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低氮燃燒器的應(yīng)用及燃燒調(diào)整研究

發(fā)布時間:2017/6/28 來源:《東北電力大學(xué)學(xué)報》李佩直 孫斌

為了滿足環(huán)保對NOx的排放要求,對現(xiàn)有的燃燒器進(jìn)行改造,降低了NOx的排放濃度,對通過燃燒過程中進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,控制NOx的排放在合理的水平,并通過燃燒后對生成物....
為了滿足環(huán)保對NOx的排放要求,對現(xiàn)有的燃燒器進(jìn)行改造,降低了NOx的排放濃度,對通過燃燒過程中進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,控制NOx的排放在合理的水平,并通過燃燒后對生成物排放的控制,達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。


低氮燃燒器改造后對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性造成一定的影響,通過燃燒優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整、合理控制爐膛氧量以及控制煤粉細(xì)度,解決機(jī)組運(yùn)行中存在的問題。使得低氮燃燒器改造后的機(jī)組主要指標(biāo)通過調(diào)整能夠控制到和設(shè)計(jì)值相當(dāng)?shù)乃健?br />
關(guān)鍵詞:低氮改造;燃燒器;燃燒調(diào)整;NOx;優(yōu)化運(yùn)行;高溫腐蝕

隨著霧霾天氣的出現(xiàn),空氣的污染治理也越來越被人們重視。NOx作為大氣污染的主要組成成分之一,減少NOx的排放成為人們關(guān)注的重點(diǎn)[1]。按照GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,2014年7月1日起,2003年12月31日建成投產(chǎn)以后的火力發(fā)電廠(W型火焰鍋爐、循環(huán)流化床鍋爐除外)執(zhí)行NOx排放濃度限值為100mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。

因此,火力發(fā)電廠和高校為了達(dá)到此目標(biāo),正在努力開展關(guān)于降低NOx濃度排放的試驗(yàn)及改造工作[2]。對于燃煤電廠來說,控制NOx的排放濃度,主要是通過兩種途徑來實(shí)現(xiàn):一是燃燒過程中減少NOx濃度的排放,通過低氮燃燒技術(shù),調(diào)整燃燒手段減少NOx的生成量;二是燃燒后對生成產(chǎn)物NOx的控制,進(jìn)一步通過脫硝裝置達(dá)到國家控制的排放標(biāo)準(zhǔn)[3]。

1鍋爐燃燒系統(tǒng)

1.1鍋爐概況

某電廠鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,設(shè)計(jì)燃料為褐煤,鍋爐采用緊身封閉。鍋爐以最大連續(xù)負(fù)荷(即BMCR工況)為設(shè)計(jì)參數(shù),在機(jī)組電負(fù)荷為364.055MW時,鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1125t/h;機(jī)組電負(fù)荷為330MW(ECR工況)時,鍋爐的額定蒸發(fā)量為1070t/h。主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

表1鍋爐主要技術(shù)參數(shù)表


1.2設(shè)計(jì)燃料特性

燃燒器的布置,采用四角布置的切向擺動式燃燒器。設(shè)計(jì)煤質(zhì)參數(shù)見表2。燃燒器可以上下擺動,最大擺動角度為±20°。鍋爐在運(yùn)行過程中NOx排放濃度在550~610mg/Nm3,經(jīng)過脫硝后排放濃度不能滿足環(huán)保的要求。

表2設(shè)計(jì)煤質(zhì)參數(shù)


為了控制NOx的排放,盡量減少NOx在燃燒過程中的生成量,保證SCR入口的氮氧化物濃度在一個合理的水平,主要通過調(diào)整燃燒溫度、各級過量空氣系數(shù)和優(yōu)化運(yùn)行方式等控制氮氧化物的排放[4]。

氮氧化物的生成主要有燃料型、快速型和熱力型三種方式。其中燃料型氮氧化物的生成量占4/5以上,其次是熱力型氮氧化物,快速型的生成含量最?。?]。

減少燃料型氮氧化物的生成量是控制氮氧化物排放的主要途徑,主要是燃燒中低氮燃燒技術(shù)以及燃燒后煙氣的脫硝技術(shù)相結(jié)合,而其它兩種類型的氮氧化物生成量占少量部分[6]。

