摘要:“超低排放”改造中雖有各種工藝路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)則是各種工藝路線中的較為突出的一種,該技術(shù)主要是采用了低低溫電除塵器技術(shù),配合吸收塔高效脫硫、除塵裝置,從而運行濕法脫硫技術(shù)協(xié)同治理達到超低排放的目標。本文介紹了華能沁北發(fā)電有限責任公司三期2×1000MW超超臨界機組超低排放改造,脫硫裝置增容改造工程設(shè)計中的一些設(shè)計心得及工程中遇到的問題及解決方案。
關(guān)鍵詞:超低排放;協(xié)同治理;吸收塔
1引言
“超低排放”改造中雖有各種工藝路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)則是各種工藝路線中的較為突出的一種。煙氣協(xié)同治理技術(shù)的最大優(yōu)勢在于強調(diào)設(shè)備間的協(xié)同效應(yīng),充分提高設(shè)備主、輔污染物的脫除能力,在滿足煙氣污染物治理的同時,實現(xiàn)經(jīng)濟、優(yōu)化及穩(wěn)定運行。
2工程項目簡介
華能沁北發(fā)電有限責任公司三期2×1000MW機組
鍋爐為東方鍋爐廠制造的超超臨界一次中間再熱直流鍋爐,鍋爐BMCR工況蒸發(fā)量為3110t/h。本次超低排放脫硫裝置設(shè)計入口煙氣量3520432m3/h(標態(tài),濕基,6%O2),原煙氣SO2濃度按3350mg/m3(標態(tài),干基,6%O2),吸收塔入口粉塵30mg/m3(標態(tài),干基,6%O2)設(shè)計,脫硫系統(tǒng)出口(煙囪入口)SO2排放濃度不大于35mg/m3(標態(tài)、干基,6%O2),脫硫效率不低于99.0%,煙囪入口粉塵濃度小于5mg/m3(標態(tài),干基,6%O2)[1]。
3總體方案設(shè)計
本次改造總體方案是在原有吸收塔基礎(chǔ)上進行改造,主要原則:
(1)本次改造吸收塔拆除最低層噴淋層,在該位置加裝一層托盤裝置,再移位最低層噴淋層至第四層,同時加裝第五層噴淋層,最終配置為:五層噴淋層加一層合金托盤設(shè)置。(2)更換原有所有噴淋層及噴嘴,以增加噴淋層覆蓋率。(3)對原氧化風系統(tǒng)進行改造,原噴槍式改造為管網(wǎng)式。(4)拆除原有除霧器,更換成三層屋脊式高效除霧器+一級煙道除霧器。(5)吸收塔煙氣出口由側(cè)出方式改為頂出方式。
(1)吸收塔設(shè)計。
由于本次改造漿液循環(huán)停留時間按4.5min進行設(shè)計,原有吸收塔漿池無法滿足設(shè)計要求,需要對原有漿池進行擴容改造,原有吸收塔漿池部分需要抬高4.16m,改造后的容積為3656m3;其次需要增加一層噴淋高度及更換除霧器,原有除霧器區(qū)域需要增高8m;同時原有吸收塔出口為側(cè)出方式,本次改造為頂出方式,因此需要拆除原有吸收塔塔頂,改造后塔頂及彎頭高度11m,改造后的吸收塔總高度達到了60m,這么高的吸收塔頂出改造方式在行業(yè)內(nèi)也尚屬首次,因此吸收塔結(jié)構(gòu)加固進行反復(fù)多次的校核計算,以達到結(jié)構(gòu)安全可靠的目的,同時本項目采用低低溫協(xié)同治理方式,經(jīng)過多次CFD流場模擬比對進行設(shè)計。
(2)煙道設(shè)計。
該項目設(shè)計過程中,凈煙道支撐方案設(shè)計難度很大,特別是其中兩個支點跨度斜面距離達到了12m,并且煙道截面尺寸由13400(mm)X19000(mm)變截面至14000(mm)X7000(mm)變截面處于60m高空風、雪載荷均很大,一方面要滿足煙道結(jié)構(gòu)強度的需要,另一方面需要考慮煙道結(jié)構(gòu)方向的穩(wěn)定性,因此設(shè)計時經(jīng)過多種模擬方案的論證,最后方案確定為通過改造原有煙道,在其頂部開口進行加高、加固,同時保留原有煙道底部三角煙道作為改造后的煙道支撐進行配重,以達到煙道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定平衡的作用,同時又通過煙道縱向加固肋加強從而提高煙道跨度大的結(jié)構(gòu)強度要求。
