摘要:針對化學(xué)沉淀法處理煙氣脫硫廢水存在的問題,本文結(jié)合實例,分析了經(jīng)處理后脫硫廢水水質(zhì)仍未達標(biāo)的原因,并從運行調(diào)整、設(shè)備系統(tǒng)改進等方面提出了相應(yīng)的處理措施。以期為電廠煙氣脫硫廢
水處理提供一些參考,確保電廠煙氣脫硫廢水處理成效,提升電廠廢水利用率。
關(guān)鍵詞:脫硫廢水處理;水質(zhì)不達標(biāo);處理措施
隨著脫硫技術(shù)的應(yīng)用,大氣污染現(xiàn)象得到緩解。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)是當(dāng)前世界上技術(shù)相對成熟、使用業(yè)績最多、運行狀況最穩(wěn)定的脫硫工藝。我國大部分電廠采用這種脫硫技術(shù)脫硫,然而,該工藝產(chǎn)生的脫硫廢水中含有的懸浮物、氟離子和CODCr等污染物是國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的一類污染物。如果脫硫廢水水質(zhì)不達標(biāo),將會對環(huán)境造成巨大危害,因此,對石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水的處理展開探討十分必要。
1脫硫廢水處理系統(tǒng)工藝
某電廠采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水處理的分析技術(shù),脫硫廢水處理采用化學(xué)沉淀法,處理工藝流程如圖1所示。
圖1脫硫廢水處理系統(tǒng)流程
脫硫廢水進入沉降池沉降后,首先經(jīng)過曝氣池曝氣,降解還原性物質(zhì),然后進入中和箱,加入5%石灰乳攪拌,pH值升高,去除氟化物和易形成氫氧化物沉淀的金屬離子后,自流至沉降箱,在沉降箱加入有機硫以去除其它重金屬離子后再自流至絮凝箱,在絮凝箱絮凝沉淀,泥水分離后的上清液自流至清水池進行pH值調(diào)節(jié),最終處理合格后排入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)或回用,下部污泥由輸送
泵輸送至壓濾機脫水,污泥外運。
2處理出水水質(zhì)不達標(biāo)原因分析
脫硫廢水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)應(yīng)滿足DL/T997要2006《火電廠石灰石要石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》要求:懸浮物的質(zhì)量濃度不大于70mg/L,CODCr的質(zhì)量濃度不大于150mg/L,氟化物的質(zhì)量濃度不大于30mg/L。
在實際運行過程中,該電廠脫硫廢水處理工程多次發(fā)生出水懸浮物、CODCr和氟化物超標(biāo)的情況。
2.1懸浮物超標(biāo)
脫硫廢水懸浮物質(zhì)量濃度高,大部分在10000mg/L以上,主要成分為石膏顆粒、二氧化硅、鐵和鋁的氧化物[1],預(yù)處理需要一定的沉降時間,才能有效降低后續(xù)處理系統(tǒng)的壓力。取該廠脫硫廢水在實驗室中做小型試驗,結(jié)果如表1所示。
表1脫硫廢水沉降試驗
從試驗可以看出,120min以上的沉降時間可使脫硫廢水懸浮物濃度下降99%以上。但該企業(yè)脫硫廢水處理系統(tǒng)曝氣池和沉降池設(shè)計為一個整體,總?cè)莘e僅400m3,中間有隔墻將之一分為二,當(dāng)沉降池水位高過隔墻后,上部清水自流至曝氣池,相當(dāng)于實際用于沉降的有效容量只有200m3。
曝氣池深3.5m,系統(tǒng)自動運行時水位為2.5m時啟動廢水泵,水位為1m時停運,即系統(tǒng)自動運行時只有約80m3的緩沖空間。設(shè)計脫硫廢水排放量為20m3/h,峰值排放量遠超該數(shù)值,基本沒有沉降時間。導(dǎo)致后續(xù)澄清器負(fù)荷過重,引起部分懸浮物在澄清器斜管上部隨出水進入清水池,導(dǎo)致出水懸浮物超標(biāo)。
2.2氟化物超標(biāo)
通過加入石灰乳升高脫硫廢水pH值是降低脫硫廢水氟化物的關(guān)鍵因素之一。取該企業(yè)脫硫廢水在實驗室做小型試驗,結(jié)果如表2所示。
表2脫硫廢水pH值和氟化物關(guān)系試驗
當(dāng)脫硫廢水pH值升高至9.0~9.5時,氟化物去除率可達70%以上,試驗證明要進一步升高pH值,需要投加更大劑量的石灰乳[2]。某廠實際運行時初期均可通過石灰乳計量泵自動加藥系統(tǒng)使pH值上升至9.2以上,但由于石灰乳計量泵輸送管道布置和沖洗程序設(shè)計不合理,隨著時間的延長,石灰乳加藥管道和計量泵堵塞頻率越來越高,研究發(fā)現(xiàn)堵塞情況大部分在石灰乳計量泵切換運行時發(fā)生,即備用泵剛投運時最易發(fā)生加藥管道堵塞。
