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燃煤鍋爐煙氣深度治理技術(shù)的應(yīng)用

發(fā)布時間:2016/12/23 來源:綠色科技

摘要:以平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦燃煤鍋爐煙氣深度治理工程為例,對鍋爐現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,指出了布袋除塵+濕法脫硫的組合工藝可以有效去除鍋爐煙氣中煙塵和二氧化硫....
摘要:以平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦燃煤鍋爐煙氣深度治理工程為例,對鍋爐現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,指出了布袋除塵+濕法脫硫的組合工藝可以有效去除鍋爐煙氣中煙塵和二氧化硫?qū)Νh(huán)境的污染,滿足新的排放要求,具有技術(shù)先進(jìn)、脫硫除塵效果佳,經(jīng)濟(jì)效益好等特點。


1引言

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦(以下簡稱一礦)北山鍋爐房內(nèi)現(xiàn)有三臺4T/h鍋爐(二用一備),主要為冬季職工洗澡、供暖及井筒加熱提供服務(wù)。鍋爐房位于平頂山市區(qū)北部,距離市區(qū)較近,且位于市區(qū)的上風(fēng)向,鍋爐煙氣對周圍環(huán)境影響較大。因原有煙氣治理系統(tǒng)處理效率低,凈化后的煙氣排放濃度無法達(dá)到新的排放要求。

根據(jù)平頂山市“藍(lán)天工程”規(guī)劃及一礦“十二五”污染物總量削減要求,為了減少鍋爐煙氣排放對周圍環(huán)境的污染,進(jìn)一步改善全市環(huán)境質(zhì)量,保證鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放,一礦對鍋爐煙氣深度治理技術(shù)進(jìn)行了研究應(yīng)用,以保證鍋爐在使用時可以做到達(dá)標(biāo)排放,工程于2015年11月完工投入使用。

2研究方法

因一礦鍋爐小,且要求煙塵排放濃度低于30 mg/m3,二氧化硫排放濃度低于200 mg/m3,因此除塵只有采用布袋除塵。鑒于現(xiàn)場位置十分緊湊的制約,布袋除塵器只有放在原有旋風(fēng)除塵器位置處。脫硫采用濕法脫硫。在進(jìn)行濕法脫硫時,因鍋爐房四周位置十分有限,故為其三臺鍋爐設(shè)計兩臺布袋除塵器、兩臺脫硫塔,使三臺鍋爐形成兩兩互為備用。

2.1除塵器的選擇

根據(jù)一礦三臺鍋爐的實際情況,采用PPC氣箱式脈沖袋式除塵器。該除塵器是一種干式高效除塵器,它利用纖維編制物制作的袋式過濾元件來捕集含塵氣體中固體顆粒物。其作用原理是塵粒在繞過濾布纖維時因慣性力作用與纖維碰撞而被攔截,細(xì)微的塵粒(粒徑為1μm 或更小)則受氣體分子沖擊(布朗運(yùn)動)不斷改變著運(yùn)動方向,由于纖維間的空隙小于氣體分子布朗運(yùn)動的自由路徑,塵粒便與纖維碰撞接觸而被分離出來[1]。

根據(jù)丹尼斯和卡萊姆提出的一系列方程,以預(yù)測袋式除塵器的顆粒物出口濃度和穿透率[2],根據(jù)理論聯(lián)系本工程先進(jìn)設(shè)計工藝,袋式除塵器的顆粒物出口濃度計算如下:

ρ2=[Pns+(0.1-Pns)e-aw] ρ1+ρR

Pns=1.5×10-7×exp[12.7(1-e1.03v)]

α=3.6×10-3v-4+0.094

其中:ρ2為顆粒物出口濃度,g/m3;

Pns為無量綱常數(shù);

v為表面過濾速度,m/s;本工程設(shè)計氣布比取值0.78 m3/m2/min;

ρ1為顆粒物入口濃度,g/m3, 袋式除塵器入口含塵濃度ρ1<800 g/m3;

ρR為脫落濃度(常數(shù)),g/m3,丹尼斯和卡萊姆采用的ρR為0.5 mg/m3;

