目前采用各種防腐涂料如OM、美國薩偉真、膠泥涂料等對老煙囪進行防腐處理,都因材料性能不佳和施工質量難以控制而效果不理想,大約在半年至一年時間左右防腐涂料就會失效,煙囪防腐費時費力且效果差。
另外,抬升高度的降低,凝結水近距離形成的酸性降水造成電廠設備的腐蝕問題也較突出。
3 GGH堵塞的主要原因分析及防止堵塞的根本途徑
圖3-1是某廠1號機組GGH嚴重積灰的圖片。配置GGH存在的主要問題是除塵器效率不高、積灰嚴重導致GGH易堵塞,同時也降低脫硫系統(tǒng)投運率。從圖3-1和運行實際情況看,GGH積灰結垢后,垢樣與換熱元件的結合較松散,對垢樣的初步分析,發(fā)現(xiàn)85%以上的成分是粉煤灰。
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圖3-1,GGH積灰情況圖
一般情況下,在火電廠脫硫除塵運行中,我們采取以下減少主要措施來GGH堵塞:
(1)減少吸收塔和除霧器出口的攜漿量。通過優(yōu)化噴淋層設計、除霧器及煙道設計,提高除霧器的除霧效果,減少進入GGH的漿液量;
(2)在GGH設計制造方面,選擇容易吹透的換熱元件形式,設置充分的吹灰措施(包括高壓水沖洗、壓縮空氣吹掃、蒸氣吹灰等);
(3)運行中嚴格定期吹灰,定期檢查,發(fā)現(xiàn)有結垢先兆就應進行處理,處理時一定沖洗干凈,不留余垢。
但以上辦法未能從根本上解決GGH堵塞的技術難題,要解決GGH堵塞的難題只能另辟蹊徑。2009年5月我們將某廠1號機組的電除塵器改為了布袋除塵器,情況出現(xiàn)根本性的變化。
表3-1是某廠不同機組和除塵器效率情況和GGH沖洗頻次情況,圖3-2 是2010年1月某廠布袋除塵與電除塵出口煙塵濃度曲線DCS紀錄對比。從圖表中可看出,除塵效率越高,煙塵排放濃度越低,GGH的沖洗頻次大幅下降。1號機組改布袋除塵器后,GGH幾乎不發(fā)生堵塞,全年運行4300小時,GGH不用停機清洗。
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表3-1 除塵效率對GGH堵塞的影響
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