摘要:SCR工藝脫硝效率與NH3/NOx摩爾比,催化劑床層上方氣流分布,NH3與煙氣混合程度密切相關(guān)。借助物理模型模擬某電廠300MW中型機(jī)組尾部SCR煙氣脫硝反應(yīng)器,對(duì)動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)催化劑床層上下方測(cè)試斷面Ⅰ、Ⅱ的煙氣流速偏差和NH3(CO2)的濃度偏差進(jìn)行測(cè)試。
結(jié)果表明:Ⅰ斷面最大和最小煙氣流速分別為4.47m/s和3.75m/s,最大偏差16.11%;Ⅱ斷面最大和最小煙氣流速分別為4.21m/s和3.42m/s,最大偏差18.76%。I斷面最大和最小CO2濃度分別為4.1%和3.4%,最大偏差為17.07%;Ⅱ斷面最大和最小CO2濃度分別為4.0%和3.2%,最大偏差20.0%,因此采用動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)SCR反應(yīng)器的高效運(yùn)行具有積極作用。
關(guān)鍵詞:動(dòng)態(tài)噴氨格柵;SCR;煙氣流速;濃度;偏差
SCR工藝與其他脫硝工藝相比具有較高的脫硝效率,目前已成為燃煤電廠尾部煙氣治理的主流技術(shù)[1]。SCR脫硝效率與NH3/NOx摩爾比,催化劑床層上方氣流分布,NH3與煙氣混合程度密切相關(guān)[2-4]。
其中,NH3/NOx摩爾比可以通過SCR反應(yīng)器進(jìn)口和出口處的NOx在線監(jiān)測(cè)儀器數(shù)據(jù)反饋至可編程邏輯控制器,結(jié)合
鍋爐運(yùn)行工況經(jīng)計(jì)算后進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,催化劑床層上方氣流分布可通過設(shè)置在反應(yīng)器入口處的導(dǎo)流板和整流器來改善氣流分布狀況,但對(duì)于提升NH3與煙氣的混合程度一直沒有較好的解決方案[5-6]。
NH3與煙氣的混合程度不僅影響脫硝效率,還會(huì)影響反應(yīng)器出口NH3逃逸量[7-8]。在NH3與煙氣混合程度不均勻的情況下,出口NOx在反應(yīng)器截面上存在較大的濃度偏差,致使計(jì)算得到NH3/NOx摩爾比不準(zhǔn)確,最終會(huì)導(dǎo)致SCR反應(yīng)器的低效運(yùn)行[9-12]。
本研究利用物理模型模擬SCR工藝脫硝過程,測(cè)試動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)NH3與煙氣混合效果,為實(shí)際工程中SCR反應(yīng)器的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供技術(shù)依據(jù)。
1模型設(shè)計(jì)與材料
本試驗(yàn)采用的物理模型模擬某電廠300MW機(jī)組尾部SCR煙氣脫硝反應(yīng)器,該模型材質(zhì)為有機(jī)玻璃,模型尺寸與SCR反應(yīng)器實(shí)體尺寸比例為1∶10,反應(yīng)器物理模型如圖1所示,由水平煙道、豎直煙道、動(dòng)態(tài)噴氨格柵、催化劑床層等部分組成。
由于試期驗(yàn)只討論動(dòng)態(tài)噴氨對(duì)NH3與煙氣的混合效果影響,因此煙氣和NH3分別采用舞臺(tái)煙霧發(fā)生器和CO2標(biāo)準(zhǔn)氣體代替。試驗(yàn)設(shè)置兩處測(cè)試斷面Ⅰ和Ⅱ,分別位于催化劑床層上方和下方,測(cè)試內(nèi)容為混合煙氣速度分布以及CO2濃度分布?;旌蠠煔馑俣炔捎肨ESTO425熱敏風(fēng)速儀測(cè)試,CO2濃度采用TES-TO535CO2測(cè)定儀測(cè)試。
圖1反應(yīng)器物理模型
動(dòng)態(tài)噴氨格柵由若干個(gè)噴氨單元組成,每個(gè)噴氨單元包含多個(gè)氨氣噴嘴,噴嘴的正下方同軸連接有葉片單元體,葉片單元體由4個(gè)大小相同的薄板構(gòu)成。
葉片單元體在煙氣壓力、流速不穩(wěn)定等因素及振動(dòng)波推力的影響下,產(chǎn)生廣延恒溫的漩渦,多個(gè)葉片單元體的不定向晃動(dòng)還會(huì)形成強(qiáng)烈的紊流效應(yīng),通過漩渦的強(qiáng)力旋轉(zhuǎn)和卷吸可以在干流方向上有效地混合不同密度、溫度、濃度的介質(zhì),并能夠在最短的煙道中確保氨氣與煙氣的均勻混合。
2試驗(yàn)設(shè)計(jì)及測(cè)點(diǎn)布置
