高爐煤氣除塵器布袋使用周期短的原因主要就是布袋破損,造成濾袋破損的主要原因主要有以下幾點
設(shè)備本體及安裝
(1)支撐布袋籠骨存在毛刺或斷裂等質(zhì)量問題扎破布袋,經(jīng)檢查破損的布袋籠骨未發(fā)現(xiàn)破損及毛刺現(xiàn)象,不存在扎破布袋問題。
(2)花板不平整造成的安裝垂直度問題,造成布袋間相互摩擦導(dǎo)致布袋破損,未發(fā)現(xiàn)籠骨明顯的偏差不垂直現(xiàn)象。
(3)布袋與籠骨底部間距過大,運行由于布袋與龍骨的相對運動造成布袋底部非加厚層破損。經(jīng)測量間距在允許范圍內(nèi)(籠骨底盤與袋底應(yīng)該留有2~3cm間隙,為布袋收縮時的保障距離)。
(4)脈沖反吹管脈沖噴嘴不垂直或整根脈沖管脫開掉落,導(dǎo)致局部布袋得不到有效反吹。
以上部分內(nèi)容引自《袋式除塵技術(shù)在高爐煤氣除塵中的應(yīng)用研究》。
高爐煤氣除塵器運行工況及參數(shù)
(1)脈沖反吹壓力和脈沖頻率過高
二高爐爐干法除塵反吹壓力設(shè)定為0.4MPa,查詢運行曲線表明反吹壓力穩(wěn)定,不存在壓力過高現(xiàn)象。但因布袋板結(jié)反吹時間較原來縮短一半(故障前60min/次,布袋破損期間因壓差升高,最短反吹時間調(diào)整至30min/次,另外還間斷性進(jìn)行離線反吹),反吹頻率過高是導(dǎo)致布袋破損的原因之一。
(2)布袋運行阻力增大
布袋板結(jié)現(xiàn)象較為普遍,箱體運行壓差最高達(dá)8.4kPa,造成氣流受阻,透氣性降低,運行阻力增大,如圖5所示。
(3)高爐打水量
二高爐冶煉不正常,荒煤氣溫度高,爐頂持續(xù)打水。如圖6所示,二高爐干法除塵荒凈總管(布袋前后)壓差與高爐打水趨勢基本變化一致,即高爐打水越多布袋壓差越高。
(4)除塵負(fù)荷
二高爐提高冶煉負(fù)荷后高爐灰量增加導(dǎo)致干法除塵側(cè)灰量同步增加,從二干法卸灰量同比分析,自2018年11月份灰量增加50%左右(2019年3月-4月因檢修原因當(dāng)月灰量少),灰量增加勢必會有較大顆?;覊m進(jìn)入除塵箱體,造成對除塵布袋的沖刷。見圖7。
(5)除塵箱體氣流分布
因灰量增加,灰車?yán)\不及時,造成運行箱體時而出現(xiàn)輸積灰情況發(fā)生,格子板積灰,對氣流分布造成一定影響。
高爐煤氣除塵器布袋破損分析結(jié)論
(1)由于高爐打水頻繁,布袋濾料與水易發(fā)生水解反應(yīng)導(dǎo)致布袋強(qiáng)力下降。
(2)因布袋板結(jié)透氣性降低導(dǎo)致壓差上升,反吹頻率過高加劇了布袋的破損。
(3)灰量增多,濾袋底與灰斗之間沒有足夠的安全距離,導(dǎo)致氣流分布不均,局部(特別是箱體兩側(cè))造成紊流沖擊加劇了布袋的破損。