截至3月27日12時,大港石化公司開展“三泥”進焦化試驗,4天回煉“三泥”240噸,每生焦周期降低新鮮水耗約50噸,降低蒸汽消耗14噸。試驗數(shù)據(jù)顯示,所產(chǎn)石油焦全部合格。
污水處理場隔油池沉淀的油泥、氣浮池分離的浮渣和生物處理池剩余的活性污泥被稱為“三泥”。其特點是產(chǎn)生量大、不易處理和污染嚴重。早前,大港石化的“三泥”處理需要對外委托,每年花費大量處理費。
為徹底解決這個問題,大港石化通過對同行企業(yè)的多方調(diào)研,確定焦化裝置回煉“三泥”方案。
試驗過程中,污水場員工做好“三泥”切水操作,控制含水量。第一聯(lián)合車間管理和技術(shù)干部現(xiàn)場指揮,操作員嚴格執(zhí)行臨時操作卡,實時測量提升泵流量和控制時間,時刻做好波動和水擊調(diào)整準備,確保試驗一次成功。
下一階段,大港石化將為“三泥”回煉配齊設(shè)備設(shè)施,進一步摸索回煉經(jīng)驗,規(guī)范操作,完善流程。同時,在污水場實施“三泥”改造,控制污泥含水率,做到有味“三泥”減量化,使“三泥”100%得到回煉。
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