本文介紹了上??肆蜃灾餮邪l(fā)的活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)的原理、流程、特點(diǎn)及應(yīng)用情況。作為國(guó)內(nèi)首套球團(tuán)煙氣活性焦聯(lián)合脫除工程,河北前進(jìn)鋼鐵球團(tuán)煙氣治理裝置自投運(yùn)以來,各項(xiàng)排放指標(biāo)優(yōu)良。實(shí)踐結(jié)果表明活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)對(duì)球團(tuán)煙氣有較好的脫除效果,應(yīng)在鋼鐵球團(tuán)煙氣治理領(lǐng)域得到進(jìn)一步推廣。
1鋼鐵行業(yè)煙氣治理現(xiàn)狀及趨勢(shì)
我國(guó)是世界第一鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),鋼鐵企業(yè)是能源消耗大戶,也是污染大戶。2014年全國(guó)燒結(jié)機(jī)或球團(tuán)設(shè)備的鋼鐵企業(yè)共排放SO2180.7萬t,占工業(yè)SO2排放總量的10.4%,NOx56.6萬t,占工業(yè)NOx排放總量的4.0%,煙(粉)塵101.5萬t,占工業(yè)煙(粉)塵排放總量的7.0%。目前燒結(jié)機(jī)球團(tuán)焙燒設(shè)備執(zhí)行顆粒物50mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3、二噁英0.5ng-TEQ/m3的限制標(biāo)準(zhǔn),特別保護(hù)措施的地區(qū)還將執(zhí)行更嚴(yán)格的特別排放限值[1]。
1.1鋼鐵行業(yè)煙氣治理現(xiàn)狀
鋼鐵行業(yè)煙氣具有風(fēng)量大,粉塵濃度高,SO2濃度波動(dòng)大等特點(diǎn),煙氣治理有一定難度。當(dāng)前鋼鐵行業(yè)煙氣治理絕大多數(shù)都選擇傳統(tǒng)濕法脫硫技術(shù),只能單純脫除SO2,對(duì)NOx、重金屬以及二噁英等污染物的治理未做綜合考慮。隨著國(guó)家,民眾對(duì)大氣環(huán)境的日益重視,環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)也提出了日益嚴(yán)格的要求。“十三五”期間鋼鐵行業(yè)成為環(huán)境治理重點(diǎn)領(lǐng)域,結(jié)合我國(guó)化解過剩產(chǎn)能工作的推進(jìn),不能滿足環(huán)保要求的鋼鐵企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。這必然促使鋼鐵企業(yè)積極
節(jié)能減排,增設(shè)其他污染物脫除裝置,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)、技改及運(yùn)行維護(hù)。然而分階段、分系統(tǒng)的建設(shè)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)工藝流程復(fù)雜繁冗,操作復(fù)雜,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性降低,同時(shí)系統(tǒng)占地也會(huì)增加,經(jīng)常會(huì)遇到建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)地不夠的情況。這一系列問題最終造成建設(shè)費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用的不合理增加,因此當(dāng)前鋼鐵企業(yè)在選擇煙氣治理技術(shù)時(shí),要綜合考慮其他污染物的脫除功能。
1.2鋼鐵行業(yè)煙氣治理趨勢(shì)
相比傳統(tǒng)濕法脫硫裝置單一、單純的脫除效果,活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)在脫除煙氣中的SO2和NOx的同時(shí),對(duì)粉塵、重金屬、二噁英等也具有一定的脫除效果,一套治理裝置同時(shí)解決多種污染物,避免重復(fù)性投資。實(shí)現(xiàn)了從單一脫除工藝向多污染物同時(shí)脫除工藝轉(zhuǎn)變、從單純脫除工藝向資源回收利用型工藝轉(zhuǎn)變[2],其技術(shù)特點(diǎn)如下:
(1)一次性投資解決多種污染物,避免重復(fù)性投資;
(2)工藝過程不消耗水,節(jié)約寶貴水資源;
(3)無廢水、廢渣,無二次污染;
