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圖3-2 2010年1月某廠布袋除塵與電除塵出口煙塵濃度曲線DCS紀(jì)錄對比
(①-1號機(jī)組布袋除塵,②-2號機(jī)組電除塵,1號機(jī)組的煙塵濃度比2號機(jī)組低一倍多)
新增GGH和老煙囪脫硫后的防腐費用的簡要比較分析:
如果每1年進(jìn)行一次煙囪防腐處理,按國內(nèi)最低的OM涂料計,大約需450萬元費用;配置GGH,300MW機(jī)組脫硫改造增加費用約1500-1800萬元。所以長期來看,進(jìn)行布袋改造和配置GGH總體費用更低一些。
因此,我們認(rèn)為火電廠采用布袋除塵+GGH的系統(tǒng)配置,主要有以下優(yōu)點:
(1)布袋除塵可適用不同性質(zhì)的煤種,不受飛灰比電阻的影響,可節(jié)約廠用電,運行維護(hù)簡單,除塵效率高,可滿足國家新的排放標(biāo)準(zhǔn)的要求;
(2)布袋除塵效率提高后從根本上解決了GGH堵塞的問題,提高了脫硫裝置的投運率;
(3)加裝GGH脫硫后煙氣無冷凝水流出,運行中煙囪可長時間保持負(fù)壓運行,單筒煙囪防腐問題較簡單。一般采用膠泥和涂料防腐處理即可,防腐材料的使用壽命得到明顯延長。
鑒于效果良好,2010年6月,我們又將2號機(jī)組的電除塵器改為了布袋除塵器。
4 結(jié)論與建議
(1)我們認(rèn)為,火電廠采用布袋除塵+GG H的系統(tǒng)設(shè)計可以從根本上很好地解決煙塵達(dá)標(biāo)排放、GGH堵塞、脫硫后老煙囪防腐等棘手的難題。隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高,電除塵器全部改布袋或電袋除塵是必然的趨勢。在火電廠脫硫除塵改造可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
(2)從技術(shù)經(jīng)濟(jì)的角度看,改布袋除塵器和配置GGH,對脫硫系統(tǒng)運行的長期的可靠性、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢十分明顯。已配置GGH的脫硫機(jī)組建議不宜取消GGH,應(yīng)盡早進(jìn)行布袋或電袋改造;未配置GGH的脫硫機(jī)組,如煙囪防腐問題無法有效解決,建議增設(shè)GGH,同時提前進(jìn)行布袋或電袋改造。
(3)隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的進(jìn)一步發(fā)展和進(jìn)步,今后脫硫系統(tǒng)不得設(shè)置煙氣旁路,除塵系統(tǒng)不設(shè)置旁路也是必然趨勢,因此提高袋式除塵器的可靠性十分重要。建議今后在600MW及以上的大容量新機(jī)組的設(shè)計建設(shè)中,采用分體式電除塵+布袋除塵的方式,這樣可進(jìn)一步提高除塵器系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)的可靠性。
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