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基于爐膛溫度場原理的脫硝控制優(yōu)化

發(fā)布時間:2017/2/23 來源:發(fā)電技術(shù)協(xié)作網(wǎng)

基于脫硝系統(tǒng)精細化控制總體思路,本文提出了利用溫度場測量裝置構(gòu)建二維溫度場,在此基礎(chǔ)上優(yōu)化PID控制策略,利用溫度場與NOx生成量的耦合關(guān)系,使脫硝控制系統(tǒng)能夠....
基于脫硝系統(tǒng)精細化控制總體思路,本文提出了利用溫度場測量裝置構(gòu)建二維溫度場,在此基礎(chǔ)上優(yōu)化PID控制策略,利用溫度場與NOx生成量的耦合關(guān)系,使脫硝控制系統(tǒng)能夠適應(yīng)鍋爐大負荷波動帶來的影響。


1引言

“十二五”期間,根據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,我國采用的技術(shù)路線是:大力普及低NOx燃燒器技術(shù),積極開發(fā)和示范空氣分段供給燃燒及時和超細煤粉再燃技術(shù),推進各種煙氣脫硝技術(shù)(SCR,SNCR,SNCR/SCR)國產(chǎn)化。預(yù)計到2020年,中國將安裝SCR脫硝裝置約有1.5億kW,因此,消化、吸收、研究并創(chuàng)新SCR脫硝技術(shù),在我國有重要的現(xiàn)實意義。

隨著我國環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的日趨嚴格及執(zhí)法力度的加大,對采用SCR法脫硝的火力發(fā)電廠在確保煙氣排放達標的同時還要增強脫硝系統(tǒng)運行的可靠性、連續(xù)性和經(jīng)濟性,在保證脫硝效率的同時,如何應(yīng)對機組大負荷波動,如何優(yōu)化SCR脫硝系統(tǒng)性能,精確而經(jīng)濟地控制噴氨量、降低氨逃逸是脫硝系統(tǒng)運行面臨的一個難點。

2影響SCR脫硝效率的因素

2.1微觀因素

在既定反應(yīng)條件下,脫硝反應(yīng)速率與催化劑微孔的面積和煙氣中反應(yīng)物濃度成正比,與表面化學反應(yīng)阻力、外傳質(zhì)阻力和內(nèi)傳質(zhì)阻力成反比。因此增加微孔橫截面積和反應(yīng)物濃度,減少反應(yīng)中各類阻力有助于脫硝反應(yīng)的進行,提高脫硝效率。

可以通過提高氨氣濃度和增加催化劑微孔內(nèi)表面積的方法減少化學反應(yīng)阻力;通過改變煙氣流動狀態(tài)和提高煙氣溫度,減少層流膜的厚度,有利于減少外傳阻力;通過減少催化劑外表面與微孔內(nèi)表面積之間的平均距離,增大催化劑微孔內(nèi)表面積和微孔平均截面積,能夠減少內(nèi)傳阻力,有效提高脫硝反應(yīng)速率。

2.2宏觀因素

2.2.1煙氣溫度的影響

當催化劑在煙氣溫度280℃-400℃之間時,煙氣溫度越高,脫硝效率越大,但超過400℃后,脫硝效率隨著溫度升高開始下降。因此為了降低煙溫對脫硝效率的影響,應(yīng)盡量保持鍋爐工況穩(wěn)定或采取帶旁路的省煤器來調(diào)整脫硝入口煙溫。

2.2.2氨氮比的影響

氨氮比=1.0時能達到95%以上的NO脫除率,并能使NH3的逃逸濃度維持在5×10-6或更小。實際生產(chǎn)中通常是多于理論量的氨被噴射進入系統(tǒng),造成反應(yīng)器后煙氣下游氨逃逸超標,氨逃逸是影響SCR系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的另一個重要參數(shù),燃煤機組一般將NH3的排放控制在2×10-6以下,以減少對后續(xù)裝置的堵塞。