在測(cè)試斷面建立坐標(biāo)體系,將橫縱兩個(gè)方向定為x軸和y軸,10等分兩軸,由于煙氣在流動(dòng)方向上具有對(duì)稱性,因此取斷面中心線兩側(cè)1/4截面作為研究對(duì)象即可,將該1/4截面等分成若干部分,以網(wǎng)格中心點(diǎn)作為測(cè)量點(diǎn),分別記作X0Y0、X1Y1點(diǎn)以此類推,如圖2所示,通過熱敏風(fēng)速儀和CO2測(cè)定儀分別在中心黑點(diǎn)位置測(cè)量每個(gè)網(wǎng)格的數(shù)據(jù),同時(shí)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
根據(jù)本試驗(yàn)測(cè)試目的,主要考察混合煙氣速度和CO2濃度延測(cè)試斷面中軸線、斷面邊線和對(duì)角線的分布特點(diǎn)。因此,將中軸線定為x方向,邊線定為y方向,對(duì)角線定為z方向,以便從圖表上反應(yīng)混合煙氣速度和CO2濃度在測(cè)試斷面不同位置的變化特點(diǎn)。
圖2測(cè)試斷面速度與濃度測(cè)點(diǎn)布置
3結(jié)果與討論
測(cè)試斷面煙氣流速分布見圖3,CO2濃度分布見圖4。
圖3測(cè)試斷面煙氣流速分布
從圖3可以看出,x方向上煙氣流速中心處較大,邊緣處較小;y方向上煙氣流速邊緣處較大,中心處較小;z方向上煙氣流速中心和邊緣處較大。從測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出,I斷面最大和最小煙氣流速分別為4.47、3.75m/s,最大偏差16.11%,Ⅱ斷面最大和最小煙氣流速分別為4.21、3.42m/s,最大偏差18.76%。
因此,采用動(dòng)態(tài)噴氨格柵可將SCR反應(yīng)器催化劑床層上下方煙氣流速偏差控制在20%以內(nèi)。由于物理模型上部水平通道模擬煙氣剛度較大,同時(shí)水平煙道右側(cè)上部導(dǎo)流板內(nèi)側(cè)起到了增壓管作用,造成此位置導(dǎo)流板出口壓力過大,而模擬煙氣不能從此處進(jìn)入,集中到通道右側(cè)上部外側(cè)流動(dòng),導(dǎo)致通道右側(cè)上部外側(cè)轉(zhuǎn)彎處模擬煙氣流速增大。
同時(shí)由于模擬煙氣進(jìn)入整流器前外側(cè)流速遠(yuǎn)大于內(nèi)側(cè)流速,從而造成外側(cè)煙氣向內(nèi)側(cè)流動(dòng),形成了平行于整流器的煙氣流動(dòng)狀態(tài)。從模型通道內(nèi)部流場(chǎng)分布來看,由于設(shè)置的動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)煙氣的微整流作用并在一定程度上降低了煙氣回流效應(yīng),因此有利于煙氣在催化劑床層上方的均勻分布。
圖4測(cè)試斷面CO2濃度分布
從圖4可知,x方向上CO2濃度中心和邊緣處較大;y方向上CO2濃度同樣也是中心和邊緣處較大;z方向上CO2濃度邊緣處較大。從測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出,I斷面最大和最小CO2濃度分別為4.1%和3.4%,最大偏差17.07%,Ⅱ斷面最大和最小CO2濃度分別為4.0%和3.2%,最大偏差20.0%。因此,采用動(dòng)態(tài)噴氨格柵可將SCR反應(yīng)器催化劑床層上下方CO2濃度偏差控制在20%以內(nèi)。
4結(jié)語
借助物理模型模擬某電廠300MW中型機(jī)組尾部SCR煙氣脫硝反應(yīng)器,對(duì)動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)催化劑床層上下方測(cè)試斷面Ⅰ、Ⅱ的煙氣流速偏差和NH3(CO2)的濃度偏差進(jìn)行測(cè)試。
結(jié)果表明:Ⅰ斷面最大和最小煙氣流速分別為4.47m/s和3.75m/s,最大偏差16.11%,Ⅱ斷面最大和最小煙氣流速分別為4.21m/s和3.42m/s,最大偏差18.76%。I斷面最大和最小CO2濃度分別為4.1%和3.4%,最大偏差為17.07%,Ⅱ斷面最大和最小CO2濃度分別為4.0%和3.2%,最大偏差20.0%,因此采用動(dòng)態(tài)噴氨格柵對(duì)SCR反應(yīng)器的高效運(yùn)行具有積極作用。
參考文獻(xiàn)略
《電力科技與環(huán)?!纷髡撸汗?,陳國(guó)偉,李發(fā)軍,馬倩雪
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