我是廣州紅運(yùn)機(jī)械呂泛樂(lè),從事各類攪拌機(jī)生產(chǎn)20多年。但對(duì)于攪拌機(jī)在電池漿料生產(chǎn)行業(yè)的不正確使用,我深感著急、失望!
1、錯(cuò)誤的生產(chǎn)工藝,耗時(shí)太長(zhǎng):
生產(chǎn)一鍋漿料花費(fèi)7-10個(gè)小時(shí),如果加上打膠時(shí)間更是不可思議。究其原因就是,對(duì)電池漿料的生產(chǎn)工藝沒(méi)有完全了解造成的。這樣的浪費(fèi)資源及成本的加大使我為電池生產(chǎn)企業(yè)非常著急。但要改變其做法,真是太難。
記的在幾年前,廣東有一家在電池行業(yè)非常有名的企業(yè)的幾位工藝工程師質(zhì)問(wèn)我,你們紅運(yùn)的攪拌機(jī)能不能攪拌高粘度物料?我說(shuō)可以啊,紅運(yùn)生產(chǎn)的攪拌機(jī)可以攪拌150萬(wàn)粘度的物料,但他們恥笑。
我苦口婆心給他們講關(guān)于攪拌方面的原理,但他們還是堅(jiān)持自己的想法。我非常生氣,談了不到5分鐘拍桌離開(kāi)。
結(jié)果,他們不再采購(gòu)我紅運(yùn)機(jī)械的攪拌機(jī),而改用一家所謂在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)生產(chǎn)的攪拌機(jī)。此家攪拌機(jī)的攪拌槳就像兩根筷子,在干泥巴似的物料里攪動(dòng),到現(xiàn)在生產(chǎn)一鍋漿料費(fèi)時(shí)8小時(shí)以上,還不算打膠時(shí)間。就是這樣他們還在‘滿意地堅(jiān)持著’
原來(lái)他們把漿料的粘度與漿料的密度兩者的概念沒(méi)搞清楚,而在全部粉體里只加入10-20%的液體就攪拌,這樣攪拌就根本達(dá)不到粘合的作用,也就是說(shuō),根本不懂電池漿料正確的生產(chǎn)工藝。
2、不正確的真空脫氣操作:
眾所周知,我們要的是成品電池漿料里不含氣泡以保證涂布質(zhì)量,但多數(shù)企業(yè)在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中都抽真空。
正確的做法是:當(dāng)漿料的細(xì)度、均勻度及粘度達(dá)到要求后方可抽真空。如果在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中抽真空,會(huì)造成如下嚴(yán)重后果:
?。?)、配方比例失調(diào):
由于在抽真空時(shí),液體成分也會(huì)隨著氣體被抽走,真空度越高,流失得越多,從而造成配方比例失衡,粘度變大;
?。?)、生產(chǎn)效率變低:
由于在抽真空時(shí),漿料體積變大,物料密度變小,分散及攪拌的效率變低。
3、漿料飛濺,造成上次的材料固結(jié)物掉進(jìn)成品新料里:
在桶體內(nèi)液面低時(shí)高速分散轉(zhuǎn)速開(kāi)啟過(guò)高、或當(dāng)桶體內(nèi)盛滿漿料時(shí)公轉(zhuǎn)開(kāi)啟過(guò)高,造成漿料飛濺到上桶體及行星箱體上,如下圖所示:
以上的不當(dāng)操作會(huì)嚴(yán)重影響漿料的質(zhì)量及軸承的壽命??上У氖牵蛻魠s一意孤行,不聽(tīng)勸阻。
4、清洗桶體時(shí),液體盛得太滿,把攪拌槳轉(zhuǎn)速選擇得過(guò)高,造成高速分散軸承座內(nèi)的軸承進(jìn)水而卡死。此種錯(cuò)誤的操作行為在許多公司都在發(fā)生,太可惜了。
最后,我要告訴各位朋友,其實(shí)做一鍋漿料總共只需3-4小時(shí),那就看您是否真正掌握了漿料的生產(chǎn)工藝了沒(méi)有?
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