本文敘述、分析及總結(jié)了華潤電力首陽山電廠在脫硫石膏脫水系統(tǒng)運行工作中遇到的問題,結(jié)合實際經(jīng)驗提出了合理運行的調(diào)整辦法,對其它電廠提高石膏脫水效果有一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硫石膏脫水影響因素解決方法
1概述
華潤電力首陽山有限責(zé)任公司脫硫裝置按照2*630MW煙煤
鍋爐設(shè)計。每臺鍋爐安裝一套煙氣脫硫裝置,采用無GGH的典型濕法石灰石-石膏煙氣脫硫技術(shù),全煙氣脫硫。單塔配置四臺漿液循環(huán)
泵,2015年#1、#2吸收塔順利通過國家超潔凈排放驗收,石灰石制漿采用濕式球磨機制漿系統(tǒng),脫硫副產(chǎn)品為石膏,經(jīng)一級脫水(石膏旋流站)、二級脫水(真空皮帶脫水機)后石膏含水量小于10%。
2石灰石-石膏濕法脫硫的工藝原理
我公司煙氣脫硫工藝采用德國魯奇能源環(huán)保公司提供的比曉夫技術(shù)高效脫除SO2的石灰石-石膏濕法脫硫工藝,由山東三融
環(huán)保工程有限公司總承包。
由鍋爐引風(fēng)機來的全部煙氣進入吸收塔,煙氣自下向上流動,經(jīng)過塔內(nèi)煙氣入口進入上部四層漿液噴淋層,煙氣中的SO2、SO3被自上而下噴出的吸收劑吸收生成CaSO3,并在吸收塔反應(yīng)池中被送入的氧化空氣氧化而生成石膏。脫硫后的凈煙氣在管式除霧器內(nèi)除去煙氣中攜帶的漿液霧滴后,約48℃的煙氣進入內(nèi)襯鈦合金的濕煙囪排入大氣。
吸收塔反應(yīng)池中產(chǎn)生的石膏由石膏排放泵送入石膏旋流器濃縮,其溢流進入回收水池,由回收水泵返回吸收塔;含固量為50%的石膏旋流器底流送入真空皮帶脫水機進行第二級脫水,脫水后的產(chǎn)物為含水量<10%的石膏,其氯化物含量低于100PPm,由真空皮帶脫水機送入石膏庫堆放,可作為生產(chǎn)石膏板或作生產(chǎn)水泥添加料的優(yōu)質(zhì)原料。
2.1石膏脫水效率低的現(xiàn)象
我公司#1、#2煙氣脫硫系統(tǒng)投運后運行較為平穩(wěn),但從去年#1、#2進行超潔凈排放改造后,由于運行工況發(fā)生變化,吸收塔內(nèi)粉塵回收量較改造前增加約50%,多次出現(xiàn)脫水困難(石膏含水量偏高)且石膏表面較黑,其現(xiàn)象主要表現(xiàn)在:
a、石膏脫水效果差(含水量大),且顏色較黑;
b、石膏表面有一層濕黏、發(fā)黑狀的細小顆粒物質(zhì);
c、真空泵的真空度由初期的-50Kpa上升到-70Kpa;
d、石膏在脫水機下料口處不結(jié)塊、不易滑落,脫水機上成流水狀,石膏到石膏庫成稀泥狀。
2.2影響石膏脫水效果的因素
石膏脫水效率偏低的現(xiàn)象很長時間無法改善,嚴(yán)重時漿液品質(zhì)下降,吸收塔漿液中出現(xiàn)泡沫現(xiàn)象,影響脫水效果,根據(jù)實際運行經(jīng)驗,原因分析影響石膏脫水的因素較多,歸納起來,主要為吸收塔內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng)過程的參數(shù)控制和脫水設(shè)備的運營狀況兩方面的原因。
2.2.1吸收塔內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng)過程的參數(shù)的因素
對于建成的吸收塔,上游煙氣因素已不可控,因而在運行過程中,主要控制吸收塔本身的漿液PH值、漿液密度、吸收塔液位、氧化風(fēng)機的風(fēng)量和煙氣中的粉塵含量的參數(shù),這些參數(shù)直接影響石膏的結(jié)晶和水分的脫出,在石膏的生成過程中,如果參數(shù)控制不好,往往會生成層狀、針狀晶體,進一步向片狀、簇狀發(fā)展,其粘性大,難以脫水,如亞硫酸鈣晶體,而石膏晶體應(yīng)是短柱狀,比前者顆粒大,易脫水。
另外,顆粒較小的物質(zhì)如石灰石和粉塵等雜質(zhì),游離于石膏晶體之間,十分容易堵塞脫水機濾布,也會使水分難以脫出。
