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濟(jì)南煉化全力打造節(jié)能“樣板裝置”

發(fā)布時(shí)間:2010年4月20日 來源:中國傳動網(wǎng)

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  今年以來,被稱為系統(tǒng)內(nèi)催化生產(chǎn)“安穩(wěn)長運(yùn)行樣板”的濟(jì)南煉化140萬噸/年重油催化裝置又創(chuàng)佳績,綜合能耗降至51.21千克標(biāo)油/噸。與其他同規(guī)模、同類型裝置相比,每加工1噸同樣原料,該裝置少消耗蒸汽0.01噸、循環(huán)水1.5噸、催化劑0.01千克。


  “140萬噸/年重油催化裝置管理精,收率高,在安穩(wěn)長優(yōu)運(yùn)行方面屢創(chuàng)最高紀(jì)錄。但我們在成績面前不滿足,學(xué)趕先進(jìn)不停步,借助‘比學(xué)趕幫超’活動,向節(jié)能工作做得比我們好的單位看齊,向節(jié)能水平比我們高的裝置趕超,通過優(yōu)化操作、工藝改造和全員節(jié)能,努力創(chuàng)造一流節(jié)能水平,全力打造節(jié)能 ‘樣板裝置’。”濟(jì)南煉化二催化車間主任溫傳忠向記者介紹說。


  他們引入“源頭治理”理念,從生產(chǎn)組織和操作模式上開始重視節(jié)能,按照既重產(chǎn)出率,又重節(jié)能減排的思路確定每個(gè)周期、每個(gè)時(shí)期的生產(chǎn)方案,通過優(yōu)化和調(diào)整日常操作,減少水、電、汽、風(fēng)、催化劑的用量和損耗。


  再生器雙動滑閥開度是煙機(jī)回收效率的關(guān)鍵,過大過小都容易導(dǎo)致發(fā)電量減少。他們反復(fù)摸索調(diào)整,成功地將滑閥開度控制在0.1%這一最佳開度,三機(jī)組保持最大發(fā)電量,每月可多發(fā)電18.4萬千瓦時(shí)。


  他們還探索總結(jié)出“即時(shí)操作法”,根據(jù)季節(jié)和氣溫變化,隨時(shí)平衡熱能分布,調(diào)整伴熱蒸汽和冷卻水用量,僅對裝置循環(huán)水換熱器實(shí)時(shí)進(jìn)行“截流”、將低溫位冷卻水引入高溫位二次利用一項(xiàng),每小時(shí)就可節(jié)約循環(huán)水1200噸。


  靠技改節(jié)能源,靠挖潛降損耗,是濟(jì)南煉化二催化車間多年一貫的做法。他們化零為整,先后采用節(jié)能新技術(shù)20多項(xiàng),逐步形成節(jié)能型工藝系統(tǒng)。2007年以來,他們集中實(shí)施了煙機(jī)葉片更新等重大技術(shù)改造。其中,提升管原料噴嘴更新,每天可節(jié)約蒸汽96噸;余熱爐采用新型防腐技術(shù)后,運(yùn)行周期從1年左右延長至3年。


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