2.2.3合理控制噴氨量

噴氨量與煙氣中的NOx含量相對應(yīng)后,才能保證NOx反應(yīng)過程中脫硝效率、氨氣逃逸率和催化劑壽命。在鍋爐負荷變化過程中,若氨氣流量與NOx濃度對應(yīng),可以有效地避免由于過度噴氨造成的不良后果。

綜上,對SCR系統(tǒng)的優(yōu)化可以著重從兩方面入手,一是為還原反應(yīng)創(chuàng)造最佳的條件,通過改善設(shè)備結(jié)構(gòu)和提供適宜的溫度場、反應(yīng)時間;另一方面是在滿足脫硝出口合格的前提下,優(yōu)化脫硝控制,充分發(fā)揮溫度場與NOx生成物的耦合關(guān)系,盡可能的減少噴氨量,降低氨逃逸,通過更精準的控制手段來控制噴氨量。

3脫硝系統(tǒng)運行現(xiàn)狀分析

總結(jié)國內(nèi)脫硝控制系統(tǒng)運行情況,對氨氣流量的控制一般采用固定摩爾比控制方式和固定出口NOx濃度控制方式,這兩種控制方式各有自己的控制優(yōu)勢,但由于負荷的波動、設(shè)備運行工況的因素的變化,造成各噴氨點后的氨氣濃度與煙氣濃度并不匹配,從而出現(xiàn)噴氨量增加,局部氨逃逸過大,威脅到煙氣下游設(shè)備的安全運行,有研究測試表明,NH3逃逸率達到2ppm,空預(yù)器運行半年后其阻力增加30%,NH3逃逸率達到3ppm,空預(yù)器運行半年后其阻力增加約50%。一般的SCR自動控制中,以SCR出、入口NOx濃度作為煙氣自動調(diào)節(jié)的參考參數(shù),但CEMS數(shù)據(jù)采集具有一定的誤差和滯后性,并且由于SCR反應(yīng)器內(nèi)煙氣流速不均,CEMS采樣未必具備代表性,以上因素均會對SCR單閉環(huán)自動調(diào)節(jié)產(chǎn)生反映慢、調(diào)節(jié)失穩(wěn)失準等影響。

4基于溫度場的脫硝控制優(yōu)化思路

4.1溫度場的建立

AGAM型聲波法爐膛溫度場測量系統(tǒng)是一類先進的工業(yè)在線二維溫度場全工況實時監(jiān)測設(shè)備,此設(shè)備是德國Bonnenberg+Drescher公司多年的科技研究成果,可實現(xiàn)在各種工況下對鍋爐、焚燒爐和各種加熱爐內(nèi)高溫燃燒氣體溫度的實時連續(xù)的全自動測量。

聲波法氣體溫度測量技術(shù)通過測量鍋爐內(nèi)距離已知的一對聲波收發(fā)裝置之間一個聲波脈沖的飛行時間,來計算該通道氣體平均溫度。聲學測溫系統(tǒng)可以使用一定數(shù)量的收發(fā)器形成一個測量網(wǎng)格,從而測量爐內(nèi)一個水平面的溫度分布情況。

從通道網(wǎng)格測量數(shù)據(jù)可以計算得到平面二維溫度分布,并使用層析成像算法得到等溫圖。通道溫度、自定義區(qū)域溫度值(網(wǎng)格子分區(qū)的平均值)、轉(zhuǎn)換數(shù)值(最低、最高溫度,標準偏差,各區(qū)間的平均溫度差異)可以顯示在外部控制設(shè)備上,用于鍋爐診斷和操作優(yōu)化。


聲學測量技術(shù)是唯一不受輻射影響,也無漂移的高溫爐膛內(nèi)溫度測量技術(shù)。在燃燒性能的控制方面首次的應(yīng)用是1993年在慕尼黑。在燃煤鍋爐中,AGAM系統(tǒng)用來調(diào)整爐內(nèi)溫度場平衡。采用此溫度場測量和平衡調(diào)整的主要好處在于可以提高鍋爐的可用性(減少結(jié)渣和腐蝕),并獲得更高的生產(chǎn)效率。

