3月26日15時00分,大板發(fā)電公司1號
鍋爐原煙囪切換至臨時煙囪工作順利完成,原煙囪技術(shù)改造工作正式開始,標志該公司多方式確保環(huán)保參數(shù)超低排放迎來新局面。
為適應國家日益嚴格的環(huán)保標準和污染物達標排放要求,全面落實內(nèi)蒙古公司“安全生產(chǎn)管理年”實施方案,有效預防環(huán)保參數(shù)超標排放事故的發(fā)生,大板發(fā)電公司以“任何風險都可以控制、任何違章都可以預防、任何事故都可以避免”的“和文化”安全理念為基礎(chǔ),從管理、技術(shù)、培訓三大方面嚴守環(huán)保紅線推進超低排放。
該公司采取“分片包干”的方式,形成領(lǐng)導干部與運行部、設備部、外委單位各班組一一對應的關(guān)系,按照“誰分管、誰負責”的原則,逐級落實安全環(huán)保生產(chǎn)責任,形成領(lǐng)導與分管班組共贏共損的關(guān)系,實現(xiàn)安全環(huán)保生產(chǎn)工作“事事有人管、人人有責任”的格局。同時領(lǐng)導干部與所管轄班組將安全環(huán)保生產(chǎn)責任落實到人,建立健全安全環(huán)保責任制,真正實現(xiàn)安全環(huán)保生產(chǎn)責任落地、落實。
2016年9月,該公司完成了對2號機組脫硫除塵一體化及增引合一EPC改造工程,此工程的順利完成,標志著2號機組超低排放工程改造完美收官,2號機組脫硫系統(tǒng)實現(xiàn)SO2和煙塵排放分別小于35mg/Nm3、5mg/Nm3的較高水平,大大提高了脫硫除塵效率。今年2月,該公司完成了對1號機組脫硝催化劑換裝工作,徹底解決了氮氧化物超標排放的技術(shù)風險,真正實現(xiàn)了安全環(huán)保工作技改走前、防微杜漸的效果。此外,在吸取2號機組脫硫除塵一體化及增引合一EPC改造工程經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,今年該公司將對1號機組進行超低排放改造工作,助推安全環(huán)保工作邁上新臺階。
該公司按照“強培訓、抓實效、零容忍”的總體要求,將安全環(huán)保生產(chǎn)列為每日重點工作,對全方位提高員工安全環(huán)保意識提出明確要求,真正形成“環(huán)保生產(chǎn)、人人有責”的良好局面。同時,加強對操作人員的技術(shù)培訓,在重要問題上重點培訓、重點落實、重點要求,及時處理各種影響安全環(huán)保的隱患,將隱患遏制在萌芽階段,力促安全環(huán)保生產(chǎn)穩(wěn)定。此外,在落實安全環(huán)保工作上,注重實效、絕不馬虎,做到上有指示,下有執(zhí)行,真正形成指示、執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣的局面。
截止目前,該公司未發(fā)生一次環(huán)保參數(shù)小時均值超標的事故,標志著該公司多方式確保環(huán)保參數(shù)超低排放取得初步成果。
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