(3)噴淋層設(shè)計。
通過增加噴淋層噴嘴數(shù)量,更換噴嘴形式,從而提高噴淋覆蓋率及提高脫硫效率,本項目每層設(shè)置了229個噴嘴,噴嘴設(shè)計流量為53m3/h,噴嘴形式多樣有單向雙頭、單向單頭、雙向雙頭。
(4)除霧器設(shè)計。本次改造拆除原有塔內(nèi)二層屋脊式除霧器,更換為三層屋脊式除霧器+一級煙道除霧器,除霧器出口霧滴20mg/m3。
(5)確定項目主要設(shè)計參數(shù)。
(6)提高脫硫效率及除塵的方式[2]。
石灰石-石膏濕法脫硫工藝的主要功能就是脫除SO2,根據(jù)SO2脫除率的影響因素分析,我們針對性的采取一些措施可提高SO2和粉塵的脫除效率:
(1)提高液氣比:在兼顧效率與經(jīng)濟的基礎(chǔ)上增大液氣比;(2)增大漿液霧化效果:選擇多種型式霧化效果的噴嘴;(3)調(diào)節(jié)漿液pH值:采用大規(guī)格漿池;控制Ca/S和廢水中Cl-的排放,調(diào)節(jié)pH值;(4)煙氣分布的均勻性:優(yōu)化塔內(nèi)煙氣流場及增加托盤裝置;(5)增大粉塵粒徑:采用低低溫靜電除塵器增大粉塵粒徑;(6)提高除霧器性能:采用高性能的三級屋脊式除霧器+一級煙道除霧器。
4運行問題及解決方案
調(diào)試運行過程中,出現(xiàn)了一系列問題:
(1)滿負荷運行時4號循環(huán)
泵和5號循環(huán)泵發(fā)生共振,經(jīng)過多次試驗及各方的檢查,最后發(fā)現(xiàn)是運行人員,因為塔內(nèi)有泡沫溢流,降低了正常運行液位所致。
(2)煙道除霧器壓力值超過設(shè)計值,經(jīng)過檢查為沖洗水
閥門內(nèi)漏,導(dǎo)致沖洗水壓力不足,從而無法沖洗干凈所致。
(3)石灰石耗量超過設(shè)計值,經(jīng)過PH計、密度計對比,發(fā)現(xiàn)由于PH計沖洗不及時,導(dǎo)致PH計讀數(shù)不準,PH過低導(dǎo)致進漿量增加,從而石灰石耗量超標。
(4)通過該項目設(shè)置的托盤前后壓差比對,測算加裝后的托盤阻力在700-1000pa之間波動,比設(shè)計時考慮的1200pa小,在性能上達到了更優(yōu)的效果。
(5)通過運行的數(shù)據(jù)比較,在其它入口條件相同時,入口溫度越高,出口粉塵越高。
5結(jié)語
華能沁北發(fā)電有限責任公司三期2×1000MW機組的超低排放項目改造后的社會意義在于機組滿負荷狀態(tài)下,改造前單臺機組每小時SO2脫除量約為10.12噸/小時,改造后單臺機組每小時可脫除SO2量約10.746噸/小時,按年投運7000小時計算,則單臺機組改造后每年可多脫除SO2量4382噸/年,兩臺機組可以多脫除SO2量8764噸/年。
通過減少排放煙氣中二氧化硫和粉塵的含量,達到保護了生態(tài)環(huán)境、節(jié)約物質(zhì)能源的目的,這在一定程度上做到了清潔生產(chǎn),給電廠內(nèi)工作人員和周遍生活的居民營造了一個好的生活環(huán)境,另外也提高了物料和能源的利用率,實現(xiàn)了資源的回收利用,減少了人類生產(chǎn)活動對環(huán)境的破壞,實現(xiàn)經(jīng)濟生產(chǎn)的和諧、可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻:
[1]郭東明,編著.脫硫工程技術(shù)與設(shè)備[M].化學工業(yè)出版社,2012.
[2]孫克勤,鐘秦,編著.火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計、建造及運行[M].化學工業(yè)出版社,2005.
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。