吸收塔漿液PH,漿液PH是控制脫硫反應(yīng)過程的一個重要參數(shù),控制PH值就是控制進入吸收塔的石灰石漿液量,因為SO2溶解過程中,離解出大量的H+,高PH值的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解過程中,離解出大量的OH—,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值過高過低都不利于石膏的形成,必須確定一個合理的范圍,否則過高的PH值使大量的石灰石混入石膏,無論是石灰石還是亞硫酸鹽,由于其粒徑比硫酸鈣晶體小,不但降低石膏純度,而且造成石膏脫水困難。
吸收塔漿液密度,石膏的漿液密度反應(yīng)了吸收塔中的漿液的飽和情況,密度過低,則表明吸收塔石膏含量低,碳酸鈣含量相對較大,此時如果將石膏漿液排出吸收塔,將導(dǎo)致石膏中的碳酸鈣增加,不但浪費石灰石,由于其粒徑小,既降低石膏品質(zhì)又使石膏脫水困難,密度過高,則表明石膏漿液中石膏和碳酸鈣都過量,過量的碳酸鈣抑制SO2的吸收,不利于碳酸鈣溶解,此時若排除石膏,由于碳酸鈣粒徑小,使石膏脫水困難。
吸收塔液位,吸收塔液位影響亞硫酸鹽的充分氧化和石膏在塔內(nèi)的停留時間,液位低,時吸收塔中的氧化區(qū)縮短,亞硫酸鹽得不到充分氧化,同時儲存在吸收塔中的石膏漿液相對減少,使補入的石灰石漿液得不到充分的循環(huán)反應(yīng)就排除吸收塔,液位高,氧化區(qū)延長,石膏純度高,石灰石漿液循環(huán)反應(yīng)充分,但密度一旦超限,會發(fā)生密度過高使石膏難于脫水的問題。
吸收塔氧化風(fēng)量,氧化風(fēng)量影響亞硫酸鹽的氧化,風(fēng)量足則氧化充分,生成粗壯的石膏晶體,極易脫水,否則,生成粘度較大的、顏色發(fā)黑,晶格不規(guī)則的小粒徑亞硫酸鹽的晶體,不利于石膏脫水,同時,可溶性亞硫酸鹽能提供可溶性堿量,當(dāng)亞硫酸鹽相對飽和度較高時,亞硫酸鹽形成的堿性環(huán)境控制碳酸鈣的溶解,從而導(dǎo)致漿液中的碳酸鈣含量增大,使石膏純度降低并難以脫水。
煙氣中粉塵含量,粉塵粒徑小,會堵塞石膏晶體間的水分游離通道,影響石膏脫水,同時由于粉塵中氟化物和鋁化物較多,容易在高PH值下形成氟鋁絡(luò)合物,由于其表面積比碳酸鈣表面積更小,極易附在碳酸鈣表面,對其形成包裹,阻止碳酸鈣的溶解,不但降低了脫硫效率,而且使?jié){液中的石膏降低,不利于排除出石膏的脫水。
Cl-、灰分等雜質(zhì)含量,一方面,由于氯根離子較碳酸根離子強,使得氯根極易與鈣離子結(jié)合,并以氯化鈣的形式存在于漿液中,從而使?jié){液中的鈣離子濃度增大,由于銅離子效應(yīng),將抑制碳酸鈣的離解,同時,由于氯根較煙硫酸氫根離子強,因而抑制SO2溶解生成亞硫酸氫根,不利于石膏晶體的形成,另一方面,雜質(zhì)夾雜在石膏結(jié)晶之間,堵塞了游離水在結(jié)晶之間的通道,石膏脫水變得困難,吸收塔內(nèi)雜質(zhì)含量的高低,可從皮帶機上的石膏濾餅表面顏色間接了解,吸收塔內(nèi)的雜質(zhì)含量高時,石膏濾餅表面被一層呈深褐色物質(zhì)覆蓋,這層物質(zhì)手感很黏,且很快會析出水分,這是因為雜質(zhì)大多為煙氣中的飛灰,質(zhì)量相對較輕,當(dāng)石膏漿液流入皮帶機濾布上時,輕輕的雜質(zhì)漂浮在漿液的上部,而雜質(zhì)顆粒較石膏顆粒細且粘性大,水分不易脫除。
2.2.2石膏脫水系統(tǒng)設(shè)備因素
1)石膏旋流器,其原理就是利用粒徑、密度進行漿液分離的設(shè)備,漿液切向進入旋流器的旋流子,在離心力作用下,大顆粒和細微顆粒得以分離,從而進入旋流子的漿液兩部分:一部分是含固率高的底流,直接進入二級脫水,另一部分是含固率低得溢流,富含細小顆粒的雜質(zhì)和粉塵溢流進入回收水池返回吸收塔,影響其分離效果的因素不外乎是投運的旋流子個數(shù)和旋流器入口壓力,旋流子投運個數(shù)多,吸收塔排除的石膏漿液量就會大些,反之會較少,旋流子入口壓力高,則分離效果明顯。
