環(huán)境污染治理已經(jīng)成為當(dāng)前政府工作的重要內(nèi)容,節(jié)約能源、降低成本對企業(yè)和社會具有積極的意義。文章以某發(fā)電企業(yè)的300MV機(jī)組電除塵效益低的原因作為切入點(diǎn),通過系統(tǒng)改造,提高機(jī)組電除塵效率,從而保證煙塵排放濃度達(dá)標(biāo),促進(jìn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
隨著生態(tài)環(huán)境的日益惡化,能源消耗企業(yè)要將
節(jié)能降耗作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高的重要途徑。300MW機(jī)組電
除塵設(shè)備是降低電廠粉塵排放濃度的重要設(shè)備,因此本文結(jié)合某發(fā)電企業(yè)300MW機(jī)組電除塵運(yùn)行效益的現(xiàn)狀,闡述如何通過系統(tǒng)改造提高電除塵效益,實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。
1 設(shè)備概括
某發(fā)電企業(yè)使用的機(jī)組為-1025/17.4-II14型亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán);采取平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、四室五電靜電除塵
鍋爐。爐膛主要采取雙拱形單爐膛,尾部采取雙煙道結(jié)構(gòu),再熱氣溫調(diào)節(jié)采取擋板調(diào)節(jié)。在實(shí)際生產(chǎn)中該鍋爐所使用的燃煤為鞏義市生產(chǎn)的無煙煤。在電力機(jī)組中,汽輪機(jī)為東方汽輪生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-8型汽輪機(jī),汽輪機(jī)采取的是高中壓氣缸,低壓采取的是雙缸排汽結(jié)構(gòu)。
2 300MW機(jī)組除塵效率低的原因以及改造的必要性分析
結(jié)合實(shí)踐,導(dǎo)致機(jī)組電除塵效率低的原因是多方面形成的??傮w來看,主要存在以下幾個(gè)方面的原因。
2.1 電除塵器設(shè)計(jì)問題
電除塵器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是保證以后電除塵效率高低的基礎(chǔ),如果發(fā)電廠電除塵器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)高,其運(yùn)行效率就高,但是結(jié)合當(dāng)前我國發(fā)電企業(yè)的實(shí)際情況看,尤其是本文企業(yè)的設(shè)計(jì)保證為《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2003執(zhí)行的,但是隨著環(huán)境問題的日益嚴(yán)峻,尤其是當(dāng)前霧霾惡劣天氣的出現(xiàn),使得生態(tài)環(huán)保的工作越來越嚴(yán)格,因此對于發(fā)電企業(yè)的污染物排放要求也就越來越高。該企業(yè)所使用的電除塵有效通流面積為467m2,但是煤質(zhì)相對較高,鍋爐煙氣粉塵濃度也就比較高,因此按照原來的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)不能滿足當(dāng)前環(huán)保的要求,進(jìn)而影響電除塵的運(yùn)行效率。
2.2 煤質(zhì)因素
電除塵器在電廠企業(yè)中已經(jīng)得到成熟的運(yùn)行效率,但是基于煤質(zhì)因素的不同會影響電除塵器的運(yùn)行效果:首先,不同型號的煤質(zhì)會導(dǎo)致鍋爐效率出現(xiàn)較大的差別,燃煤揮發(fā)大部分的可燃?xì)怏w,當(dāng)燃料進(jìn)入爐膛之后,經(jīng)過燃燒會釋放出煤灰氣流,而其產(chǎn)生與煤質(zhì)的燃燒程度有關(guān),據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,揮發(fā)分每減少1%,可燃物就會增加0.113%,也就會增加大氣污染;其次是煤粉細(xì)度因素。煤粉細(xì)度是煤粉中一定粒級范圍顆粒所占的質(zhì)量分?jǐn)?shù),如果煤粉密度過大,就說明可燃燒度會降低,因此排放的污染物濃度也就大,進(jìn)而影響電除塵器的工作效率,造成效率低下;最后,煤質(zhì)也影響排煙的溫度,排煙溫度是鍋爐出口的平均煙氣溫度,一般排煙的溫度越高,就說明排出的物質(zhì)含有大量沒有燃燒盡的物質(zhì),因此基于物理因素,排放的污染物濃度也就比較大。
