摘要:為推動燃煤電廠
節(jié)能減排工作,不斷提高脫硫系統(tǒng)的節(jié)能水平、降低濕法脫硫系統(tǒng)電耗,在確保脫硫設施安全穩(wěn)定運行的前提下,采取了多項系統(tǒng)優(yōu)化措施,極大程度地降低了脫硫系統(tǒng)在啟動、運行、停機過程中所消耗的電耗,降低了運行成本,增強了企業(yè)的盈利能力。
脫硫技術(shù)
關(guān)鍵詞:濕法脫硫系統(tǒng)優(yōu)化;節(jié)能探索;燃煤電廠
1某電廠脫硫系統(tǒng)整體概述
某電廠燃用煤種為高硫無煙煤,一期工程2×360MW機組采用武漢凱迪電力股份有限公司引進的美國B&W公司(Babcock&Wilcox巴布科可.威爾科克斯)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝。每座塔配備6臺皮帶傳動漿液循環(huán)
泵。
二期2×360MW燃煤機組為液柱雙級矩形塔石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,脫硫裝置在燃用脫硫設計煤種(收到基硫5.13%)時,入口SO2濃度在14200mg/Nm3(d),出口SO2濃度≤400mg/Nm3,脫硫效率≥97.2%,且滿足裝置可用率≥99%。每座塔配備6臺漿液循環(huán)泵。
三期脫硫采用武漢凱迪電力股份有限公司引進的美國B&W公司(Babcock&Wilcox巴布科可.威爾科克斯)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝,設計S份4.06%,每座吸收塔配備5臺漿液循環(huán)泵。
2節(jié)能優(yōu)化措施
2.1機組冷態(tài)啟動節(jié)能優(yōu)化
(1)
鍋爐點火初期,僅啟動一臺漿液循環(huán)泵運行。
(2)吸收塔入口煙氣溫度≥60℃,啟動第二臺漿液循環(huán)泵運行,吸收塔出口煙氣溫度≥60℃或吸收塔入口煙氣溫度≥120℃,啟動第三臺漿液循環(huán)泵運行。
(3)機組并網(wǎng)后啟動第一臺氧化風機,電流按照70A控制。
(4)如果機組冷態(tài)啟動需要做試驗,大量燒煤的情況下,應根據(jù)還實際情況,確定運行漿液循環(huán)泵臺數(shù)和啟動氧化風機的時機。
(5)機組負荷≥180MW,啟動第二臺氧化風機運行。
2.2機組正常運行時節(jié)能優(yōu)化
(1)脫水系統(tǒng)。a)脫水系統(tǒng)均采取間斷運行方式,脫水機的石膏厚度以確保脫水機下漿口漿液不溢流為準,不允許脫水機采取低負荷運行方式。b)吸收塔密度超過1120kg/m3,啟動脫水機運行,密度低于1080kg/m3,停運脫水機備用。c)每個單元雙機運行時,吸收塔漿液密度可控的情況下,運行一臺脫水機,雙機間斷回收石膏的方式運行。d)脫水機處于備用狀態(tài),不回收石膏時,停運石膏排出泵。一期還應停運石膏溢流緩沖箱泵。一期和二期應將濾液水箱排空,停運濾液水箱攪拌器。
(2)氧化空氣系統(tǒng)。氧化空氣系統(tǒng)的節(jié)能運行以確保氧化正常為主,關(guān)注化學報表,亞硫酸鹽不超過2mmol/L。
a)一期脫硫氧化風機節(jié)能調(diào)整表:
b)二期脫硫氧化風機節(jié)能調(diào)整表:
c)三期脫硫氧化風機節(jié)能調(diào)整表:
(3)漿液循環(huán)泵系統(tǒng)。原則上漿液循環(huán)泵按照機組負荷和進口SO2情況調(diào)節(jié)運行臺數(shù)。
a)漿液循環(huán)泵節(jié)能優(yōu)化調(diào)整表(臺數(shù))
b)一三期脫硫,當排放值低于250mg/Nm3,PH值低于5.0,4條以上漿液循環(huán)泵運行,應停運一臺漿液循環(huán)泵。二期脫硫應確保不低于3臺漿液循環(huán)泵運行。
