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活性炭吸附回收VOCs技術(shù)

發(fā)布時間:2016/5/24 來源:環(huán)保人

近階段,VOCs相關(guān)治理政策頻頻出臺,本文將介紹活性炭吸附回收VOCs(揮發(fā)性有機物)技術(shù),內(nèi)容如下:【技術(shù)名稱】活性炭吸附回收VOCs技術(shù)【技術(shù)內(nèi)容】采用吸附....
近階段,VOCs相關(guān)治理政策頻頻出臺,本文將介紹活性炭吸附回收VOCs(揮發(fā)性有機物)技術(shù),內(nèi)容如下:

【技術(shù)名稱】活性炭吸附回收VOCs技術(shù)

【技術(shù)內(nèi)容】

采用吸附、解析性能優(yōu)異的活性炭(顆粒炭、活性炭纖維和蜂窩狀活性炭)作為吸附劑,吸附企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機廢氣,并將有機溶劑回收再利用,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)和有機廢氣的資源化回收利用。

廢氣風量:800~40000m3/h,廢氣濃度:3~150g/m3。

活性炭吸附回收技術(shù)是循環(huán)經(jīng)濟的一種良好應(yīng)用,在不使用深冷、高壓等手段下,達到節(jié)能降耗的目的,同時使凈化效率達到90%以上,顯著減少了二氧化碳等溫室氣體的排放,市場潛力巨大。

可廣泛應(yīng)用于包裝印刷、石油、化工、化學藥品原藥制造、涂布、紡織、集裝箱噴涂及合成材料等行業(yè)有機廢氣的治理。

環(huán)保部發(fā)布的《揮發(fā)性有機物(VOCs)污染防治技術(shù)政策》中明確提出:

? 在工業(yè)生產(chǎn)過程中鼓勵VOCs的回收利用,并優(yōu)先鼓勵在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)回用;

? 對于含高濃度VOCs的廢氣,宜優(yōu)先采用吸附回收、冷凝回收技術(shù)進行回收利用,并輔助以其他治理技術(shù)實現(xiàn)達標排放;

? 對于含中等濃度VOCs的廢氣,可采用吸附技術(shù)回收有機溶劑,或采用催化燃燒和熱力焚燒技術(shù)凈化后達標排放;

? 對于含低濃度VOCs的廢氣,有回收價值時可采用吸附技術(shù)、吸收技術(shù)對有機溶劑回收后達標排放;

? 不宜回收時,可采用吸附濃縮燃燒技術(shù)、生物技術(shù)、吸收技術(shù)、等離子體技術(shù)或紫外光高級氧化技術(shù)等凈化后達標排放。

【適用范圍】

包裝印刷、石油、化工、化學藥品原藥制造、涂布、紡織、集裝箱噴涂及合成材料等行業(yè)

典型案例

【案例名稱】高性能纖維生產(chǎn)線尾氣吸附回收裝置

【項目概況】本項目包括二套碳氫清洗劑吸附-解吸附單元(回收工藝采用二級吸附);一套廢水處理單元。2012年9月開始進行產(chǎn)品設(shè)計,設(shè)備、安裝后于2013年3月開車試運行。2013年5月,經(jīng)第三方檢測,回收率達95%以上。

【主要工藝原理】

(1)吸附-解吸附系統(tǒng)

含溶劑的氣體經(jīng)過濾器去除其中的顆粒雜質(zhì)冷卻至35℃以下,進入第一個吸附器由活性炭纖維進行二級吸附,經(jīng)過二級吸附的后達標排放,一級吸附飽和的活性炭纖維,用水蒸汽進行脫附,脫附出的溶劑和水蒸汽一起進入冷凝器進行冷凝至35℃以下,箱體冷凝液經(jīng)螺旋板冷凝器冷卻至35℃以下,碳氫清洗劑和冷凝水一起進入分層槽,經(jīng)重力分層,上層的碳氫清洗劑液體自動溢流至儲槽,然后經(jīng)輸送送出吸附回收裝置,下層的冷凝水排入廢水處理系統(tǒng)。脫附結(jié)束后啟動干燥風機進行降溫除濕,吹出的帶有水汽的干燥風,與一級吸附后的氣體混合,經(jīng)過除霧裝置除水后進入二級吸附。以上過程均由PLC程序控制,自動切換,交替進行一級吸附、脫附、干燥和二級吸附幾個工藝過程的操作。

(2)系統(tǒng)廢水處理單元

系統(tǒng)廢水處理單元采用活性炭纖維吸附方法處理廢水。達標水直接排放或作為循環(huán)水補水。

【關(guān)鍵技術(shù)或設(shè)計創(chuàng)新特色】l

u在蒸汽管線上增加蒸汽流量計和氣動調(diào)節(jié),通過自動控制系統(tǒng)對解吸蒸汽的流量進行控制,保證在解吸過程中蒸汽的流量和壓力穩(wěn)定,減少解吸時高壓蒸汽對炭纖維床層的沖擊破壞。在控制面板上安裝的積算儀可顯示蒸汽瞬時流量和累計質(zhì)量流量。

u解決了原工藝中干燥風不達標和干燥水霧處理問題,達到裝置全程環(huán)保運行。

u采用新型結(jié)構(gòu)列管冷凝器,冷卻效果更好。


圖1 案例現(xiàn)場圖

【主要技術(shù)指標】

本項目設(shè)備運行良好,處理能力2000m3/h;溶劑損耗量2噸/天。經(jīng)第三方檢驗機構(gòu)檢測,有機物去除率90~95%,系統(tǒng)回收率達95%,運行噪聲不大于85dB。

【投資及運行效益分析】

【投資費用】

本設(shè)備總投資約455萬元。

【運行費用】

本項目年運行費用消耗約182.93萬元(包括電耗、蒸汽消耗、更換吸附質(zhì)、設(shè)備折舊)。治理設(shè)備回收的有機溶劑直接回用于生產(chǎn)。

【用戶意見】

本項目投運至今,各項技術(shù)指標優(yōu)良,無任何環(huán)保事故。該項目帶來了顯著的經(jīng)濟環(huán)境效益,是值得推廣應(yīng)用的示范工程。

(官方微信號:chinajnhb)
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