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新型干法水泥窯SO2減排技術(shù)的研究及應(yīng)用分析

發(fā)布時(shí)間:2016/6/12 來源:水泥

2013年12月發(fā)布的GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定:現(xiàn)有生產(chǎn)線自2015年7月1日開始,熟料生產(chǎn)線SO2排放濃度不得高于200mg....
2013年12月發(fā)布的GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定:現(xiàn)有生產(chǎn)線自2015年7月1日開始,熟料生產(chǎn)線SO2排放濃度不得高于200mg/Nm3,重點(diǎn)地區(qū)不得高于100mg/Nm3。為了積極響應(yīng)落實(shí)國家環(huán)保減排政策,對(duì)SO2排放高于200mg/Nm3的部分生產(chǎn)線,海螺集團(tuán)多次組織技術(shù)交流會(huì)議,分析排放超標(biāo)的原因,并與相關(guān)高校及研究院所合作交流,開發(fā)出了采用分解爐出口取出的CaO為脫硫劑,通過生產(chǎn)線自身脫硫的技術(shù),并在海螺某生產(chǎn)線進(jìn)行了試點(diǎn)應(yīng)用,現(xiàn)將實(shí)際應(yīng)用效果介紹如下。

1水泥生產(chǎn)線SO2排放超標(biāo)的原因

水泥窯系統(tǒng)中的硫是由原料和燃料帶入的。原料中的硫以有機(jī)硫化物、硫化物或者硫酸鹽的形式存在,單質(zhì)硫可以忽略不計(jì)。原料中存在的硫酸鹽在預(yù)熱器系統(tǒng)通常不會(huì)形成SO2氣體,大體上都會(huì)進(jìn)入窯系統(tǒng)。原料中以其他形式存在的硫,則會(huì)在300~600℃被氧化生成SO2氣體,主要發(fā)生在五級(jí)預(yù)熱器的第二級(jí)旋風(fēng)筒或者六級(jí)預(yù)熱器的第三級(jí)旋風(fēng)筒。在預(yù)分解窯系統(tǒng)內(nèi),由窯頭和分解爐喂入燃料所含的硫均被CaO和堿性氧化物吸收,生成硫酸鹽。

一般水泥生產(chǎn)線SO2排放都較低,主要是因?yàn)樗喙に嚤旧砭哂械拿摿蜃饔茫捶纸鉅t內(nèi)新生成的CaO活性很高,很好地吸收了煙氣中的SO2。但部分生產(chǎn)線由于原料中硫化物的量較大,硫化物氧化產(chǎn)生的SO2在通過上級(jí)旋風(fēng)筒時(shí)會(huì)被部分吸收,其余則隨廢氣一道從預(yù)熱器排出。如果廢氣用于烘干原料,則SO2在原料磨中進(jìn)一步被吸收。但是需要指出的是:在溫度低于600℃的情況下,CaCO3對(duì)SO2的吸收效率要遠(yuǎn)低于CaO。上面兩級(jí)預(yù)熱器中CaCO3分解率較低且僅有少量CaO被煙氣從高溫部分帶上去,因此吸收效率很低。再加上此時(shí)濕度較低以及排放前的停留時(shí)間較短,SO2排放濃度可能會(huì)較高。

由于SO2能被活性CaO吸收,我們開發(fā)了通過生產(chǎn)線自身取CaO,制成一定濃度的漿液,采用噴霧干燥脫硫技術(shù),噴入到生產(chǎn)線合適位置,吸收系統(tǒng)中的SO2。

2海螺某生產(chǎn)線脫硫改造

海螺水泥某公司5000t/d熟料生產(chǎn)線,由于石灰石原料中硫含量較高,在生料磨停時(shí)生產(chǎn)線SO2排放濃度高達(dá)600mg/Nm3左右,生料磨開時(shí)也高于國家標(biāo)準(zhǔn)200mg/Nm3的排放限值。

