目前,水泥廠采用傳統(tǒng)方式點火,柴油使用成本高,而且能耗消耗嚴重,
節(jié)能改造迫在眉睫,減少能源消耗,下文是某公司窯頭燃燒器噴油系統(tǒng)節(jié)能改造,希望能給大家?guī)韼椭?br />
我公司4600t/d生產(chǎn)線每次檢修后都采用傳統(tǒng)方式點火,柴油用量較大,由于柴油成本較高,導(dǎo)致點火成本居高不下,降低柴油用量成為降低點火成本的關(guān)鍵。為此,我公司決定改造窯頭噴油系統(tǒng),以靈活調(diào)節(jié)噴油量并強化霧化效果,節(jié)約點火柴油用量。
1出現(xiàn)的問題及原因分析
2014年2月中修更換小面積窯內(nèi)耐火磚和預(yù)熱器澆注料后點火,柴油使用量為15.8m3,同年7月大修更換大面積窯內(nèi)耐火磚和預(yù)熱器澆注料后點火,柴油使用量達到了16.68m3,柴油用量較大。分析后認為,點火中柴油使用量大的主要原因是柴油自身燃燒問題。我公司窯頭噴油系統(tǒng)配不可變頻電動機(三相異步電動機,功率7.5kW)加齒輪
泵(型號:BCF-F432-ALP,出口壓力可達20MPa),柴油油量大小用出口
閥調(diào)節(jié),但其調(diào)節(jié)精度和控制程度達不到要求,另外缺少壓縮空氣霧化裝置導(dǎo)致柴油著火延遲期變長,柴油不能較快進入速燃期,燃燒速度偏低,以致火焰剛度偏小,柴油的燃盡率不高,不能很快達到煤粉的著火溫度,導(dǎo)致點火升溫過程中遲遲不能“撤油”。
2改造思路
目前國內(nèi)0號柴油的熱值約為40185.6kJ/kg,價格在6.68元/L,按熱值折算后價格為195.52元/GJ,而我公司2014年7~12月煤的平均熱值價格約為28.68元/GJ,煤炭的單價比柴油便宜166.84元/GJ。在同等熱值的情況下以煤粉代替柴油具有較大的經(jīng)濟效益,提早“撤油”能夠較大程度地節(jié)約點火成本。為此,我們將以下兩方面作為窯頭噴油系統(tǒng)改造的重點:增加變頻器以快速精確調(diào)節(jié)油泵油量;增加壓縮空氣加強柴油霧化。
3具體方案
1)齒輪泵增加一個變頻器(西門子MM440),改造過程難度不大,成本幾千元,公司有庫存;
2)增加壓縮空氣加強柴油霧化,氣源可以從窯頭壓縮空氣管接入,壓縮空氣壓力0.5~0.6MPa,遠低于齒輪泵出口柴油壓力20MPa,由于油槍出口噴頭阻力較大,從離油泵出口近端(噴頭遠端)接入壓縮空氣存在柴油反壓入壓縮空氣管道的風險。
對此,我們通過以下方式解決:柴油系統(tǒng)回油管在整個點火過程中閑置,壓縮空氣接入回油管以增強霧化,同時可以減小柴油反壓入壓縮空氣的可能性,另外增加單向閥也可防止反壓現(xiàn)象。在后端加手動球閥可以人為調(diào)節(jié)壓縮空氣量,具體改造如圖1所示。
4效果
2015年2月停窯檢修時對窯頭噴油系統(tǒng)進行了改造。改造完成點火時柴油用量比2014年2月更換相近耐火材料點火時減少了4.2m3,以柴油密度0.85kg/L計算可節(jié)約用油3.57t,節(jié)約熱值143.49GJ,改造后節(jié)約成本為23940.32元。如果大面積更換窯內(nèi)耐火磚和澆注料,點火升溫速率降低,升溫時間變長后節(jié)約的點火成本更為可觀。本次改造未涉及油槍噴頭,如果改進霧化噴頭,增強霧化效果則可以進一步提高柴油的燃盡率。
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