W為顆粒物負(fù)荷,g/m2。

根據(jù)公式計算得顆粒物出口濃度9 mg/m3。根據(jù)計算袋式除塵器的除塵效率為99.95%,因此保證除塵效率99.95%是可行的。

2.2脫硫方式的選擇

目前世界上煙氣脫硫技術(shù)(FGD)有上百種,但對小型鍋爐采用最多的是濕法煙氣脫硫技術(shù),其總裝機(jī)容量占世界脫硫總裝機(jī)容量的80%以上,其中石灰石-石膏法、鈉法、雙堿法、鎂法、氨法和海水法是目前世界上應(yīng)用比較廣泛的濕法煙氣脫硫技術(shù)[3]。

雙堿法煙氣脫硫工藝是為了克服石灰石-石灰法容易結(jié)垢的缺點而發(fā)展起來的。它先用堿金屬鹽類的水溶液吸收SO2,然后在另一個石灰反應(yīng)器中用石灰或石灰石將吸收SO2的溶液再生,再生后的吸收液再循環(huán)使用,最終產(chǎn)物以亞硫酸鈣和石膏形式析出。由于在吸收和吸收液處理中,使用了不同類型的堿,故稱為雙堿法。

雙堿法明顯優(yōu)點是,由于采用液相吸收,從而不存在結(jié)垢和漿料堵塞等問題;另外副產(chǎn)的石膏純度較高,應(yīng)用范圍更廣泛一些。根據(jù)以上分析,雙堿法不但脫硫效率高和運(yùn)行可靠性高,而且在一次性投資和運(yùn)行費(fèi)用方面也有很大的優(yōu)勢,也不會造成二次污染,因而是更加適合我國國情的一種成熟工藝。結(jié)合一礦的具體情況,故在該煙氣脫硫項目中采用雙堿法工藝。

3主要工藝參數(shù)

3.1除塵器主要參數(shù)

布袋除塵器設(shè)備參數(shù)如表1。

3.2脫硫系統(tǒng)主要參數(shù)

根據(jù)現(xiàn)場位置將漿液循環(huán)置于脫硫塔內(nèi)底部,在脫硫塔內(nèi)形成再生。建設(shè)二臺脫硫塔,通過煙道將三臺鍋爐煙氣連通進(jìn)入兩臺脫硫。脫硫塔設(shè)在鍋爐房南側(cè)現(xiàn)有澡堂位置處。脫硫塔直徑設(shè)為φ2.5 m,高8.8 m,漿液池高度2 m,塔內(nèi)氣流上升速度0.85 m/s。

3.2.1漿液系統(tǒng)

吸收塔漿液最佳pH值在5.6~5.8之間,pH值是由吸收塔中補(bǔ)充的石灰石漿液的量決定的。而加入吸收塔的石灰石漿液的量的大小將取決于預(yù)計的鍋爐負(fù)荷、SO2含量以及實際的吸收塔漿液的pH值。設(shè)置在吸收塔旁的在線pH值探頭將測量吸收塔漿液的pH值。

原煙氣穿過吸收塔時,蒸發(fā)并帶走的吸收塔中的水分以及脫硫反應(yīng)生成物帶出水,將導(dǎo)致吸收塔漿液的固體濃度增大。該漿液密度將通過返回濾液調(diào)節(jié)。

脫硫反應(yīng)的產(chǎn)物與加入的石灰石漿液和密度調(diào)節(jié)水,在吸收塔漿液池中形成一種新的漿液。吸收塔石膏漿液由石膏排出泵入石膏旋流器中。吸收塔頂部設(shè)有放空,在正常運(yùn)行時閥門是關(guān)閉的。當(dāng)FGD裝置停運(yùn)時,閥門開啟以消除在吸收塔氧化風(fēng)機(jī)還在運(yùn)行時或停運(yùn)后冷卻下來時產(chǎn)生的與大氣的壓差。

3.2.2氧化空氣系統(tǒng)

煙氣中本身含氧量不足以氧化反應(yīng)生成的亞硫酸鈣。因此,需提供強(qiáng)制氧化系統(tǒng)為吸收塔漿液提供氧化空氣。氧化系統(tǒng)將把脫硫反應(yīng)中生成的半水亞硫酸鈣(CaSO3˙1/2H2O)氧化為2水硫酸鈣(CaSO4˙2H2O)即石膏。氧化空氣系統(tǒng)將為這一過程提供氧化空氣。

