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1000MW超超臨界機(jī)組煙氣脫硫超低排放工程淺析

發(fā)布時(shí)間:2017/3/28 來(lái)源:《中國(guó)科技縱橫》作者:劉根水

摘要:“超低排放”改造中雖有各種工藝路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)則是各種工藝路線中的較為突出的一種,該技術(shù)主要是采用了低低溫電除塵器技術(shù),配合吸收塔高效脫硫、除塵裝....
摘要:“超低排放”改造中雖有各種工藝路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)則是各種工藝路線中的較為突出的一種,該技術(shù)主要是采用了低低溫電除塵器技術(shù),配合吸收塔高效脫硫、除塵裝置,從而運(yùn)行濕法脫硫技術(shù)協(xié)同治理達(dá)到超低排放的目標(biāo)。本文介紹了華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司三期2×1000MW超超臨界機(jī)組超低排放改造,脫硫裝置增容改造工程設(shè)計(jì)中的一些設(shè)計(jì)心得及工程中遇到的問(wèn)題及解決方案。


關(guān)鍵詞:超低排放;協(xié)同治理;吸收塔

1引言

“超低排放”改造中雖有各種工藝路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)則是各種工藝路線中的較為突出的一種。煙氣協(xié)同治理技術(shù)的最大優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)調(diào)設(shè)備間的協(xié)同效應(yīng),充分提高設(shè)備主、輔污染物的脫除能力,在滿足煙氣污染物治理的同時(shí),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化及穩(wěn)定運(yùn)行。

2工程項(xiàng)目簡(jiǎn)介

華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司三期2×1000MW機(jī)組鍋爐為東方鍋爐廠制造的超超臨界一次中間再熱直流鍋爐,鍋爐BMCR工況蒸發(fā)量為3110t/h。本次超低排放脫硫裝置設(shè)計(jì)入口煙氣量3520432m3/h(標(biāo)態(tài),濕基,6%O2),原煙氣SO2濃度按3350mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),吸收塔入口粉塵30mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計(jì),脫硫系統(tǒng)出口(煙囪入口)SO2排放濃度不大于35mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),脫硫效率不低于99.0%,煙囪入口粉塵濃度小于5mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)[1]。

3總體方案設(shè)計(jì)

本次改造總體方案是在原有吸收塔基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,主要原則:

(1)本次改造吸收塔拆除最低層噴淋層,在該位置加裝一層托盤(pán)裝置,再移位最低層噴淋層至第四層,同時(shí)加裝第五層噴淋層,最終配置為:五層噴淋層加一層合金托盤(pán)設(shè)置。(2)更換原有所有噴淋層及噴嘴,以增加噴淋層覆蓋率。(3)對(duì)原氧化風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,原噴槍式改造為管網(wǎng)式。(4)拆除原有除霧器,更換成三層屋脊式高效除霧器+一級(jí)煙道除霧器。(5)吸收塔煙氣出口由側(cè)出方式改為頂出方式。

(1)吸收塔設(shè)計(jì)。

由于本次改造漿液循環(huán)停留時(shí)間按4.5min進(jìn)行設(shè)計(jì),原有吸收塔漿池?zé)o法滿足設(shè)計(jì)要求,需要對(duì)原有漿池進(jìn)行擴(kuò)容改造,原有吸收塔漿池部分需要抬高4.16m,改造后的容積為3656m3;其次需要增加一層噴淋高度及更換除霧器,原有除霧器區(qū)域需要增高8m;同時(shí)原有吸收塔出口為側(cè)出方式,本次改造為頂出方式,因此需要拆除原有吸收塔塔頂,改造后塔頂及彎頭高度11m,改造后的吸收塔總高度達(dá)到了60m,這么高的吸收塔頂出改造方式在行業(yè)內(nèi)也尚屬首次,因此吸收塔結(jié)構(gòu)加固進(jìn)行反復(fù)多次的校核計(jì)算,以達(dá)到結(jié)構(gòu)安全可靠的目的,同時(shí)本項(xiàng)目采用低低溫協(xié)同治理方式,經(jīng)過(guò)多次CFD流場(chǎng)模擬比對(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

(2)煙道設(shè)計(jì)。

該項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中,凈煙道支撐方案設(shè)計(jì)難度很大,特別是其中兩個(gè)支點(diǎn)跨度斜面距離達(dá)到了12m,并且煙道截面尺寸由13400(mm)X19000(mm)變截面至14000(mm)X7000(mm)變截面處于60m高空風(fēng)、雪載荷均很大,一方面要滿足煙道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的需要,另一方面需要考慮煙道結(jié)構(gòu)方向的穩(wěn)定性,因此設(shè)計(jì)時(shí)經(jīng)過(guò)多種模擬方案的論證,最后方案確定為通過(guò)改造原有煙道,在其頂部開(kāi)口進(jìn)行加高、加固,同時(shí)保留原有煙道底部三角煙道作為改造后的煙道支撐進(jìn)行配重,以達(dá)到煙道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定平衡的作用,同時(shí)又通過(guò)煙道縱向加固肋加強(qiáng)從而提高煙道跨度大的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求。