2)真空皮帶脫水機,我司采用的是水平真空皮帶脫水機,旋流器來的含固量較高的底流,進入皮帶上部的石膏漿液給進器,均勻地鋪灑在濾布上,濾布由皮帶帶動,在真空泵的抽吸作用下,由于石膏和誰的密度不同,液體從濾布中析出,進入皮帶脫水孔下部的真空盒后再進入濾液灌中,而分離出來的固體石膏則留在濾布表面,隨著皮帶的轉(zhuǎn)動進入石膏庫,影響脫水效果的主要因素是真空度,皮帶機的真空過高,說明濾布透氣性不好有堵塞現(xiàn)象,皮帶機上漿液中的水分不能有效析出,造成脫水機上到處流水現(xiàn)象,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是由于石膏漿液中的細小顆粒比例高,堵塞了皮帶機濾布的濾孔。
3石膏脫水效果差的解決方法
3.1從參數(shù)控制方面進行調(diào)整,根據(jù)近十年多的運行經(jīng)驗,并在化驗室的配合下,參數(shù)調(diào)整如下:PH值由(4.5,5.5)調(diào)整到(5.0,5.5),吸收塔液位由(7.5m,8.0m)調(diào)整到不低于8.0m,吸收塔漿液密度由(1130kg/m3,1160kg/m3)調(diào)整到(1120kg/m3,1150kg/m3),高負荷(大于450MW)時,氧化風(fēng)機由單臺400kw變?yōu)閮膳_各220kw氧化風(fēng)機并列運行,滿足高負荷、高硫分時的氧化風(fēng)量,吸收塔入口含硫量由滿負荷時2300kg/m3,調(diào)整到不高于1700kg/m3。
3.2石膏漿液排放泵由工頻改為變頻,更便于控制石膏旋流站的壓力,并確定了旋流站的最佳壓力是170kpa,同時,要求維護單位定期檢查石膏旋流子的沉沙嘴,保證漿液在旋流器中的分離效果,根據(jù)經(jīng)驗判斷,當(dāng)沉沙嘴噴出的為霧狀時效果最佳,接近直流時效果就已經(jīng)變差,可以考慮更換沉沙嘴。
3.3對電除塵各個電場的運行參數(shù)嚴(yán)格監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)缺陷時及時聯(lián)系處理,并根據(jù)負荷大小控制好二次電壓、電流在合理范圍內(nèi)。
3.4嚴(yán)格控制好石灰石的品質(zhì),我司高度重視,今年已成立了以部長牽頭,各個專業(yè)配合的驗收專業(yè)小組,并制定了一系列制度,從石灰石進廠,到化驗、驗收,各個環(huán)節(jié)層層把關(guān),確保石灰石品質(zhì),目前我司石灰石要求其碳酸鈣含量不低于99.6%。
3.5加強對真空皮帶脫水機的參數(shù)監(jiān)視和就地檢查,發(fā)現(xiàn)異常立即聯(lián)系維護單位處理,平時應(yīng)檢查真空泵出力是否正常(-50kpa——60kpa),真空泵的密封水是否正常(7m3/h),濾布沖洗水泵出口壓力550kpa。
火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)工藝比較復(fù)雜,影響石膏脫水的因素也比較多,各因素之間又相互影響,通過對脫硫系統(tǒng)石膏脫水效果差的原因分析,在實際運行過程中總結(jié)經(jīng)驗解決問題,煙氣中含灰量含硫量大、石灰石品質(zhì)差、氧化風(fēng)量不足、工藝水質(zhì)差等都會影響吸收塔內(nèi)脫硫化學(xué)反應(yīng)的正常進行,阻礙石膏的結(jié)晶和生長,使石膏結(jié)晶體顆粒大小、形狀發(fā)生變化,造成真空皮帶脫水機脫水困難,由于超潔凈排放改造后,吸收塔除霧器采用管式除霧器,吸收塔內(nèi)的粉塵含量較改造前增加了約50%,這就要求我們時時刻刻地關(guān)注脫水情況,加強脫硫系統(tǒng)設(shè)備的運行管理,及時發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除缺陷,提高運行人員操作及維護人員的維護水平,使整個脫硫生產(chǎn)過程處于可控和在控狀態(tài)把吸收塔內(nèi)的粉塵已脫水的形式析出,保證脫水系統(tǒng)的正常運行。
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