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高壓柱塞泵在線水沖洗技術(shù)在脫硝空預(yù)器上的應(yīng)用

發(fā)布時間:2016/10/27 來源:清潔高效燃煤發(fā)電

介紹了利用以高壓柱塞泵為核心設(shè)備的在線高壓水沖洗技術(shù)成果解決600MW機組回轉(zhuǎn)式空預(yù)器脫硝突發(fā)堵灰加重的異常案例。針對脫硝空預(yù)器堵灰嚴重的情況,大膽嘗試進行了空....
介紹了利用以高壓柱塞為核心設(shè)備的在線高壓水沖洗技術(shù)成果解決600MW機組回轉(zhuǎn)式空預(yù)器脫硝突發(fā)堵灰加重的異常案例。針對脫硝空預(yù)器堵灰嚴重的情況,大膽嘗試進行了空預(yù)器在線高壓水沖洗,通過沖洗效果分析確認本次高壓水在線沖洗使得空預(yù)器煙氣側(cè)差壓下降0.8-1.0Kpa。較為徹底的解決了空預(yù)器堵灰的問題并提出了防范措施,同時提出了柱塞式高壓泵在線水沖洗系統(tǒng)操作的注意事項以及實際應(yīng)用中存在的問題,為更好的應(yīng)用該技術(shù)總結(jié)了經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:空預(yù)器改造;:柱塞泵;在線高壓水沖洗;煙氣差壓;注意事項

0.引言

電力行業(yè)做為經(jīng)濟發(fā)展的先行行業(yè),安全、高效和環(huán)保是對電力生產(chǎn)行業(yè)的最基本的要求。回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(簡稱“空預(yù)器”)是目前我國大容量發(fā)電機組采用的主要型式?;剞D(zhuǎn)式空預(yù)器的波紋板式蓄熱元件被緊密地放置在扇形隔倉內(nèi),由于流通空間狹小,很容易造成灰塵的沉積。尤其是國民經(jīng)濟發(fā)展“十二五”期間,隨著達標(biāo)環(huán)保排放壓力增大,國家規(guī)定單機容量20萬千瓦及以上、投運年限20年內(nèi)的現(xiàn)役燃煤機組全部配套脫硝設(shè)施。雖然在進行脫硝技術(shù)改造時對空預(yù)器本體及吹灰系統(tǒng)進行了相應(yīng)改造,但是脫硝系統(tǒng)的投運對加劇空預(yù)器堵灰的影響仍然十分明顯。空預(yù)器堵灰既影響到了鍋爐設(shè)備的安全,也增加了設(shè)備的能耗,降低了發(fā)電廠的效率。空預(yù)器堵灰導(dǎo)致三大風(fēng)機(送、引風(fēng)機、一次風(fēng)機)電流增大、排煙溫度升高,鍋爐效率降低,廠用電率升高。同時又增加了送、引風(fēng)機喘振甚至鍋爐RB事故發(fā)生的可能、當(dāng)堵灰嚴重時,有可能導(dǎo)致機組無法滿負荷運行,甚至迫使機組停運檢修,對電廠經(jīng)濟性產(chǎn)生嚴重影響。當(dāng)運行中空預(yù)器因堵灰加重導(dǎo)致差壓達到一定數(shù)值后,傳統(tǒng)的蒸汽吹灰或聲波吹灰系統(tǒng)已經(jīng)無法發(fā)揮明顯作用。利用高壓沖洗水對空預(yù)器進行在線沖洗降低空預(yù)器差壓成為不停爐在線處理的主要可行手段。本文對天津大唐國際盤山發(fā)電有些責(zé)任公司(以下簡稱盤山發(fā)電公司)空預(yù)器堵灰原因及在線高壓水沖洗方面的成功經(jīng)驗做以簡單介紹。

1.設(shè)備概述

1.1機組概述

盤山發(fā)電公司2×600MW火電機組是我國華北地區(qū)建設(shè)投產(chǎn)最早的600MW等級火電機組,工程于1998年10月開工,其中3號機組于2001-12-18正式投產(chǎn),4號機組于2002-06-05日正式投產(chǎn),是京津唐電網(wǎng)的主力機組。鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司制造HG-2023/17.6-YM4型鍋、亞臨界壓力、一次中間再熱、固態(tài)排渣、單爐膛、Π型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、半露天布置、控制循環(huán)汽包爐。采用三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,平衡通風(fēng),6套制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置ZGM-123型中速磨煤機。

