摘要:本文主要闡述了SNCR脫硝系統(tǒng)日常運(yùn)行檢修維護(hù)管理辦法及技術(shù)措施,并以寧夏電投銀川熱電有限公司為例研究了其在火電廠中的常見(jiàn)故障及對(duì)策。
關(guān)鍵詞:噴槍?zhuān)贿\(yùn)行;檢修;注意事項(xiàng)
一、課題提出的背景
寧夏電投銀川熱電有限公司2013年SNCR(爐內(nèi)尿素法)煙氣脫硝系統(tǒng)改造后,
鍋爐脫硝系統(tǒng)尿素耗量逐年增大,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行和檢修維護(hù)存在諸多不可控因素及問(wèn)題,需要達(dá)到脫硝設(shè)計(jì)效率的同時(shí),減少尿素耗量和氨逃逸。
二、課題研究的目的
因爐內(nèi)尿素法SNCR脫硝系統(tǒng)需要在控制出口NOX減排量的同時(shí)把控系統(tǒng)氨逃逸量不超過(guò)3PPM,但實(shí)際由于目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有高效穩(wěn)定運(yùn)行的氨逃逸監(jiān)測(cè)設(shè)備,且設(shè)備維護(hù)難度大,實(shí)際生產(chǎn)中氨逃逸量往往遠(yuǎn)大于控制值,造成脫硝后部煙道設(shè)備發(fā)生腐蝕、堵塞、黏灰等現(xiàn)象,所以為達(dá)到控制氨逃逸和尿素耗量的目的,必須在日常維護(hù)操作方法及檢修工藝上摸索出一套行之有效的措施。
三、課題研究的作用及意義
通過(guò)總結(jié)生產(chǎn)一線職工經(jīng)驗(yàn)和工藝?yán)碚?,各?jí)生產(chǎn)理人員統(tǒng)一協(xié)調(diào),出辦法找規(guī)律,尋找到了適合我公司SNCR脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行的方法和措施。并對(duì)檢修和運(yùn)行日常維護(hù)方法提出了更高的要求,確保通過(guò)管理和技術(shù)創(chuàng)新達(dá)到
節(jié)能增效的目的。
四、SNCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行檢修具體維護(hù)措施
(一)、加強(qiáng)人員思想提升,重視環(huán)保壓力,化壓力為動(dòng)力,做到生產(chǎn)一盤(pán)棋。
1.運(yùn)行人員管理思想要隨著環(huán)境變化及時(shí)轉(zhuǎn)變,要加強(qiáng)學(xué)習(xí)環(huán)保政策,端正思想態(tài)度,運(yùn)行部及各值長(zhǎng)高度重視環(huán)保壓力,加強(qiáng)值班員技術(shù)培訓(xùn),發(fā)揮傳幫帶作用,達(dá)到人人能熟練上崗正確操作。認(rèn)真分析NOX達(dá)標(biāo)排放的影響因素,綜合各因素分析總結(jié)出可行方案,并嚴(yán)格執(zhí)行。盡快總結(jié)完善脫硝運(yùn)行規(guī)程,使操作有規(guī)程可依,調(diào)整有技術(shù)支撐,監(jiān)督有標(biāo)準(zhǔn)可循。
2.檢修人員應(yīng)重視脫硝系統(tǒng)異常對(duì)鍋爐后部設(shè)備的影響程度,提高檢修工藝水平,加大檢修工藝培訓(xùn)力度,盡快總結(jié)完善脫硝系統(tǒng)檢修工藝操作手冊(cè),使專(zhuān)業(yè)人員技術(shù)熟練人人精通。只有干好日常維護(hù)的小活,才能免除異常及故障檢修的大活。
3.生產(chǎn)技術(shù)管理人員應(yīng)做好日常采樣化驗(yàn)分析指導(dǎo)工作,做好重大操作的技術(shù)監(jiān)督管理,總結(jié)分析并指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)際。
(二)運(yùn)行維護(hù)注意事項(xiàng)
1.依據(jù)運(yùn)行規(guī)程操作,控制尿素?zé)崛軠囟群蜐舛?,控制尿素溶液?chǔ)罐溫度和濃度;經(jīng)常檢查確保稀釋水管道及尿素溶液輸送管道保溫情況,防止溫度過(guò)低造成凍結(jié)或結(jié)晶堵塞。
2.根據(jù)鍋爐負(fù)荷和出口氮氧化物濃度及時(shí)調(diào)整稀釋水、尿素溶液配比濃度和流量;
3.做好設(shè)備定期倒換和日常維護(hù)工作,定期對(duì)各儲(chǔ)氣罐進(jìn)行排污及清理濾網(wǎng)工作;
4.控制稀釋水、尿素溶液、壓縮空氣母管壓力和分支管路壓力變化,調(diào)整在規(guī)定范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)分析調(diào)整。因我公司尿素溶液噴槍為前置霧化型,容易發(fā)生霧化不良和噴嘴滴液現(xiàn)象,故需要運(yùn)行中定期觀察鍋爐尿素混合液分配箱中各分支管路的玻璃管流量計(jì)是否在中段懸浮。