每套吸收塔的氧化空氣系統(tǒng)由2臺羅茨式氧化風(fēng)機(jī)(1運(yùn)1備)及氧化空氣分布系統(tǒng)組成。氧化空氣分布系統(tǒng)含氧化空氣噴槍及相應(yīng)的管道、閥門。

氧化空氣通過氧化空氣噴槍和吸收塔側(cè)進(jìn)式攪拌器的作用均勻地分布在吸收塔底部反應(yīng)漿液池中,將亞硫酸鈣氧化為硫酸鈣。

3.2.3吸收劑制備系統(tǒng)

鈉鹽或石灰石粉進(jìn)入石灰石漿液池,與工藝水配制成一定濃度的石灰石漿液,制成的石灰石漿液通過石灰石漿液泵送到吸收塔,并以煙氣負(fù)荷,進(jìn)口SO2濃度和pH值通過一個控制閥控制石灰石漿液進(jìn)入吸收塔的量。吸收劑供應(yīng)系統(tǒng)滿足FGD所有可能的負(fù)荷范圍。

3.2.4漿液排放回收系統(tǒng)

排水坑用來收集FGD系統(tǒng)正常運(yùn)行,清洗和檢修中產(chǎn)生的排出物。排水坑一滿,排水坑泵自動將其中的液體輸送至吸收塔或事故漿液箱。

事故漿液箱用于儲存吸收塔檢修,小修,停運(yùn)或事故情況下排放的漿液,通過石膏排出泵將吸收塔中的漿液輸送到事故漿液箱中。通過事故漿液泵,漿液可從事故漿液箱輸送回到吸收塔。

設(shè)置事故漿液箱1個,φ2.4 m×2.5 m,有效容積:10 m3,事故漿液箱設(shè)置一臺攪拌器。設(shè)置2臺事故漿液箱泵,流量:10 m3/h,2臺泵同時運(yùn)行可將漿液返回到吸收塔的時間不大于8 h。

設(shè)置吸收塔排水坑及攪拌器2套,排水坑泵2臺。

3.2.5煙氣系統(tǒng)

原經(jīng)過布袋除塵器的煙氣自引風(fēng)機(jī)出口引出,通過新建鋼煙道,分別進(jìn)入吸收塔,從吸收塔出來的凈煙氣分別進(jìn)入原煙囪排放。

原經(jīng)過布袋除塵器的煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)升壓后,煙氣經(jīng)過吸收塔的入口向上流動穿過噴淋層。在此,煙氣被冷卻、洗滌、飽和,煙氣中的SO2、HCl、HF以及部分SO3等被吸收,灰塵被洗滌。經(jīng)過噴淋洗滌的凈煙氣進(jìn)入原煙囪。

4結(jié)果與討論

對煙囪進(jìn)、出口煙氣進(jìn)行監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測3 d,每隔8 h監(jiān)測一次。

經(jīng)過治理,煙塵由進(jìn)口的1800 mg/Nm3可降低至8 mg/Nm3,二氧化硫由進(jìn)口的1300 mg/Nm3可降低至130 mg/Nm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2001)的排放要求。因主要運(yùn)行時間為冬季,按每年運(yùn)行200 d計算,每年可少排放煙塵156.8 t,少排放二氧化硫97.24 t,減少了對周圍環(huán)境的污染,有效提高周圍的大氣環(huán)境質(zhì)量,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。

5結(jié)論

一礦燃煤鍋爐煙氣深度處理采用布袋除塵+濕法脫硫的組合工藝,可以有效去除鍋爐煙氣中煙塵和二氧化硫?qū)Νh(huán)境的污染,滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2001)的排放要求。該技術(shù)具有技術(shù)先進(jìn)、脫硫除塵效果佳、經(jīng)濟(jì)效益好等特點,實踐證明,在工程應(yīng)用中除塵效率可達(dá)99%,脫硫效率可達(dá)85%以上,環(huán)境效益比較顯著。

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