c)二期脫硫:當排放值低于200mg/Nm3,PH低于5.0,5臺及以上漿液循環(huán)泵運行時,應停運一臺漿液循環(huán)泵;當排放值低于230mg/Nm3,PH低于5.0,4臺及以上漿液循環(huán)泵運行時,應切換一臺大泵為小泵運行。
d)有備用漿液循環(huán)泵的情況,PH高于5.6,應啟動備用漿液循環(huán)泵運行。
e)一期和三期漿液循環(huán)泵連續(xù)停運備用時間,不允許超過24小時,否則應進行切換。
(4)煙氣系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化:
a)定期對增壓風機葉片的磨損、結(jié)垢進行檢查,確保增壓風機能夠處于高效區(qū)運行。
b)定期對所有煙道進行清灰除垢,補漏,降低煙道阻力和泄漏,減少增壓風機電耗。
c)改善風機的調(diào)節(jié)方式。一期引風機處于變頻調(diào)節(jié)時,機組負荷300MW以上時,進口壓力控制在-500PA;機組負荷在300MW以下時,進口壓力控制在-400—-500PA之間。
d)一期引風機處于工頻運行,靜葉調(diào)節(jié)時,增壓風機進口壓力按照0—-50PA進行控制。
e)三期引風機和增壓風機都是采用靜葉調(diào)節(jié),將入口壓力設定為0PA,確保煙道阻力最小,減少電耗。
f)根據(jù)GGH壓差情況,每班至少進行一次蒸汽吹灰,減少GGH的阻力,降低增壓風機電耗。
g)除霧器壓差,嚴格控制在150Pa(三期300Pa)以內(nèi),其沖洗頻率和沖洗時間按照負荷進行自動控制。
(5)除霧器沖洗系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化:
a)除霧器沖洗系統(tǒng),應以確保除霧器運行工況優(yōu)良為準。
b)除霧器沖洗系統(tǒng)的節(jié)能,重點是加強定期工作和消缺,確保
閥門可靠,控制沖洗水閥門的最大內(nèi)漏量不超過10%。
c)嚴格控制除霧器的壓差,減小煙氣系統(tǒng)的阻力。
2.3機組停運節(jié)能優(yōu)化
(1)接到機組停運通知后,應立即降低吸收塔液位和密度。(2)機組停運后,吸收塔漿液密度不高于1100kg/m3,停運氧化風機。(3)吸收塔進口煙氣溫度高于60℃,保持1臺漿液循環(huán)泵(小泵)運行。進口煙氣溫度低于60℃,立即停運漿液循環(huán)泵。(4)當鍋爐需要冷卻時,煙氣溫度高于60℃,應啟動一臺漿液循環(huán)泵。如果低于60℃,應聯(lián)系熱控強制一臺漿液循環(huán)泵的運行信號,停止?jié){液循環(huán)泵運行。(5)鍋爐強制冷卻時,原則上只運行引風機,脫硫打開煙氣通道即可。(6)如果是短時間停機,吸收塔液位降至啟動液位;如果是長時間停機,應逐步將吸收塔漿液轉(zhuǎn)移至運行機組使用,吸收塔排空。
4結(jié)束語
某電廠通過多年來脫硫運行的經(jīng)驗總結(jié),實施以上多項優(yōu)化節(jié)能措施后,將使脫硫環(huán)保、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟地運行;最大限度的降低脫硫系統(tǒng)的廠用電率,降低脫硫系統(tǒng)的生產(chǎn)成本,拓寬了該廠的節(jié)能降耗空間,節(jié)能工作較去年同期取得了較大的進展。我們將不斷的總結(jié)經(jīng)驗,為加快建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)做出更大的貢獻。
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