2低氮燃燒器的改造

2.1低氮燃燒器的改造方案

(1)在爐膛中心形成逆時針旋向的兩個直徑稍有不同的假想切園,如圖1所示。為了削弱爐膛出口煙氣的旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度,減小四角燃燒引起的爐膛出口煙溫偏差,主燃燒器上方設(shè)置了SOFA燃燒器,SOFA風(fēng)室被設(shè)計(jì)成反切,使其噴嘴出口中心線同主噴嘴中心線成12°的夾角,其目的就是要形成一個反向動量矩,平衡主燃燒器的旋轉(zhuǎn)動量矩,而達(dá)到減少爐膛出口煙溫偏差之目的,另外,還選取了較大的燃燼風(fēng)率,來控制NOx的排放量。


(2)在燃燒器高度方向上,根據(jù)燃燒器可擺動的特點(diǎn),考慮到燃燒器向下擺動時,保證火焰充滿空間和煤粉燃燒空間。

(3)為防止?fàn)t膛結(jié)焦,采用了較小的單只噴嘴熱功率,防止燃燒器區(qū)域的結(jié)焦,采用燃燒器分組拉開式布置及合理配風(fēng)形式,可有效控制NOx排放量。

(4)燃燒器采用水平濃淡煤粉燃燒技術(shù),以提高鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行的能力,水平濃淡煤粉燃燒器是利用煤粉進(jìn)入燃燒器一次風(fēng)噴嘴體后,經(jīng)百葉窗的分離作用,將一次風(fēng)氣流分離成濃淡兩部分;兩部分之間用垂直隔板分開,燃燒器出口處設(shè)有帶波紋形的穩(wěn)燃鈍體。濃相氣流的煤粉濃度高著火特性好,即使在低負(fù)荷情況下,濃相氣流的風(fēng)煤比仍可保持在較合適的范圍內(nèi),使著火特性不會明顯惡化。鈍體形成的高溫?zé)煔饣亓鲄^(qū)又充分為煤粉著火提供了熱源,這兩者的結(jié)合為低負(fù)荷穩(wěn)燃提供了保證。

3改造后的NOx排放及燃燒調(diào)整

低氮燃燒器改造后,由表3、表4可以看出,在300MW和220MW負(fù)荷工況下,在不同的運(yùn)行氧量和不同的SOFA風(fēng)門開度下,NOx的排放水平各不相同,在220MW負(fù)荷下,運(yùn)行氧量3.8%、SOFA風(fēng)門開度50%時,NOx排放濃度控制在248.5mg/Nm3;在300MW負(fù)荷下,運(yùn)行氧量3.1%、SOFA風(fēng)門開度90%時,NOx排放濃度控制在207.1mg/Nm3。在這兩種工況下,NOx排放濃度控制在較低的水平。

表3不同運(yùn)行參數(shù)下NOx排放比較


4改造后問題分析

(1)蒸汽參數(shù)偏離設(shè)計(jì)值

鍋爐燃燒區(qū)采用空氣分級燃燒技術(shù),使得主燃燒區(qū)的溫度下降,爐內(nèi)的溫度分布更加均勻,對于水冷壁存在沾污結(jié)焦情況嚴(yán)重的得到改善,水冷壁的吸熱增加,爐膛出口的煙溫降低[7],過熱器、再熱器溫升下降,使得過熱器、尤其再熱器溫低于設(shè)計(jì)值。

(2)飛灰、爐渣的含碳量增加

低氮燃燒技術(shù)主要是采用低溫、缺氧燃燒技術(shù),使得主燃燒區(qū)的溫度下降較多,推遲了煤粉的著火,并且此區(qū)域缺氧燃燒,控制過量空氣系數(shù),煤粉在此區(qū)域的燃盡度下降,造成了飛灰、爐渣的含碳量增加。q4的增大,必然導(dǎo)致鍋爐熱效率的降低。

