中控操作是新型干法水泥生產(chǎn)線的心臟,中控操作直接關(guān)系到水泥生產(chǎn)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的好壞。本文介紹了新型干法水泥生產(chǎn)線中控操作優(yōu)化措施,通過(guò)這些措施達(dá)到
節(jié)能降耗的目的。
中控操作是新型干法水泥生產(chǎn)線的心臟,中控操作直接關(guān)系到水泥生產(chǎn)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的好壞。水泥生產(chǎn)必須在安全環(huán)保的前提下達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗的目的。長(zhǎng)期安全正常運(yùn)行即高運(yùn)轉(zhuǎn)率是水泥生產(chǎn)的基礎(chǔ)。要做到這一點(diǎn),中控必須精細(xì)化操作,避免或盡量減少各種工藝事故的發(fā)生。
優(yōu)秀的操作員需要具備豐富的理論知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累,只有理論與實(shí)踐相結(jié)合,才能增強(qiáng)操作主動(dòng)性和預(yù)見性,提高駕馭生產(chǎn)線的能力。試生產(chǎn)期間,尤其在投料聯(lián)階段,由于操作水平有限,經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)塌料、預(yù)熱器堵的情況。通過(guò)不斷的摸索調(diào)整,從以下幾方面采取措施,基本上做到一次性投料成功并保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
1、穩(wěn)定生料流量,減小波動(dòng)。因原有的生料流量計(jì)采用電液傳動(dòng),靈敏度較低,投料設(shè)定100t/h,往往會(huì)竄到160t/h,甚至更高,很容易造成系統(tǒng)塌料及預(yù)熱器堵,后改成氣動(dòng)流量
閥,這種情況完全杜絕。另外控制生料小倉(cāng)的料位在合適的范圍,也能減小入窯生料的波動(dòng)。
2、控制生料及煤粉的細(xì)度。一開始因立磨及煤磨臺(tái)產(chǎn)低,為保證生料及煤粉的供應(yīng),細(xì)度控制較粗。結(jié)果,熟料f-CaO難控,煤粉多加,燃燒不完全,經(jīng)常有預(yù)熱器堵及存料的情況發(fā)生,難以維持安全正常的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。后通過(guò)控制煤粉細(xì)度在10%以下,生料細(xì)度0.08mm方孔篩18%以下,情況逐漸穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
3、在投料初期以及正常運(yùn)行過(guò)程中,片面追求C1出口風(fēng)溫,不切實(shí)際地通過(guò)降風(fēng)壓加產(chǎn)來(lái)達(dá)到不超300℃的風(fēng)溫。結(jié)果往往事與愿違,造成了工況的大幅波動(dòng)并難以為繼。后改變中窯操作思路,在穩(wěn)定工況的前提下調(diào)整參數(shù)在合理的溫度范圍內(nèi),C1出口風(fēng)溫正常生產(chǎn)時(shí)控制在320-350℃,系統(tǒng)運(yùn)行正常,產(chǎn)質(zhì)量及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均得到較大提高。標(biāo)煤耗也由單純追求C1出口風(fēng)溫時(shí)的120kg標(biāo)煤/t熟料以上降至現(xiàn)在的110標(biāo)煤/t熟料以下。
4、關(guān)注原料、煤磨操作參數(shù)變化,判斷生料成分和煤粉質(zhì)量可能出現(xiàn)的變化。若入磨廢氣溫度控制較低,說(shuō)明石灰石較好,含土量少,配料上要提高粘土質(zhì)原料的配比,反之說(shuō)明石灰石較差,含土量大,配料上要提高石灰石配比。另外,不同品質(zhì)原煤入磨后磨機(jī)工況和操作參數(shù)也會(huì)發(fā)生不同變化。因此,操作員要通過(guò)關(guān)注原料、煤磨操作,提高原燃材料變化的預(yù)見性,掌握操作主動(dòng)性,進(jìn)一步優(yōu)化操作參數(shù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
