摘要:文章介紹了首秦公司燒結(jié)機(jī)頭280m=電除塵器在在實(shí)際運(yùn)行中暴露的問題,并且結(jié)合影響除塵器除塵效率的因素進(jìn)行分析,提出了合理的改造方案。實(shí)踐證明:經(jīng)過改造后的電除塵器,運(yùn)行更穩(wěn)定、高效,除塵效率由以前的68%提高到現(xiàn)在的 98%以上,外排煙塵得到了有效控制,同時(shí)也大大地降低了運(yùn)行成本,取得了一定的社會(huì)與環(huán)保效益。
關(guān)鍵詞:電除塵器,改造,外排煙塵,環(huán)保效益
1前言
電除塵器因具有凈化效率高,阻力損失小、處理煙氣量大、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。在鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)廠得到了廣泛應(yīng)用。首秦公司燒結(jié)部在150m2結(jié)機(jī)機(jī)頭裝備了一臺 280m2的臥式雙室三電場電除塵器。電除塵器采用大C型板與四齒RS芒刺線相配的極配方式,灰斗采用電加熱板加熱,并且每個(gè)灰斗下部有手動(dòng)插板閥和星型卸灰閥與輸灰管道相連接,然后依靠氣力輸送至公司的吸塵罐車內(nèi)進(jìn)行遠(yuǎn)程運(yùn)輸。
2存在問題
自投產(chǎn)以來,由于各方面的原因,暴露出了該電除塵器除塵效率低,無法正常驗(yàn)收的多處問題:
l、漏風(fēng)量大,漏風(fēng)率高(最大時(shí)達(dá)到 50%左右),不僅增加了風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,增加了廠用電量,還加大了引風(fēng)機(jī)葉片的磨損,減少了引風(fēng)機(jī)的使用壽命。
2、陽極振打振打力不足引起極板上積灰嚴(yán)重,尤其是極板上部與頂部,嚴(yán)重影響了極板的收塵效率和加劇了反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,這是引起電除塵器除塵效率低,外排煙塵超標(biāo)的主要原因。
3、粉塵在電場內(nèi)的二次揚(yáng)塵現(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是當(dāng)灰斗下部漏風(fēng),使灰斗內(nèi)的積灰被再次卷入電場,引起二次揚(yáng)塵,最后隨氣流一起進(jìn)人煙囪,使外排超標(biāo)。
4、灰斗積灰板結(jié)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,引起灰斗堵灰。排灰不佳,而且也加大了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
5、灰斗加熱板損壞嚴(yán)重,加熱板內(nèi)的電阻絲在灰斗振動(dòng)器的振動(dòng)下,經(jīng)常出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,使加熱板失去加熱作用,灰斗內(nèi)積灰嚴(yán)重,經(jīng)常性的造成堵灰。
6、煙氣溫度偏低,導(dǎo)致起暈電壓電流升高,有時(shí)超過變壓器負(fù)荷而導(dǎo)致電除塵器部分電場停止工作,降低了除塵器的作業(yè)率。
7、專業(yè)管理不到位,維檢工作不及時(shí),由于沒有專業(yè)的維檢單位,在遇到問題時(shí),不知道如何下手,對部分設(shè)備檢修不及時(shí),使電除塵器經(jīng)常帶病工作,降低了除塵效率。
3原因分析
由于電除塵器的除塵效率與燒結(jié)工藝特征、煙氣的性質(zhì)、粉塵特性、運(yùn)行條件以及設(shè)備本身情況等狀況有密切的關(guān)系,現(xiàn)就從以下幾個(gè)方面分析:
3.1原料配比
由于首秦公司燒結(jié)原料采用全進(jìn)口礦燒結(jié),成分較穩(wěn)定,變化也不大。但是這些礦粉中存在的影響電除塵器除塵效率的成分較多,尤其是秘魯粉中臺有的較多的Na20、 K20等堿性氧化物,這種粉塵在電除塵器內(nèi)富集(含量達(dá)到30%左右),不僅對極線極板有較強(qiáng)的腐蝕性,而且由于粉塵比重輕,顆粒細(xì)小,易引起嚴(yán)重的二次揚(yáng)塵,捕集困難。
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