我公司下屬項目分公司2500t/d水泥生產(chǎn)線的純低溫余熱發(fā)電站,配套2臺余熱
鍋爐(QC100/400-10-1.6/380型窯頭AQC鍋爐和QC120/340-9.3-1.6/320型窯尾SP鍋爐)、1臺N4.5-1.05型純低溫沖動凝式汽輪機(jī)和1臺QF2-4.5-2Z型發(fā)電機(jī)。發(fā)電站冷卻水用量不大,設(shè)備安裝位置分散,廢水直接就地排放,造成水資源浪費。通過對冷卻水系統(tǒng)的節(jié)能改造,回收可利用廢水,節(jié)能降耗,提高了余熱發(fā)電站的經(jīng)濟(jì)效益。
1原系統(tǒng)介紹
冷卻水系統(tǒng)包括循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、取樣冷卻水系統(tǒng)和抽氣射水系統(tǒng),設(shè)備布置分散。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)耗水量約為650t/d,采用冷卻塔水來冷卻循環(huán)使用,運(yùn)行中適量排污以保證水質(zhì)合格指標(biāo);取樣冷卻水系統(tǒng)為管殼式換熱系統(tǒng),耗水量約為150t/d,冷卻水經(jīng)取樣冷卻器換熱后水質(zhì)不改變,經(jīng)過取樣冷卻器的冷卻水直接排入現(xiàn)場窨井;抽氣射水系統(tǒng)耗水量約為100t/d,射水由射水
泵帶動在管道與射水箱內(nèi)循環(huán)流動,流動射水帶動射水抽氣器對汽輪機(jī)凝汽器抽真空,水質(zhì)不變化但溫度升高,射水箱需從外界不停補(bǔ)水來降低水溫以滿足凝汽器真空度,射水箱由于補(bǔ)充水的進(jìn)入,水位升高溢流,溢流水直接排入現(xiàn)場窨井。該系統(tǒng)工藝簡單,廢水直接排放,管道短;缺點在于設(shè)備不停運(yùn)轉(zhuǎn),冷卻水不停排放,水資源浪費嚴(yán)重。
2系統(tǒng)改造
取樣冷卻水系統(tǒng)和抽氣射水系統(tǒng)冷卻水水質(zhì)穩(wěn)定,用量相對較小,其水質(zhì)滿足循環(huán)水補(bǔ)充水要求。故將取樣冷卻水系統(tǒng)和抽氣射水系統(tǒng)的冷卻水回收作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補(bǔ)充水,達(dá)到節(jié)約用水的目的,改造后如圖1所示。
系統(tǒng)新增管道1、管道2、
閥門3、閥門4、閥門5、閥門6,拆除射水箱溢流管道7。管道1為射水箱溢流接至循環(huán)水池管道(射水箱距循環(huán)水池約40m),為了保證射水箱溢流能順利流回循環(huán)水池,將射水箱加高,使射水箱溢流口高出循環(huán)水池400mm;管道2為AQC鍋爐取樣冷卻器與SP鍋爐取樣冷卻器冷卻出水接至循環(huán)冷卻水回冷卻塔管道(AQC鍋爐取樣冷卻器距SP鍋爐取樣冷卻器約150m,SP鍋爐取樣冷卻器距循環(huán)水池約100m),通過閥門4和閥門5控制;閥門3控制AQC鍋爐取樣冷卻水排窨井管道;閥門6控制SP鍋爐取樣冷卻水排窨井管道。改造后,射水箱溢水直接流入循環(huán)水池,關(guān)閉閥門3和閥門6,開啟閥門4和閥門5,2臺鍋爐冷卻水即作為循環(huán)水池補(bǔ)充水,節(jié)省了水資源。
圖1改造后循環(huán)水補(bǔ)水系統(tǒng)
1.Ф133mm×4mm管道;2.Ф57mm×3mm管道;3.截止閥;4.止回閥;5.截止閥;6.截止閥;7.原溢流管道
3結(jié)束語
1)冷卻水系統(tǒng)改造后,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)耗水量沒有變化,對凝汽器真空度沒有影響,冷卻水總耗水量從900t/d降低到650t/d,節(jié)水效果明顯。
2)改造后增加Ф133mm×4mm管道40m,Ф57mm×3mm管道250m,DN50閥門4個,管件一批,投資合計1.5萬元;余熱發(fā)電按年運(yùn)轉(zhuǎn)7200h計算,可節(jié)省自來水82500t,年節(jié)約水費超過24萬元。
該改造有利于
節(jié)能環(huán)保工作的順利開展,符合公司節(jié)能減排的理念。
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