(4)回收硫資源,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念;
(5)系統(tǒng)流程簡(jiǎn)潔,自動(dòng)化程度高,日常維護(hù)少;
(6)煙氣無明顯降溫,煙囪無“白煙”現(xiàn)象;
(7)根據(jù)工況調(diào)節(jié)裝置運(yùn)行負(fù)荷,節(jié)約運(yùn)行成本。
活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)是當(dāng)前世界公認(rèn)的最具優(yōu)勢(shì)的多種污染物綜合治理技術(shù),已經(jīng)有越來越多的企業(yè)開始了解、認(rèn)可、應(yīng)用該技術(shù)。太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司通過引進(jìn)日本住友活性炭吸附脫硫脫硝工藝治理燒結(jié)煙氣[3]。上??肆颦h(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱上??肆颍┩ㄟ^近二十年的自主研發(fā),成功開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的活性焦聯(lián)合脫除技術(shù),并將此技術(shù)成功應(yīng)用在包括燃煤
鍋爐、冶煉煙氣以及制酸尾氣等多個(gè)領(lǐng)域的煙氣治理中。目前該技術(shù)已在聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司450m2燒結(jié)機(jī)、日照鋼鐵有限公司600m2燒結(jié)機(jī)、營(yíng)口振華物流有限公司600m2燒結(jié)機(jī)等多個(gè)鋼鐵燒結(jié)煙氣治理中成功應(yīng)用。
2活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)簡(jiǎn)介
2.1基本原理
活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)的基本原理是利用活性焦對(duì)煙氣中的SO2和NOx進(jìn)行物理、化學(xué)吸附。同時(shí)活性焦吸附層相當(dāng)于過濾器,在慣性碰撞和攔截效應(yīng)作用下,煙氣中的部分粉塵顆粒在焦層內(nèi)部不同部位被捕集,實(shí)現(xiàn)煙氣除塵
凈化。吸附飽和的活性焦進(jìn)入解吸塔再生,恢復(fù)活性后重新輸送至吸附塔循環(huán)使用。解吸產(chǎn)生的高濃度SO2送往制酸系統(tǒng)生產(chǎn)98%濃硫酸,硫酸可進(jìn)行對(duì)外銷售或用于軋鋼生產(chǎn)[4],活性焦輸送過程中產(chǎn)生的焦粉可作為燃料燃燒。
對(duì)SO2的吸附和解吸化學(xué)反應(yīng)如下:
吸附反應(yīng):2SO2+O2+2H2O=2H2SO4
解吸反應(yīng):2H2SO4+C=2SO2+CO2+2H2O
對(duì)NOx的吸附化學(xué)反應(yīng)如下:
NO還原反應(yīng):4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
NO2還原反應(yīng):2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
2.2工藝流程
活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)主要分為吸附系統(tǒng),解吸系統(tǒng),物料輸送系統(tǒng)及其輔助系統(tǒng),該技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的典型工藝流程如圖1所示:
1.吸附塔;2.解吸塔;3.卸料器;4.輸送機(jī);5.篩分機(jī);6.冷卻風(fēng)機(jī);7.加熱風(fēng)機(jī);8.加熱爐;9.煙囪
圖1活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)典型工藝流程圖
3活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)在前進(jìn)鋼鐵的應(yīng)用
3.1項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介
