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圖3-2 2010年1月某廠布袋除塵與電除塵出口煙塵濃度曲線DCS紀錄對比
(①-1號機組布袋除塵,②-2號機組電除塵,1號機組的煙塵濃度比2號機組低一倍多)
新增GGH和老煙囪脫硫后的防腐費用的簡要比較分析:
如果每1年進行一次煙囪防腐處理,按國內最低的OM涂料計,大約需450萬元費用;配置GGH,300MW機組脫硫改造增加費用約1500-1800萬元。所以長期來看,進行布袋改造和配置GGH總體費用更低一些。
因此,我們認為火電廠采用布袋除塵+GGH的系統(tǒng)配置,主要有以下優(yōu)點:
(1)布袋除塵可適用不同性質的煤種,不受飛灰比電阻的影響,可節(jié)約廠用電,運行維護簡單,除塵效率高,可滿足國家新的排放標準的要求;
(2)布袋除塵效率提高后從根本上解決了GGH堵塞的問題,提高了脫硫裝置的投運率;
(3)加裝GGH脫硫后煙氣無冷凝水流出,運行中煙囪可長時間保持負壓運行,單筒煙囪防腐問題較簡單。一般采用膠泥和涂料防腐處理即可,防腐材料的使用壽命得到明顯延長。
鑒于效果良好,2010年6月,我們又將2號機組的電除塵器改為了布袋除塵器。
4 結論與建議
(1)我們認為,火電廠采用布袋除塵+GG H的系統(tǒng)設計可以從根本上很好地解決煙塵達標排放、GGH堵塞、脫硫后老煙囪防腐等棘手的難題。隨著國家環(huán)保標準的進一步提高,電除塵器全部改布袋或電袋除塵是必然的趨勢。在火電廠脫硫除塵改造可進一步推廣應用。
(2)從技術經(jīng)濟的角度看,改布袋除塵器和配置GGH,對脫硫系統(tǒng)運行的長期的可靠性、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益優(yōu)勢十分明顯。已配置GGH的脫硫機組建議不宜取消GGH,應盡早進行布袋或電袋改造;未配置GGH的脫硫機組,如煙囪防腐問題無法有效解決,建議增設GGH,同時提前進行布袋或電袋改造。
(3)隨著我國經(jīng)濟社會的進一步發(fā)展和進步,今后脫硫系統(tǒng)不得設置煙氣旁路,除塵系統(tǒng)不設置旁路也是必然趨勢,因此提高袋式除塵器的可靠性十分重要。建議今后在600MW及以上的大容量新機組的設計建設中,采用分體式電除塵+布袋除塵的方式,這樣可進一步提高除塵器系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)的可靠性。
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