(3)噴淋層設(shè)計(jì)。

通過(guò)增加噴淋層噴嘴數(shù)量,更換噴嘴形式,從而提高噴淋覆蓋率及提高脫硫效率,本項(xiàng)目每層設(shè)置了229個(gè)噴嘴,噴嘴設(shè)計(jì)流量為53m3/h,噴嘴形式多樣有單向雙頭、單向單頭、雙向雙頭。

(4)除霧器設(shè)計(jì)。本次改造拆除原有塔內(nèi)二層屋脊式除霧器,更換為三層屋脊式除霧器+一級(jí)煙道除霧器,除霧器出口霧滴20mg/m3。

(5)確定項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)參數(shù)。

(6)提高脫硫效率及除塵的方式[2]。

石灰石-石膏濕法脫硫工藝的主要功能就是脫除SO2,根據(jù)SO2脫除率的影響因素分析,我們針對(duì)性的采取一些措施可提高SO2和粉塵的脫除效率:

(1)提高液氣比:在兼顧效率與經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上增大液氣比;(2)增大漿液霧化效果:選擇多種型式霧化效果的噴嘴;(3)調(diào)節(jié)漿液pH值:采用大規(guī)格漿池;控制Ca/S和廢水中Cl-的排放,調(diào)節(jié)pH值;(4)煙氣分布的均勻性:優(yōu)化塔內(nèi)煙氣流場(chǎng)及增加托盤(pán)裝置;(5)增大粉塵粒徑:采用低低溫靜電除塵器增大粉塵粒徑;(6)提高除霧器性能:采用高性能的三級(jí)屋脊式除霧器+一級(jí)煙道除霧器。

4運(yùn)行問(wèn)題及解決方案

調(diào)試運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)了一系列問(wèn)題:

(1)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)4號(hào)循環(huán)和5號(hào)循環(huán)泵發(fā)生共振,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)及各方的檢查,最后發(fā)現(xiàn)是運(yùn)行人員,因?yàn)樗?nèi)有泡沫溢流,降低了正常運(yùn)行液位所致。

(2)煙道除霧器壓力值超過(guò)設(shè)計(jì)值,經(jīng)過(guò)檢查為沖洗水門(mén)內(nèi)漏,導(dǎo)致沖洗水壓力不足,從而無(wú)法沖洗干凈所致。

(3)石灰石耗量超過(guò)設(shè)計(jì)值,經(jīng)過(guò)PH計(jì)、密度計(jì)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)由于PH計(jì)沖洗不及時(shí),導(dǎo)致PH計(jì)讀數(shù)不準(zhǔn),PH過(guò)低導(dǎo)致進(jìn)漿量增加,從而石灰石耗量超標(biāo)。

(4)通過(guò)該項(xiàng)目設(shè)置的托盤(pán)前后壓差比對(duì),測(cè)算加裝后的托盤(pán)阻力在700-1000pa之間波動(dòng),比設(shè)計(jì)時(shí)考慮的1200pa小,在性能上達(dá)到了更優(yōu)的效果。

(5)通過(guò)運(yùn)行的數(shù)據(jù)比較,在其它入口條件相同時(shí),入口溫度越高,出口粉塵越高。

5結(jié)語(yǔ)

華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司三期2×1000MW機(jī)組的超低排放項(xiàng)目改造后的社會(huì)意義在于機(jī)組滿負(fù)荷狀態(tài)下,改造前單臺(tái)機(jī)組每小時(shí)SO2脫除量約為10.12噸/小時(shí),改造后單臺(tái)機(jī)組每小時(shí)可脫除SO2量約10.746噸/小時(shí),按年投運(yùn)7000小時(shí)計(jì)算,則單臺(tái)機(jī)組改造后每年可多脫除SO2量4382噸/年,兩臺(tái)機(jī)組可以多脫除SO2量8764噸/年。

通過(guò)減少排放煙氣中二氧化硫和粉塵的含量,達(dá)到保護(hù)了生態(tài)環(huán)境、節(jié)約物質(zhì)能源的目的,這在一定程度上做到了清潔生產(chǎn),給電廠內(nèi)工作人員和周遍生活的居民營(yíng)造了一個(gè)好的生活環(huán)境,另外也提高了物料和能源的利用率,實(shí)現(xiàn)了資源的回收利用,減少了人類(lèi)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的破壞,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的和諧、可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]郭東明,編著.脫硫工程技術(shù)與設(shè)備[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

[2]孫克勤,鐘秦,編著.火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)行[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

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