(3)高溫腐蝕現(xiàn)象加劇

煤粉在主燃燒器區(qū)域進(jìn)行缺氧燃燒,不充分燃燒會產(chǎn)生大量的CO,以及還原性氣體H2S,從而加劇水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕。

利用空氣的分級燃燒技術(shù),上層增加燃盡風(fēng),總風(fēng)量不變的情況下,上層二次風(fēng)分增加勢必使得下層二次風(fēng)減少,使得下層一、二次風(fēng)的摻混過程推移,爐膛的火焰中心上移,相應(yīng)爐膛出口的煙溫升高,容易引起結(jié)焦、積灰等現(xiàn)象。

(4)爐內(nèi)燃燒狀況復(fù)雜

由于低氮燃燒器改造后對整個爐膛內(nèi)的動力場發(fā)生變化,使得爐內(nèi)的燃燒也產(chǎn)生不利影響。低氮燃燒器改造前設(shè)計(jì)的燃燒運(yùn)行優(yōu)化方式已經(jīng)不再適應(yīng),會產(chǎn)生爐膛負(fù)壓波動大、偏燒、排煙溫度高、飛灰含碳量大、再熱器溫度低等的影響,使得在低溫、低氧的燃燒運(yùn)行工況下調(diào)節(jié)難度加大,導(dǎo)致低負(fù)荷穩(wěn)燃能力下降。

5改進(jìn)措施

(1)合理控制運(yùn)行氧量

運(yùn)行過程中氧量的控制不僅影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,而且對NOx的排放具有一定的抑制作用[8-9],因此,對氧量的精細(xì)化調(diào)整顯得至關(guān)重要。分別對燃燒區(qū)和還原區(qū)的過量空氣系數(shù)進(jìn)行控制。通過對不同氧量的調(diào)節(jié)控制,分別對飛灰含碳量、再熱器溫度以及鍋爐效率等主要運(yùn)行參數(shù)試驗(yàn),找出不同運(yùn)行工況下的鍋爐參數(shù)變化,得出機(jī)組的最佳運(yùn)行氧量。在300MW負(fù)荷下,通過變氧量試驗(yàn),可以得出爐膛氧量與NOx的關(guān)系曲線,如圖2所示。


(2)燃燒運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整

低氮燃燒器改造后,NOx的排放控制在環(huán)保要求的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),并且在運(yùn)行過程中盡量減少NOx的排放量,降低脫硝的運(yùn)行成本,但是也要兼顧對鍋爐效率、高溫腐蝕等對經(jīng)濟(jì)性和安全性運(yùn)行的影響[10]。

對不同的磨煤機(jī)運(yùn)行組合方式、不同的配方式、不同的運(yùn)行氧量等主要指標(biāo)的正交試驗(yàn),摸索機(jī)組的最佳運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整方式。在300MW負(fù)荷下,通過變SOFA開度試驗(yàn),可以得出SOFA開度與NOx的關(guān)系曲線如圖3所示。


(3)水冷壁進(jìn)行防結(jié)焦、腐蝕材料噴涂

對于燃燒器改造前結(jié)焦嚴(yán)重的鍋爐會有所改善,主燃燒區(qū)的溫度有所下降,爐內(nèi)的溫度分布更加均勻,使得水冷壁的沾污結(jié)焦情況減少,通過對水冷壁的噴涂,消除結(jié)焦現(xiàn)象,并且高溫腐蝕的情況也得到解決。

6結(jié)論

通過燃燒過程中進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,控制NOx的排放在合理的水平,并通過燃燒后對生成物排放的控制,達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。低氮燃燒器改造后對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性造成一定的影響,通過燃燒優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整、合理控制爐膛氧量以及控制煤粉細(xì)度,解決機(jī)組運(yùn)行中存在的問題。使得低氮燃燒器改造后的機(jī)組主要指標(biāo)能夠控制到同類機(jī)組設(shè)計(jì)的最高標(biāo)準(zhǔn)。



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