一直以來,河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱前進(jìn)鋼鐵)秉著先進(jìn)的環(huán)保理念及強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感,在球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目規(guī)劃前期,通過對(duì)多種煙氣治理技術(shù)長(zhǎng)時(shí)間、多渠道的調(diào)研與論證,最終采用上海克硫活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)。該項(xiàng)目于2014年10月開始建設(shè),2015年6月建成投產(chǎn),是我國(guó)首套鋼鐵球團(tuán)煙氣活性焦聯(lián)合脫除裝置,裝置全景圖見圖2所示,項(xiàng)目相關(guān)設(shè)計(jì)、運(yùn)行參數(shù)見表1所示:
表1設(shè)計(jì)煙氣條件
裝置投運(yùn)以來,排放指標(biāo)優(yōu)良,環(huán)保效果顯著。SO2排放濃度≤20mg/Nm3,粉塵排放濃度≤11mg/Nm3。當(dāng)前NOx濃度在60-200mg/Nm3,利用物理吸附脫硝已滿足當(dāng)前排放標(biāo)準(zhǔn),因此噴氨脫硝功能暫未投用,選取運(yùn)行期間各項(xiàng)參數(shù)見圖3-圖6所示:
T-時(shí)間,φ-濃度,η-效率
▲-進(jìn)口濃度,○-出口濃度,◆-脫硫效率T-時(shí)間;φ-濃度
▲-進(jìn)口濃度,■-出口濃度
與傳統(tǒng)濕法脫硫技術(shù)相比,活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)排煙溫度在105-110℃,煙囪出口無“白煙”?;钚越孤?lián)合脫除裝置與濕法脫硫裝置運(yùn)行時(shí)排煙情況對(duì)比見圖7,圖8所示:
3.2運(yùn)行費(fèi)用
結(jié)合鋼鐵行業(yè)自身的特點(diǎn),設(shè)計(jì)采取高爐煤氣作為熱源,相比使用電加熱,年運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省約402萬元,折合2.47元/t礦。裝置運(yùn)行過程中產(chǎn)生的焦粉集中后通過氣力輸送系統(tǒng)送往球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯作為燃料使用,既不產(chǎn)生二次固廢污染,又節(jié)省了回轉(zhuǎn)窯一部分燃料費(fèi)用。由于球團(tuán)煙氣中SO2濃度會(huì)隨鐵礦原料含硫不同而變化,實(shí)際運(yùn)行每月生產(chǎn)的98%硫酸在250-580t,副產(chǎn)品硫酸全部外銷,裝置運(yùn)行費(fèi)用見如下所示數(shù)據(jù):
消耗項(xiàng)目消耗量單價(jià)年運(yùn)行費(fèi)用備注
活性焦148kg/h4870元/t570.84萬元
用電量252kWh/h0.6元/kWh119.75萬元
水0.09t/h5元/t0.36萬元設(shè)備冷卻水
壓縮空氣354Nm3/h0.1元/Nm328.04萬元
氮?dú)?61Nm3/h0.1元/Nm344.43萬元
高爐煤氣1726Nm3/h0.09元/Nm3123.03萬元
人工16人6萬/a96.00萬元
球團(tuán)產(chǎn)量163萬t2015年產(chǎn)量
直接運(yùn)行費(fèi)用982.45萬元
折算噸礦成本6.03元/t礦
98%濃硫酸631kg/h230元/t-114.94萬元負(fù)號(hào)為收益
實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用867.50萬元
折算噸礦成本5.32元/t礦
注:由于脫硝暫未投運(yùn),根據(jù)實(shí)際工況液氨消耗量116kg/h,按2700/t計(jì)算,年運(yùn)行費(fèi)用折算噸礦成本約1.52元/t礦。
4結(jié)論
經(jīng)過多年研發(fā)及工程實(shí)踐,上??肆蚧钚越孤?lián)合脫除技術(shù)成熟可靠,脫硫效率可達(dá)95%以上,脫硝效率可達(dá)70%以上,同時(shí)具有除塵等聯(lián)合脫除效果,且副產(chǎn)商品硫酸,具有明顯的環(huán)保效益。前進(jìn)鋼鐵球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目的成功實(shí)踐,表明活性焦聯(lián)合脫除技術(shù)對(duì)球團(tuán)煙氣有較好的脫除效果,應(yīng)在鋼鐵球團(tuán)煙氣治理領(lǐng)域得到進(jìn)一步推廣。
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