600MW級火電機組已成為我國主力發(fā)電機組。開展600MW機組
節(jié)能降耗對策研究,提高機組的經(jīng)濟運行水平和綜合競爭力是發(fā)電集團面臨的重要課題。以河南華潤首陽山有限公司600MW2號機組為案例,對
鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)、汽輪機及熱力系統(tǒng)、輔機系統(tǒng)等進(jìn)行全面分析,實施了燃燒優(yōu)化、汽輪機滑壓優(yōu)化、順序
閥控制優(yōu)化、通流部分間隙調(diào)整和軸封改造等綜合優(yōu)化措施,取得了良好的節(jié)能降耗效果。
關(guān)鍵詞:600MW火電機組;節(jié)能降耗;優(yōu)化措施;發(fā)電煤耗
1、概述
面對可持續(xù)發(fā)展和氣候變化兩大全球核心問題,加上經(jīng)濟危機的沖擊,世界能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型已勢在必行。能否通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)進(jìn)步滿足能源與環(huán)境的雙重約束,將成為包括電力行業(yè)在內(nèi)的能源工業(yè)轉(zhuǎn)型期的主要課題。600MW級火電機組已成為我國主力發(fā)電機組。研究并實施600MW機組的節(jié)能降耗措施,將對提高機組的經(jīng)濟運行水平和綜合競爭力起到很好的作用。
2、600MW火電機組節(jié)能分析
在凝汽式機組中,供電煤耗可較全面地反映機組經(jīng)濟性。因此選擇供電煤耗作為機組經(jīng)濟性評價準(zhǔn)則。影響供電煤耗的主要因素有設(shè)計水平、負(fù)荷、煤質(zhì)、設(shè)備健康狀況及操作人員的運行水平等。鍋爐效率、汽輪機熱耗、廠用電率直接影響機組供電煤耗指標(biāo)。
本文采用耗差分析方法,在鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)、汽輪機及熱力系統(tǒng)、輔機系統(tǒng)3個層面進(jìn)行系統(tǒng)分析和節(jié)能潛力診斷.確定各因素對機組供電煤耗的影響。爐側(cè)參數(shù)主要采用公式法進(jìn)行分析,主蒸汽和排汽參數(shù)主要根據(jù)汽輪機廠家提供的熱耗修正曲線進(jìn)行分析,對于影響熱力系統(tǒng)的各種因素根據(jù)等效熱降法進(jìn)行計算,缸效率的影響主要采用小偏差分析法。
3、600MW機組節(jié)能降耗優(yōu)化措施與實施
本文以河南華潤首陽山有限公司600MW超臨界2號機組為典型案例,重點開展了燃燒優(yōu)化、汽輪機滑壓優(yōu)化、順序閥控制優(yōu)化、通流部分間隙調(diào)整和汽封改造等綜合優(yōu)化措施的研究與實施。
3.1案例機組概況
2號機組鍋爐為本公司采用哈爾濱鍋爐廠的超臨界參數(shù)變壓運行帶內(nèi)置式再循環(huán)
泵啟動系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型鍋爐。鍋爐型號為:HG-1987/25.4-YM1型,鍋爐設(shè)計效率為93.71%。汽輪機為一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓純凝汽式汽輪機,型號為N600—24.2/538/566.設(shè)計熱耗為7747kJ/(kW˙h)。
3.2鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)優(yōu)化
影響鍋爐效率的因素有排煙溫度、飛灰可燃物、爐膛出口煙氣含氧量、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率、爐底灰渣可燃物、鍋爐保溫等。鍋爐燃燒調(diào)整應(yīng)考慮鍋爐飛灰和爐渣含碳量等因素進(jìn)行綜合優(yōu)化。2號機組煤質(zhì)較穩(wěn)定運行效率較高,可通過調(diào)整鍋爐最佳氧量進(jìn)一步提高鍋爐效率。分別在600MW、480MW、360MW負(fù)荷下進(jìn)行試驗,保持其他參數(shù)不變。調(diào)整送風(fēng)機擋板開度,改變一、二次風(fēng)量和不同負(fù)荷下的鍋爐氧量.確定氧量變化對鍋爐燃燒效率、蒸汽溫度及其他運行參數(shù)的影響,得到鍋爐最佳氧量曲線。試驗結(jié)果表明.通過鍋爐氧量調(diào)整優(yōu)化.可降低發(fā)電煤耗約1.5g,(kW˙h)。本廠再熱蒸汽溫度偏低約3~5℃,運行經(jīng)濟性較差。通過不斷地摸索和試驗研究,實施了多方面的優(yōu)化措施,較好地完成了優(yōu)化調(diào)整工作.提高了鍋爐效率,降低了煤耗。(1)鍋爐左右側(cè)主汽溫度偏差調(diào)整。調(diào)整試驗前,右側(cè)主汽溫度高于左側(cè),需投入較多減溫水。