2.3 設(shè)備故障
發(fā)電廠電除塵器運(yùn)行的環(huán)境比較惡劣,而且其運(yùn)行的時(shí)間也比較長,因此其在實(shí)際中經(jīng)常會出現(xiàn)設(shè)備故障:一是粉塵容易粘附到極板上。粉塵的最大特點(diǎn)就是具有粘附性,因此在設(shè)備運(yùn)行時(shí)容易出現(xiàn)粉塵粘附到電極上的現(xiàn)象,而粉塵具有腐爛性,其對電極板的影響是巨大的,如果沒有及時(shí)清理電極板上的粉塵,就會造成電極板出現(xiàn)被擊穿的可能性,而該部分卻常常因?yàn)榫S修護(hù)理不及時(shí)而影響其工作效率;二是設(shè)備在運(yùn)行的時(shí)候受到外界的影響很容易出現(xiàn)線路問題,比如在電除塵運(yùn)行的過程中,因?yàn)槭艿介L期的顫動造成螺母出現(xiàn)松動,進(jìn)而導(dǎo)致線路出現(xiàn)斷裂。當(dāng)然除了螺母出現(xiàn)松動之外,軸承系設(shè)計(jì)不合理也是影響其運(yùn)行效果的因素;三是振打也容易引起二次揚(yáng)塵,進(jìn)而增加除塵器的運(yùn)行,導(dǎo)致除塵器除塵效果不明顯。
基于電廠除塵器存在的效率低下的原因,有必要對電除塵器進(jìn)行改造,以此適應(yīng)新的環(huán)保排放要求。隨著人們生活水平以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,生態(tài)環(huán)保已經(jīng)成為當(dāng)前社會發(fā)展重要的內(nèi)容,工業(yè)減排成為當(dāng)前環(huán)保的重要內(nèi)容。2011年出臺的新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求電廠要提高污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,電廠需要根據(jù)實(shí)際需求,對電除塵器進(jìn)行改造。當(dāng)然,除了國家環(huán)保要求之外,煙塵濃度過高也會影響電廠設(shè)備的運(yùn)行安全。比如煙塵濃度過大的話,就說明煙塵中存在的脫硫劑過大,會導(dǎo)致漿液中毒,進(jìn)而影響石灰石的利用率,最終導(dǎo)致設(shè)備不能正常運(yùn)行,因此需要對機(jī)組電除塵器進(jìn)行改造。
3 基于300MW機(jī)組電除塵效率低的改造措施
通過對某企業(yè)300MW機(jī)組電除塵低效率的原因分析,結(jié)合當(dāng)前的技術(shù)現(xiàn)狀以及實(shí)踐成果,為提高電廠經(jīng)濟(jì)效益和社會效率,采取以下改造措施,提升電除塵工作效率。
3.1 嚴(yán)格按照改造原則進(jìn)行論證
在進(jìn)行電除塵器改造之前一定要經(jīng)過嚴(yán)格的論證,保證除塵器除塵排放濃度要符合國家最新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求:《火電廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求電袋復(fù)合除塵器》(征求意見稿)《電除塵器設(shè)計(jì)、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)+安全技術(shù)規(guī)范》(JBT6407-2007),同時(shí)保證改造后的除塵器具有良好的燃煤適應(yīng)性,并且符合經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
3.2 電控系統(tǒng)改造