究其原因就在于工業(yè)水沖洗僅針對運行側(cè)管路,備用側(cè)未進行沖洗。石灰乳計量泵運行不正常,無法維持中和箱pH值大于9.2,導(dǎo)致出水氟化物超標(biāo)。
2.3CODCr超標(biāo)
廢水中除工藝水帶入部分有機物外,CODCr大部分反映的是其中還原性物質(zhì)如連二硫酸鹽、亞硫酸鹽的含量,含量較高而且不穩(wěn)定[2],這些還原性物質(zhì)較易氧化,曝氣池和清水池曝氣可以明顯降低出水CODCr濃度。但是該企業(yè)的曝氣池曝氣管道投運不久便有破損,導(dǎo)致曝氣不均勻,大部分廢水未曝氣。
同時由于脫硫廢水中氯離子的質(zhì)量濃度高達10000mg/L以上,對CODCr的測定產(chǎn)生極大干擾,試驗發(fā)現(xiàn)高氯離子低濃度CODCr水樣經(jīng)稀釋后,即使采用HgSO4掩蔽氯離子,測得水樣的CODCr值仍偏大,并且誤差隨著氯離子濃度的增加而增大。以上兩點造成脫硫廢水出水CODCr超標(biāo)。
3處理措施
(1)新建沉降池,降低脫硫廢水含固率。原來設(shè)計沉降池?zé)o法滿足沉降要求,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,獨立新建了2座各300m3沉降池專門用于緩沖預(yù)處理,系統(tǒng)流程修改為脫硫廢水來水首先進入新建沉降池,沉降后上部清水泵送至曝氣池。
2014年投運,自動程序設(shè)計2座沉降池輪流切換運行,如1號池高液位后進水自動切至2號池,同時1號池脫硫廢水沉降3h后由輸送泵自動輸送至曝氣池進行后續(xù)處理,沉降池內(nèi)底部污泥通過輸送泵送回脫硫塔。改造后脫硫廢水澄清器負(fù)荷大大降低,混凝劑和助凝劑加藥量明顯下降,出水懸浮物的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在20mg/L以下。
(2)對石灰乳計量泵出水管路和運行程序進行改造,保證石灰乳計量泵正常運行。
2臺石灰乳計量泵出口管道均較長,垂直布置,這樣的設(shè)計在設(shè)備停運時易引起石灰乳在管道內(nèi)沉積,尤其是備用泵的出口管道。2013年下半年進行了管道布置的修改,其中一段垂直管改成水平管,有效降低了藥液沉積。
同時2013年下半年進行了石灰乳計量泵沖洗程序的修改,添加了備用泵管路的沖洗步驟,時間為2min,增加了運行泵和備用泵2段管路同時沖洗步驟,時間為1min。為防止石灰乳計量箱出口管堵塞引起計量泵無料運行損壞,還添加了計量箱出口管沖洗步驟,時間為1min。
經(jīng)過以上2點改進,設(shè)備運行至今未發(fā)生過石灰乳加藥管道和計量泵堵塞,脫硫廢水中和箱pH值穩(wěn)定在9.2以上,系統(tǒng)出水氟化物的質(zhì)量濃度小于10mg/L。
(3)對曝氣池曝氣管進行優(yōu)化改造及對CODCr測定方法進行優(yōu)化。
針對曝氣池曝氣管破損問題專門進行了優(yōu)化設(shè)計,更換了曝氣管材質(zhì),在管道上均勻開孔,并在接口部位進行加固,于2014年初完成更換,使曝氣池曝氣均勻。同時為消除氯離子干擾,對CODCr的測定方法進行比較驗證,結(jié)果如表3所示。
表3脫硫廢水出水CODCr測定試驗
通過在分析水樣中加入硝酸銀和硝酸鉍聯(lián)合掩蔽,根據(jù)水樣氯離子濃度的不同,測定結(jié)果較未加掩蔽劑前降低程度不同,確保了測定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,解決了脫硫廢水處理系統(tǒng)出水CODCr超標(biāo)問題。
4結(jié)語
脫硫廢水處理系統(tǒng)是電廠不可或缺的重要組成部分,在脫硫廢水處理系統(tǒng)初始設(shè)計期間要根據(jù)實際情況對沉降池,石灰乳計量泵出水管路和運行程序,曝氣池曝氣管和CODCr測定方法等方面進行優(yōu)化改造,保證脫硫廢水經(jīng)處理后的出水水質(zhì)達標(biāo),其中的各類污染物含量符合脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)的要求,不會對環(huán)境造成危害。
參考文獻:
[1]李正金.石灰石濕法煙氣脫硫廢水處理工藝探討[J].現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化.2014(20)
[2]馬久力.火電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)方案的研究與設(shè)計[J].人才資源開發(fā).2015(10)
來源:《基層建設(shè)》 作者:許宇川
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