5.確保煤種摻燒均勻,司爐及時(shí)根據(jù)煤質(zhì)變化和煤粉細(xì)度調(diào)整燃燒風(fēng)粉配比,保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,不因結(jié)焦而轉(zhuǎn)移負(fù)荷,加大了鄰爐脫硝壓力造成尿素耗量增大及氨逃逸過(guò)量,給后部煙道設(shè)備造成腐蝕及堵塞。
6.一期鍋爐啟停制粉系統(tǒng)對(duì)NOX出口濃度影響變化較大,主要原因?yàn)橥Dズ蠖物L(fēng)和一次風(fēng)風(fēng)壓增大,火焰中心下降,中心溫度提高,過(guò)氧燃燒,但火焰切圓直徑變小,煤粉在高溫區(qū)延長(zhǎng)燃燒時(shí)間,致使燃料型NOX產(chǎn)生量增大,所以需要更多的尿素液參與反應(yīng),造成氨逃逸增大。需要盡量降低過(guò)??諝饬?。
7.一、二期鍋爐負(fù)荷調(diào)整、放渣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、吹灰、啟停制粉都會(huì)影響煙氣過(guò)??諝饬?,導(dǎo)致?tīng)t膛噴槍層煙氣溫度發(fā)生大幅變化,導(dǎo)致脫硝催化還原反應(yīng)發(fā)生變化或造成逆反應(yīng),影響了脫硝效率。因此,正常運(yùn)行中應(yīng)該盡量縮短放渣和吹灰時(shí)間,鍋爐有以上重大操作時(shí)應(yīng)告知脫硫值班員及時(shí)調(diào)整各參數(shù)以適應(yīng)燃燒工況變化。各爐制粉錯(cuò)峰啟停,啟停后及時(shí)調(diào)整火焰中心位置和氧量。根據(jù)鍋爐負(fù)荷及時(shí)調(diào)整投運(yùn)二期脫硝上層下層噴槍系統(tǒng)。
8.化驗(yàn)室及時(shí)化驗(yàn)入爐煤煤質(zhì)和各制粉煤粉細(xì)度,司爐根據(jù)煤質(zhì)摻燒配比和煤粉細(xì)度及時(shí)調(diào)整燃燒風(fēng)粉配比,控制反應(yīng)區(qū)溫度850-1100℃,降低入口NOX含量。
9.運(yùn)行部每日記錄溶尿素消耗量,分析過(guò)量原因,并不是尿素投的越多越好,需將尿素耗量控制在合理區(qū)間內(nèi)。
(三)檢修維護(hù)注意事項(xiàng)
1.確保出入口各熱控表計(jì)正常運(yùn)行,定期標(biāo)定分析儀,消除表計(jì)誤差缺陷。
2.每次停爐檢查需對(duì)噴槍霧化情況做全面檢查,及時(shí)更換損壞的爐膛溫度元件,清理更換壓縮空氣濾網(wǎng),檢查調(diào)整噴嘴水平位置,噴槍下傾5°,伸入爐膛內(nèi)約2.5厘米,檢查水冷壁噴槍處剛玉質(zhì)可塑料有無(wú)裂縫和脫落,及時(shí)更換維護(hù)。
3.對(duì)水冷壁管泄漏停爐搶修工作,需專(zhuān)人監(jiān)督拆解和安裝噴槍管支架及焊接工藝,以及拆除和恢復(fù)澆注料工作,并做好檢修記錄。
4.定期維護(hù)壓縮空氣系統(tǒng),設(shè)計(jì)并安裝一、二期脫硝壓縮空氣專(zhuān)供管路系統(tǒng),防止因使用檢修壓縮空氣氣源造成母管壓力降低影響脫硝效率。
五、改造后效果分析
2016年經(jīng)過(guò)運(yùn)行和檢修人員的精心維護(hù)操作,以及檢修實(shí)施了安裝一、二期脫硝壓縮空氣專(zhuān)供管路系統(tǒng),提高了尿素液的霧化效果;并經(jīng)過(guò)各班組工藝技術(shù)理論培訓(xùn)對(duì)提高值班員操作水平和檢修技能起到了一定的推動(dòng)作用,氨逃逸量得到了一定控制,能夠保證脫硝系統(tǒng)設(shè)備正常高效運(yùn)行。
六、綜合評(píng)價(jià)
通過(guò)管理和技術(shù)創(chuàng)新,細(xì)節(jié)處著手,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。今后需要進(jìn)一步摸索實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照規(guī)程操作,提高檢修技能水平,并配合相應(yīng)技改措施使鍋爐煙氣系統(tǒng)達(dá)標(biāo)排放。
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《電力設(shè)備》2016年第23期 寧夏電投銀川熱電有限公司 作者:聞小華 王鋒 王冬云
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