矸石熱電廠在矸石熱值偏低的情況下,力保發(fā)電生產(chǎn)和居民冬季供暖兩不誤,不斷優(yōu)化電源結(jié)構(gòu),加強電網(wǎng)建設(shè),加大污染治理力度,取得良好成效。通過強化發(fā)揮綜合減排措施,2011年,矸石熱電廠鍋爐煙塵排放量約388噸,比2010年下降25%。
節(jié)能減排是涉及千家萬戶、關(guān)系群眾切身利益的重大民生工程。滴道區(qū)棚戶區(qū)改造面積不斷擴大,矸石熱電廠承擔的供暖面積也在逐漸增加。為確保供熱,該廠引進了余熱回收利用技術(shù)用于冬季供暖。余熱回收利用技術(shù)是國家倡導的節(jié)能減排技術(shù),該技術(shù)利用溴化鋰熱泵機組,將電廠冷卻循環(huán)水中的大量低品位熱源提取出來,用于熱網(wǎng)水加熱,為建筑供暖。該技術(shù)的應(yīng)用可大量節(jié)省用于供暖的蒸汽。根據(jù)設(shè)計,整體改造完成后,在保證210萬平方米建筑供暖需求的情況下,相比直接用蒸汽供熱的工藝,可減少蒸汽消耗73.4噸/小時,一個供熱期節(jié)省蒸汽255255.8噸,節(jié)能效益非常顯著。該項目總投資3892萬元,分二期建設(shè),一期工程完成后,可保證120萬平方米供暖面積的供熱需求,年創(chuàng)效約784萬元,節(jié)省蒸汽約15噸/小時,一個供熱期可增加產(chǎn)值約598萬元。一期工程實施后回收的余熱,年可節(jié)省標煤13560噸,可減少二氧化硫排放量49223公斤,氮氧化物排放量94920公斤,煙塵量19364公斤。
在煙塵治理方面,矸石熱電廠在2009年投資500萬元改造了3號爐除塵器,采用布袋式除塵新工藝,原有麻石水膜除塵器不能夠有效地捕捉煙塵顆粒,煙氣帶水嚴重,致使引風機葉輪沾灰而使風機振動且磨損嚴重,年均約30次被迫壓火或停爐解決風機振動問題,除塵效率較低,排出的煙塵濃度達不到國家規(guī)定要求。改造后,對除塵器本體各部位組件材質(zhì)進行限定,濾袋材質(zhì)采用PPS濾料,保證在煙氣溫度150度時可以連續(xù)運行;脈沖閥使用意大利設(shè)備,壽命大于100萬次以上;控制系統(tǒng)指定西門子PLC設(shè)備,根據(jù)本廠運行實際選擇控制方式。為解決設(shè)備安裝位置受限的問題,將進、出口煙道改為水平布置,加快工期進度,將原設(shè)計底部框架標高降低,在節(jié)約建設(shè)成本的同時,又增大除塵器本體的穩(wěn)定性。在設(shè)計安裝水力除灰系統(tǒng)時,他們充分利用現(xiàn)有除灰管路系統(tǒng),降低投資成本,排出的煙塵濃度遠遠低于國家要求。
矸石熱電廠還自制重回水回收利用系統(tǒng),一年節(jié)約用水500萬噸。在節(jié)能減排的快車道上,矸石熱電廠奮然前行。
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