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“低碳經(jīng)濟”下的杭州傳動帶 每年為全球減排5000萬噸

發(fā)布時間:2010年1月10日 來源:浙江在線

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  2009年12月7日,在丹麥首都哥本哈根召開的全球氣候變化大會上,中國宣布到2020年單位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%的目標。“節(jié)能減排”這一宏偉目標成功“落地”,工業(yè)技術層面的革新與突破顯得尤為重要。


  作為世界第二煉油大國,我國共有18個大中型油田,使用游梁式抽油機近20萬臺。僅一臺抽油機每天就要耗電300多度,每年排放二氧化碳、二氧化硫等污染氣體近2000萬噸,有專家預測,石油開采行業(yè)中任何一項“低碳技術”革新,都足以為世界能源節(jié)約和污染減排作出巨大貢獻。


  從上世紀80年代中期開始,我國不斷引進國際先進技術對石油工業(yè)傳動帶進行技術改良,但一直無法攻克帶輪打滑空轉的技術難題、延長傳動帶的使用壽命。2002年,一家美國公司曾嘗試應用嚙合傳動技術來解決傳動帶打滑問題,最終以失敗告終。


  直到2009年,一項由杭州肯萊特傳動工業(yè)有限公司研發(fā)的嚙合傳動與摩擦傳動有機結合的新型傳動技術,引起了專家的廣泛關注。數(shù)十位權威專家在進行了一系列嚴格、縝密的實驗檢測后,一致認定“肯萊特”新型高效節(jié)能型傳動帶,不僅填補了我國石油工業(yè)傳動帶領域的技術空白,更為世界傳動技術領域帶來一次革命性技術創(chuàng)新。


  目前,油田開采所使用的游梁式抽油機,俗稱“磕頭機”,主要是利用電機帶輪與傳動帶之間的簡單摩擦力帶動機器運轉。傳動帶打滑、丟轉、傳動效率低下是全世界油田行業(yè)和皮帶制造業(yè)一直難以突破的技術瓶頸問題。打滑不僅使消耗的能量變成無用功,而且一旦遇到雨雪天氣,帶輪遇水打滑、空轉的情況更是頻繁發(fā)生,直接導致抽油設備停機,抽油中止的嚴重后果。


  而“肯萊特”新型石油工業(yè)專用高效節(jié)能型傳動帶,與傳統(tǒng)傳動帶相比,在保留摩擦傳動的同時,全新設計的嚙合齒能夠有效避免帶輪打滑的情況發(fā)生。不僅有效解決了常規(guī)傳動皮帶遇水打滑、傳動效率低下的問題,而且通過材質(zhì)改良,將傳動帶的使用壽命從原先的20多天延長到10多個月,大大減少了石油開采中的原材料損耗。


  實踐證明,肯萊特新型高效節(jié)能型傳動帶,從2008年初投入我國大慶油田、勝利油田和通過美國“好萊登”公司進入國際市場試用以來。在不改變抽油機其他任何設施的情況下,僅一臺抽油機每天就可節(jié)電28.5度,全年節(jié)電1萬多度,其效果、質(zhì)量獲得了廣泛好評。


  杭州肯萊特傳動工業(yè)有限公司董事長汪金芳說:產(chǎn)品最大的一個亮點是體現(xiàn)在節(jié)能減排,目前我們以最保守的數(shù)據(jù)計算,使用這種新傳動帶能節(jié)電3.66%以上。一臺抽油機一年的節(jié)電量就能有1萬多度,如果按目前我國擁有抽油機20多萬臺來算,每年光電能就能節(jié)約20多億度。全世界有抽油機400多萬臺,全部使用的話能節(jié)能500億度,減排二氧化碳、二氧化硫等污染氣體將近5000萬噸。


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