火花跟蹤控制方式改為間歇供電、脈沖供電方式。雖然采取火花跟蹤控制方式能夠保證設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定,但是其節(jié)能效果并不明顯,因此間歇供電、脈沖供電方式通過調(diào)節(jié)供電時(shí)間和間歇時(shí)間(即占空比),使輸出電壓電流波形發(fā)生間歇性變化,當(dāng)電除塵器內(nèi)粉塵比電阻較高時(shí),電場內(nèi)部易出現(xiàn)反電暈現(xiàn)象,這時(shí)就必須采用間歇供電和脈沖供電方式,使電場內(nèi)的陽極板上的粉塵有足夠的時(shí)間釋放電荷,從而提高除塵效率,減少能耗。
3.3 電除塵振打方式由連續(xù)振打改為降壓振打
改造前對陰極線實(shí)行連續(xù)振打,極線越干凈,放電效果越強(qiáng),除塵效率越高。電除塵的陰極線放電電流一般都采用較大的電流,電場在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)運(yùn)行電壓偏低、電流較大的情況,并不都是高比電阻粉塵引起的,此時(shí)電除塵電耗增加,且除塵效率并不理想。降壓振打的目的是為了使陽極板有更好的清灰效果,在提高除塵效率的同時(shí),又保證降壓時(shí)對除塵效率的影響也較小。為保證電場振打時(shí)的清灰效果,同時(shí)降低功耗,有效克服高比電阻粉塵造成的反電暈工況,減少電能損耗,提高除塵效率,電除塵電場高壓控制設(shè)備與低壓程控系統(tǒng)留有振打聯(lián)動接口,可與低壓程控系統(tǒng)配合實(shí)現(xiàn)降壓振打功能,與傳統(tǒng)通過通訊方式實(shí)現(xiàn)的降壓振打相比,響應(yīng)速度、可靠性都大大提高。且具有比例降壓振打功能,降壓比例0%~100%可調(diào),降壓振打可提高粉塵的清灰效果,延長陰陽極板極線的使用壽命。
3.4 電除塵極配方式改造
基于粉塵對板線配置的影響,尤其是起暈電壓高所攜帶的電荷容易形成返電暈,為防止出現(xiàn)此問題,采取前段電廠采用芒刺類電暈線,放電點(diǎn)集中在芒刺的尖端,同級距離保持在350mm左右為宜?;谄髽I(yè)所處的位置,選擇使用伏安特性中電流偏大的芒刺線,RS屬于一種改進(jìn)的管型芒刺線,具有強(qiáng)度大、剛性好的特點(diǎn),其主要采取0.75MM厚的SPCC冷軋鋼制成,因此其在增加總集塵面積的時(shí)候,也提高了放電效果,有效降低了粉塵的排放。
3.5 輸灰系統(tǒng)改造
除灰公共系統(tǒng)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)異常問題給機(jī)組安全運(yùn)行造成了巨大的壓力,也給工作人員帶來了巨大的工作挑戰(zhàn),因此基于機(jī)組除塵效果不理想的現(xiàn)實(shí)考慮,對輸灰系統(tǒng)進(jìn)行改造:基于傳統(tǒng)模式的局限性,本次考慮到單元機(jī)組的倉蹦區(qū)域、爐底水渣區(qū)以及公用空壓機(jī)區(qū)域控制改造成單元機(jī)組的輸灰DCS子系統(tǒng),新的脫硫DCS系統(tǒng)將增加8個(gè)DPU節(jié)點(diǎn),硬件增加1800點(diǎn)。同時(shí),本次電除塵電控系統(tǒng)改造更換32臺高壓控制柜控制器為DDL06節(jié)能專家系統(tǒng),對控制系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了整定,敷設(shè)高壓柜內(nèi)部分電纜,增加2個(gè)降功率振打信號PLC輸出模塊,安裝32個(gè)降功率振打中間繼電器及電纜,上位機(jī)安裝DDL06節(jié)能家控制系統(tǒng),同時(shí)利用更換下的32個(gè)WFB系列高壓控制器,改造―二期四臺爐的電除塵高壓控制設(shè)備。
4 節(jié)能改造后的經(jīng)濟(jì)性分析
電除塵器改造后每日用電量由39768kWh下降為24108kWh,在發(fā)電量基本持平的情況下每天約節(jié)約電能15660kWh,投資近70萬,電價(jià)按0.16元/kwh,連續(xù)運(yùn)行300天即可收回成本,按發(fā)電煤耗345g/kWh核算,每日節(jié)煤5.402t。
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