一臺高性能、運轉(zhuǎn)良好的脈沖袋式除塵器,不僅除塵效率高,而且運行阻力應(yīng)保持在1200Pa以下。如果鍋爐單機除塵器清灰時不能將粘附在濾袋上的粉塵有效去除,粉塵在濾袋外表面逐漸堆積堵塞而糊袋,不僅使濾袋容易破損,而且使除塵器的運行阻力增高,除塵風(fēng)機的運行負荷加大,造成運行費用增加。根據(jù)除塵器在運行中出現(xiàn)的問題,有針對性的解決;例如:除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標(biāo),在運行中無法徹底解決;雖然設(shè)計時能離線處理,但在實際運行中很難處理,為了徹底解決除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標(biāo)等問題,確保鍋爐煙塵達標(biāo)排放,提高鍋爐運行的經(jīng)濟性,利用停爐機會,用專用工具對濾袋進行清灰檢漏,下面就濾袋清灰檢漏的方法、濾袋材質(zhì)的要求以及處理后的效果作如下闡述:
1清灰檢漏的方法
1.1清灰

目前清灰為脈沖噴吹清灰及停爐后人工清灰,特別是 糊袋情況下,噴吹清灰不能徹底處理;人工清灰只能把濾袋抽出進行抖落灰塵,這種人工清灰會對布袋造成二次損壞。用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,極大修復(fù)布袋基布的透氣孔以恢復(fù)過濾效能。
1.2布袋的檢漏
對于布袋的檢漏,原有方式用強光手電探照檢測,因布袋直徑及長度的特殊情況,用強光手電探照不可能完全實現(xiàn)整條布袋檢漏。用專用熒光粉全面排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼 體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗。
2采用新材料,提高除塵可靠性
除塵布袋的面料和設(shè)計應(yīng)盡量追求高效過濾、易于粉塵剝離;除塵布袋的選用至關(guān)重要,氣體的溫度,潮濕度和化學(xué)性,顆粒大小,含塵濃度,過濾風(fēng)速,清灰檢漏方式等因素,直接影響單機布袋除塵設(shè)備的除塵效果;我公司原有布袋設(shè)計選用進口PPS材質(zhì)纖維、PPS材質(zhì)纖維和表面使用PTFE熱熔式覆膜處理兩種;鑒于對今后煙氣排放濃度的要求,根據(jù)我公司機組現(xiàn)有工況,經(jīng)對科研院所及同類型電廠咨詢了解,用新型材料布袋替代原有布袋,新材質(zhì)為PPS/PPS551MPSC'S30,布袋表面均有混紡超細纖維<;MPS>;,并經(jīng)過電火花處理,提高了過濾精度,增強了抗酸堿腐蝕、抗化學(xué)性。對新材質(zhì)布袋的使用,我公司在每個大修期進行更換一次,縮短使用周期,確保除塵效率。
3采用新工藝對布袋進行清灰及檢漏,從根本上徹底治理除塵器的排放濃度
用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,極大修復(fù)布袋基布的透氣孔以恢復(fù)過濾效能;布袋清灰在機組停運后進行;首先,打開除塵器各個凈氣室和灰斗人孔門進入除塵器內(nèi)部,使用強光手電人工檢查系統(tǒng)內(nèi)部;其次,逐個倉室移除固定行噴吹管,抽袋測試透氣性;然后,調(diào)整清灰裝置的噴吹壓力和頻次,逐條布袋手動噴吹,布袋內(nèi)外壁上下往復(fù)吹掃,并袋內(nèi)外基布可見本色;再次抽袋檢查,必要時采用延伸管進行袋內(nèi)噴吹。
檢漏采用專用熒光粉全面排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼 體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗;首先,啟動引風(fēng)機并將入口擋板開度調(diào)整至怕%,現(xiàn)場風(fēng)壓-600Pa;風(fēng)機保持穩(wěn)定運行,人工從煙道效率測孔處快速均勻注入熒光粉;其次,風(fēng)機穩(wěn)定運行5min后停運,煙氣通道封閉;然后,30min后逐個打開凈氣室人孔門,佩戴熒光眼鏡并使用專用熒光燈查漏、記錄和處理。熒光粉查漏的兩大技術(shù)要領(lǐng):一是 熒光粉注入量的計算,用量過多或者過少均增加查漏工作難度甚至造成二次污染;二是 風(fēng)機運行時長和擋板導(dǎo)葉開度控制,風(fēng)量風(fēng)壓合適才能確保全面查漏。
4加強管理,確保除塵器達標(biāo)運行
我公司把除塵系統(tǒng)納入一類設(shè)備管理;加強對除塵系統(tǒng)的管理與監(jiān)控,做好設(shè)備巡查記錄,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止設(shè)備帶故障運行造成故障范圍擴大,影響除塵效率。
啟動機組時,精心調(diào)整風(fēng)量,縮短燃油時間,避免油霧附著在布袋上,造成糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率。
定期對煙塵濃度檢測,對比分析運行狀況,有針對性地處理除塵系統(tǒng)故障,使除塵效率達到預(yù)期效果。
5效果
在布袋清灰后的預(yù)期效果除塵器系統(tǒng)差壓預(yù)計降低200-500P;脈沖單機除塵設(shè)備在同等工況條件下引風(fēng)機電流減小,節(jié)約了能源;極大地恢復(fù)布袋除塵能力。用熒光粉檢漏后的預(yù)期效果能夠全面徹底排查除塵布袋及除塵室的泄漏點,確保煙塵排放濃度達到要求的指標(biāo)(小于30mg/m3)。
布袋除塵器采用以上新工藝較傳統(tǒng)的檢修方法具有明顯降低差壓,顯著提高除塵效率,同時能將除塵器本體的滲漏點控制在較好水平滿足排放濃度。
河北豪業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司(http://www.haoyehb.com)生產(chǎn)的產(chǎn)品XMC型脈沖單機除塵器主要由風(fēng)機、箱體、排灰裝置、控制系統(tǒng)等組成,單機脈沖除塵器全部放在一個圓形鋼板焊制成的箱體內(nèi),結(jié)構(gòu)科學(xué)、運行方便、可靠。長袋離線脈沖除塵器濾袋上端采用彈簧脹圈形式,密封好;維修換布袋籠標(biāo)準(zhǔn)長度為6m,還可根據(jù)需要增長1-2m。洗煤廠氣箱脈沖除塵器當(dāng)含塵氣體由進風(fēng)口進入除塵器,碰到進出風(fēng)口中間的斜板及擋板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時氣流速度放慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接流入灰斗。焦化廠除塵器一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵效率高,占地面積小,運行穩(wěn)定、性能可靠,維修方便的大型除塵設(shè)備,該產(chǎn)品采用模塊式生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定。