5、重視升溫中的預(yù)投料。新建生產(chǎn)線或生產(chǎn)線計(jì)劃大修后,升溫時(shí)問(wèn)較長(zhǎng),在尾溫達(dá)到700℃左右時(shí),要進(jìn)行一次預(yù)投料。以SOOOt/d生產(chǎn)線為例,設(shè)定喂料量20-30t/h,連續(xù)喂料10-20min,用來(lái)檢查喂料設(shè)備是否正常,預(yù)熱器系統(tǒng)是否暢通,同時(shí),對(duì)預(yù)熱器管道進(jìn)行一次較好“清洗”,將附積的未燃盡煤粉“清洗”入窯,消除今后操作中的安全隱患。
6、加強(qiáng)耐火材料的砌筑。過(guò)去為節(jié)約成本,采用人工砌筑,效率低,且對(duì)磚的損傷較大,多次發(fā)生掉磚的事故。后改用砌磚機(jī),無(wú)論效率還是砌筑質(zhì)量都大大提高,基本杜絕因砌筑質(zhì)量影響生產(chǎn)的情況發(fā)生。
7、通過(guò)窯胴體溫度的變化,適時(shí)掌握窯皮的情況,及時(shí)調(diào)整風(fēng)、煤、料合理匹配,有針對(duì)性調(diào)整煤管的相對(duì)位置,通過(guò)風(fēng)壓調(diào)整內(nèi)外風(fēng)的比例,穩(wěn)定窯況使窯皮得到較好的維護(hù),保證了窯系統(tǒng)的長(zhǎng)期安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、在中控操作中按照新型干法窯的特點(diǎn),在保證預(yù)熱器少結(jié)皮,料子不發(fā)粘的前提下,盡量提高分解爐出口風(fēng)溫,提高入窯物料的分解率,使窯能達(dá)到薄料快燒的目的。
9、窯內(nèi)“結(jié)蛋”操作。在回轉(zhuǎn)窯操作中,若風(fēng)、煤調(diào)配不當(dāng),窯內(nèi)通風(fēng)不良,會(huì)造成煤粉燃燒不完全,到窯后去燒,窯尾溫度過(guò)高,窯后物料出現(xiàn)不均勻的局部熔融,形成結(jié)蛋的核心,而后在窯內(nèi)形成大蛋。窯內(nèi)結(jié)大蛋時(shí),首先表現(xiàn)為窯電流的不規(guī)則波動(dòng),電流曲線波幅明顯增加且有上升趨勢(shì)。其次,直徑較大的“蛋”會(huì)嚴(yán)重影響到窯內(nèi)通風(fēng),表現(xiàn)為窯尾負(fù)壓升高,火焰變短,嚴(yán)重時(shí)有回逼現(xiàn)象。最后,由于窯內(nèi)有效通風(fēng)量減少,窯頭煤粉會(huì)出現(xiàn)不完全燃燒,大蛋進(jìn)入燒成帶后,NOX濃度大幅度下降,窯頭變渾濁。根據(jù)以上因素判斷出窯內(nèi)結(jié)大蛋時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)加快高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,加強(qiáng)窯內(nèi)通風(fēng),減少窯頭煤量,保證煤粉完全燃燒,避免CO出現(xiàn),同時(shí)適當(dāng)減產(chǎn),提高窯速,盡快將蛋滾出窯內(nèi),防比其在窯內(nèi)停留更長(zhǎng)時(shí)問(wèn),結(jié)成更大的蛋??傊{(diào)整要適當(dāng),確保窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定,在大蛋滾出之前,應(yīng)保持蓖冷機(jī)前端一定的料層厚度,使大蛋在滾入蓖冷機(jī)時(shí)有一定緩沖,防止砸壞蓖板。
試生產(chǎn)初期,因立磨臺(tái)產(chǎn)低,經(jīng)常只有160t/h造成生料供應(yīng)緊張,窯臺(tái)產(chǎn)低,限制了窯系統(tǒng)的發(fā)揮。后采取措施,使立磨臺(tái)產(chǎn)穩(wěn)定在190t/h以上,不僅滿足了窯的生料供應(yīng),還能有一定的避峰時(shí)間。
1、降低石灰石、頁(yè)巖的破碎粒度,由原來(lái)的80mm降至50mm以下;
2、通過(guò)循環(huán)風(fēng)機(jī)的調(diào)整及擴(kuò)容,增加了率統(tǒng)風(fēng)量,為中控的操作調(diào)整增加了必要的手段,循環(huán)風(fēng)機(jī)的控制電流由原來(lái)不到110A到現(xiàn)在的135A左右;
3、通過(guò)磨機(jī)磨輥與磨盤的匹配,落料點(diǎn)的調(diào)整,最大限度的提高碾磨效率,為中控操作如加壓等創(chuàng)造了良好的條件。
新型干法水泥生產(chǎn)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,單純從一點(diǎn)調(diào)整,往往收效甚微,必須全面入手,采取多種手段,才能達(dá)到事半功倍的效果。
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