試驗調(diào)整表明:在鍋爐長期運行中,工況穩(wěn)定后,任三臺制粉系統(tǒng)運行(共四套),運行制粉系統(tǒng)二次風(fēng)擋板全開,氧量在最佳曲線內(nèi),燃盡風(fēng)開度為15%時,左右側(cè)主汽溫度偏差較小。(2)再熱蒸汽溫度調(diào)整。400MW負(fù)荷下,再熱器煙氣擋板以70%、80%、90%、100%開度時,當(dāng)煤種、工況不變時,改變?nèi)急M風(fēng)的大小,對再熱汽溫影響較大。經(jīng)分析得到,燃盡風(fēng)在20%-30%,煙氣擋板在80%-100%區(qū)間內(nèi)控制再熱汽溫相對穩(wěn)定,且汽溫壁溫好控制。建議燃盡風(fēng)開度在30%以下運行,盡量利用二次風(fēng)量的匹配來調(diào)整爐內(nèi)燃燒,增加再熱汽溫。
3.3鍋爐系統(tǒng)的改造優(yōu)化
1、低溫省煤器改造:鍋爐排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度,一般排煙溫度每升高12-15℃,排煙熱損失將提高1%,通過在空預(yù)器出口豎直煙道增加低溫省煤器,平均排煙溫度由改造前的160℃可降到到105℃左右,降低達(dá)50多度,節(jié)能效果非常明顯。運行中控制低溫省煤器進(jìn)水溫度70℃以上,低溫省煤器出口煙溫100℃以上,防止受熱面發(fā)生低溫腐蝕。
2、空預(yù)器漏風(fēng)改造:我廠的每臺三分倉式空預(yù)器分別配置了一臺空預(yù)器漏風(fēng)回收風(fēng)機,分別將空預(yù)器一次風(fēng)側(cè),二次風(fēng)側(cè)的冷熱端徑向、軸向漏風(fēng)回收,經(jīng)過回收風(fēng)機將其送至二次風(fēng)箱,從而保證了空預(yù)器的漏風(fēng)率≤3.5%的性能指標(biāo)。
3.4汽輪機及熱力系統(tǒng)優(yōu)化
影響汽輪機熱耗的主要因素有主蒸汽、再熱蒸汽、回?zé)?、排汽參?shù),系統(tǒng)外漏、內(nèi)漏和汽封間隙等。在案例機組上實施的具體優(yōu)化措施包括:(1)進(jìn)行主汽壓力(定滑壓運行)優(yōu)化試驗,確定不同負(fù)荷時最佳主汽壓力;(2)盡可能使汽輪機汽封安裝間隙保持設(shè)計值.或采用布萊登汽封和蜂窩汽封進(jìn)行汽封改造;(3)將汽輪機的單閥運行方式切換為順序閥方式,從而降低節(jié)流損失,提高汽輪機效率;(4)減少汽輪機內(nèi)的蒸汽泄漏,有效提高汽輪機運行經(jīng)濟性。
本廠2號機組于2008年10月10日實施順序閥切換工作。負(fù)荷為400MW.切換后.主汽流量由1202t/h下降為1176t/h。降低約2.2%.機組發(fā)電煤耗降低約2.0g/(kW˙h),同比降低1.5g/(kW˙h),節(jié)能效果顯著。
表1所示為對機組進(jìn)行間隙調(diào)整和布萊登汽封改造后.利用耗差分析確定的不同工況下汽輪機熱耗和煤耗變化情況。
另根據(jù)大修后熱力考核試驗數(shù)據(jù)并進(jìn)行修正計算.在360~600MW日常調(diào)峰負(fù)荷范圍內(nèi).機組的發(fā)電熱耗平均降低182kJ/(kW˙h).達(dá)2%左右。發(fā)電煤耗平均降低5.69/(kW.h):滿負(fù)荷600MW下,大修后熱耗降低234kJ/(kW.h),降低3%。發(fā)電煤耗平均降低6.5g/(kW˙h),降低3.2%。
3.5輔機系統(tǒng)方面實施的節(jié)能優(yōu)化措施主要包括:
1、循環(huán)水泵優(yōu)化運行:通過循環(huán)水泵的高低速改造,實現(xiàn)冷端系統(tǒng)的運行優(yōu)化,降低設(shè)備能耗,節(jié)約廠用電率。
2、調(diào)整給水泵小汽輪機的軸封間隙。治理系統(tǒng)泄露,減少工質(zhì)損失,降低能耗,提高機組效率。
3、高能耗輔機的變頻改造:通過變頻控制,降低設(shè)備能耗,降低廠用電率。對比凝結(jié)水泵分別運行在工頻和變頻工況下30天的節(jié)能效果。結(jié)果顯示,凝結(jié)水泵改為變頻運行后的用電量儀為改造前工頻運行時的34.26%.影響發(fā)電煤耗1g/(kW.h)左右,節(jié)能效果顯著。
4、結(jié)語
本文系統(tǒng)地研究了600MW級火電機組的節(jié)能降耗對策,通過對所選機組實施鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)、汽輪機及熱力系統(tǒng)、輔機系統(tǒng)幾個層面的綜合優(yōu)化措施,取得了良好的節(jié)能降耗效果。河南華潤電力首陽山有限公司兩臺機組全年的發(fā)電煤耗由2011年的296.61g/(kW˙h)下降為2014年的291.58g/(kW˙h),下降5.03g/(kW˙h);節(jié)能效果顯著。
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