聲學系統(tǒng)的主要優(yōu)點是聲學溫度信號的反應(yīng)速度非??臁T?秒內(nèi)就可以刷新一次二維溫度場分析測量的結(jié)果,溫度測量的反應(yīng)時間比其它傳統(tǒng)的控制信號,例如蒸汽量或O2濃度等,快從半分鐘至幾分鐘。因此,根據(jù)不同的鍋爐類型,相對于蒸汽量和O2濃度,使用聲學方法測量爐內(nèi)溫度時,溫度信號可以更快的傳送至DCS,從而進行基于聲波測溫技術(shù)原理的各類燃燒過程優(yōu)化控制。

4.2控制策略

4.2.1帶有前饋回路的分區(qū)串級控制系統(tǒng)

以煙囪入口處的NOx濃度測量值作為調(diào)節(jié)目標,根據(jù)現(xiàn)場試驗結(jié)果,脫硝被控對象(NH3流量?煙囪入口處NOx濃度)的響應(yīng)純延遲時間接近3分鐘,整個響應(yīng)過程達十幾分鐘,是典型的大滯后被控對象,在此種方式下的控制難度將明顯增加。

為進一步實現(xiàn)噴氨量最優(yōu)控制,優(yōu)化控制可以與溫度場測量技術(shù)相結(jié)合,基于大滯后被控對象的設(shè)計思路進行優(yōu)化,從而有效提前調(diào)節(jié)過程,獲得更好的控制品質(zhì)。帶有前饋回路的串級控制系統(tǒng)已可達到一般的控制出口合格的控制目標,但為實現(xiàn)噴氨量更優(yōu)控制、使得控制目標與環(huán)??己四繕讼嘁恢?,基于溫度場的數(shù)據(jù),通過過程數(shù)據(jù)與NOx生成量的耦合關(guān)系,建立起動態(tài)模型,以適應(yīng)控制過程中存在的大滯后延遲問題。

根據(jù)溫度場模型預(yù)測未來NOx的生成量,并根據(jù)實測NOx數(shù)據(jù),不斷修正并在當前時刻給出最優(yōu)的控制量。同時根據(jù)鍋爐負荷情況、給煤量、煙氣流量作為溫度場校核因素,提高控制響應(yīng)時間。

5經(jīng)濟性分析

采用基于溫度場的脫硝控制技術(shù),可以大幅度提高氨氣的利用率,降低氨氣耗量,以330MW機組例,節(jié)省耗氨量10%,年節(jié)約液氨費用約為25萬元。SCR自動控制采用優(yōu)化控制策略情況下,可以提高SCR的最大脫硝效率,預(yù)計提高催化劑使用壽命7%;同時由于還原劑的利用率提高,在最優(yōu)的控制狀態(tài)下,可以降低氨逃逸40%,大大減少了對尾部煙道內(nèi)設(shè)備的威脅,降低了因空預(yù)器、電除塵腐蝕堵塞造成的維護運營成本。

6展望

節(jié)能減排已經(jīng)成為中國經(jīng)濟和政治的一項中心任務(wù),針對火電機組節(jié)能減排的現(xiàn)實需求,以及鍋爐大負荷變化情況下,爐膛溫度、煙氣量變化對脫硝控制的影響。脫硝的控制技術(shù)有望與溫度場測量實現(xiàn)進一步完美結(jié)合,以克服以往脫硝控制中受監(jiān)測手段、負荷變化、數(shù)據(jù)滯后不良因素的影響,實現(xiàn)噴氨量最優(yōu)控制,減少SCR出口NOx排放量和氨逃逸量,為火電廠SCR脫硝控制系統(tǒng)邁上一個新的高度。

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