2.1SO2減排技改工藝方案簡介

從分解爐出口抽取含有高活性CaO的880℃高溫氣體,通過稀釋冷卻器冷卻至400℃后,經(jīng)旋風(fēng)分離器將物料收集下來,通入到40m3的制漿罐中,加水制備成20%~30%的Ca(OH)2漿液,并將制備好的漿液經(jīng)150t/h循環(huán)送入20m3的儲(chǔ)存罐,再分別通過一臺(tái)15t/h的泵將漿液噴射到增濕塔和生料磨出口,還原煙氣中的SO2。水泥生產(chǎn)線煙氣脫硫設(shè)備主要包括四個(gè)部分,分別是:取料系統(tǒng)、制漿及儲(chǔ)存系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)。取料系統(tǒng)主要是利用現(xiàn)有生產(chǎn)線出分解爐物料含有大量活性CaO的特點(diǎn),在分解爐出口抽取含料氣體,通過稀釋冷卻機(jī)冷卻、旋風(fēng)分離器收塵將物料收集下來。制漿及儲(chǔ)存系統(tǒng)主要是將收集下來的物料送入儲(chǔ)存罐進(jìn)行預(yù)攪拌并儲(chǔ)存,當(dāng)制漿罐漿液達(dá)不到設(shè)定濃度時(shí),儲(chǔ)存罐向制漿罐輸送一部分漿液,制漿罐通過攪拌器配制20%~30%濃度的漿液,儲(chǔ)存罐和制漿罐均配制攪拌器和濃度計(jì)。輸送系統(tǒng)由輸送泵組和循環(huán)泵組組成,主要是向噴射系統(tǒng)輸送漿液。噴射系統(tǒng)由若干組噴槍組成,噴槍具有耐磨、耐腐蝕等特性,且噴射嘴直徑及布置角度等與生產(chǎn)工藝密切相關(guān)。窯尾煙氣脫硫工藝流程見圖1,主要工藝設(shè)備及參數(shù)見表1。




2.2脫硫系統(tǒng)投運(yùn)調(diào)試及運(yùn)行情況

2014年11月技改完成并初次進(jìn)行投試,至2015年1月先后進(jìn)行3個(gè)階段的運(yùn)行調(diào)試,調(diào)試時(shí)SO2排放量是通過窯尾煙囪上的氣體分析儀測定,具體情況如下:

第一階段:(11月11日~11月17日)由于濃度計(jì)及液位計(jì)尚未安裝,采用相對(duì)低濃度漿液對(duì)供生料磨及增濕塔系統(tǒng)進(jìn)行了單路及聯(lián)合噴漿試驗(yàn)。主要對(duì)脫硫系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行測試,同時(shí)初步制定相關(guān)操作規(guī)程。

測試結(jié)果:采用增濕塔單路噴漿(流量:6~7m3/h),脫硫效率約20%~30%。

第二階段:(12月3日~12月10日)濃度計(jì)、液位計(jì)安裝到位,按照設(shè)計(jì)要求制備20%~30%濃度漿液,對(duì)供生料磨及增濕塔系統(tǒng)進(jìn)行單路及聯(lián)合噴漿試驗(yàn)。

測試結(jié)果:采用供增濕塔(流量:6.5~7m3/h)與生料磨(流量:6~6.5m3/h)聯(lián)合噴漿方案時(shí),脫硫效率約50%~60%。

第三階段:(12月30~1月10日)根據(jù)第一、二階段運(yùn)行調(diào)試情況,結(jié)合調(diào)試分析會(huì)意見,將增濕塔噴槍由4桿增至13桿,噴頭由不銹鋼材料改為棕剛玉及碳化硅材質(zhì),拆除原料磨出口4桿噴槍,同時(shí)對(duì)前兩次調(diào)試存在問題進(jìn)行整改完善,在漿液濃度(20%~25%)及噴漿量(15m3/h左右)條件下,對(duì)噴槍的霧化及脫硫效果進(jìn)行了試驗(yàn)。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行及脫硫效果趨于穩(wěn)定,SO2排放濃度由450mg/Nm3下降至150~180mg/Nm3,脫硫效率為60%~66%。

3結(jié)論

通過試點(diǎn)生產(chǎn)線測試結(jié)果來看,采用生石灰制備的20%濃度漿液脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,SO2脫硫效率在60%以上,生產(chǎn)線排放濃度完全能控制在國家標(biāo)準(zhǔn)200mg/Nm3的限值以內(nèi)。后期針對(duì)自制漿液時(shí),因存在漿液顆粒物,極易導(dǎo)致槍頭堵塞的問題進(jìn)行了優(yōu)化,在其他SO2排放超標(biāo)的生產(chǎn)線上進(jìn)行了推廣應(yīng)用。

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