1.2脫硝空預(yù)器改造概述

脫硝SCR反應(yīng)器投運后,由于氨逃逸的存在,會加劇空預(yù)器中溫段和冷端的腐蝕和堵灰。因此需要對下游的空預(yù)器在防止堵塞和冷段清洗方面作特殊設(shè)計和改造。改造范圍主要包括:

1)改造后總的換熱面積由45032平米增加到47189平米,約增加4.8%;蓄熱元件仍維持原來的三段布置,總高度由860mm增加到1910mm,增加約2.7%;

2)改造后空預(yù)器的轉(zhuǎn)動重量計算值(含驅(qū)動裝置及頂部軸承箱、驅(qū)動軸等)由373.12噸增加為423.23噸,增加約13%;驅(qū)動電機功率由9KW增加至11KW;

3)熱段元件采用高吹灰通透性的HS7板型替代原DU板型,高度由原來的780mm減少到300mm;

4)中溫段采用利舊原中溫段,保持HS7板型不變,高度780mm不變;

5)冷段層采用HS8板型脫碳鋼度搪瓷表面?zhèn)鳠嵩?,高度由?00mm增加到830mm。冷端采用搪瓷表面?zhèn)鳠嵩梢愿魯喔g物(硫酸氫銨和由SO3吸收水分產(chǎn)生的H2SO4)和金屬接觸,而且表面光潔,易于清洗干凈。搪瓷層穩(wěn)定性好,耐磨損,使用壽命長;

6)空預(yù)器熱端新增加一臺普通蒸汽吹灰器。冷端吹灰器采用雙介質(zhì)吹灰器,采用蒸汽/高壓水做為吹灰介質(zhì),新增加一套以高壓柱塞泵為核心設(shè)備的高壓水泵系統(tǒng)兩臺空預(yù)器共用,設(shè)計上可以在線隔離/非隔離以及離線水沖洗。

1.3空預(yù)器高壓水沖洗系統(tǒng)概述

由于高壓水射流集中,剪切強度大,對灰垢的清掃能力比蒸汽大的多,同時高壓水的流速遠小于蒸汽,動能的破壞作用比蒸汽小的多,因此大部分脫硝空預(yù)器配有高壓水沖洗裝置供在線或離線對空預(yù)器進行沖洗。豪頓華公司為空預(yù)器選擇通潔公司的3D2A型高壓沖洗水泵組,該泵組在現(xiàn)場集成安裝,具有結(jié)構(gòu)緊湊體積小的特點。主要參數(shù)如下表:



空預(yù)器高壓沖洗水系統(tǒng)就地布置如下圖:



2.空預(yù)器差壓增長趨勢分析

2.1差壓增長趨勢分析

3號機組1月3日啟動至今維持正常運行。機組啟動后進行脫硝系統(tǒng)調(diào)試工作,3月底通過環(huán)保驗收開始正常運行。從機組啟動至今,兩臺機組空預(yù)器差壓的變化趨勢如下圖:


機組啟動后滿負荷工況空預(yù)器差壓1月份到3月低維持在1.2-5kPa左右;4月初隨著脫硝正常投運、高負荷季節(jié)的到來,空預(yù)器差壓增長速度加快;尤其是5月份,1號空預(yù)器差壓從1.5kPa快速上漲至2.7kPa;2號空預(yù)器差壓從1.5kPa快速上漲至2.1kPa??梢缘贸?個規(guī)律一是隨著脫硝正常運行,空預(yù)器的差壓增長速度加快,二是1號空預(yù)器差壓的增長速度和峰值都比2號空預(yù)器高。

2.2空預(yù)器堵灰加重后采取的措施

發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓快速增加后,主要采取了如下的措施:

1)逐步縮短空預(yù)器蒸汽吹灰時間間隔,5月中旬兩臺空預(yù)器開始連續(xù)吹灰;

2)5月底將兩臺空預(yù)器吹灰后壓力分別由1.0MPa提高至1.3MPa加強吹灰;

3)適當(dāng)降低脫硝控制效率,減少噴氨量;

4)積極準備空預(yù)器在線高壓水沖洗系統(tǒng)的調(diào)研和調(diào)試工作。

采取上述措施后,效果不明顯,立即開始準備進行高壓水沖洗工作。

3.空預(yù)器在線高壓水沖洗分析

盤山發(fā)電公司在系統(tǒng)完成分步調(diào)試后,制定了嚴格的技術(shù)措施和操作注意事項經(jīng)過精心準備,對3號機組2臺空預(yù)器分別進行了兩次在線高壓水沖洗,效果較為明顯,目前滿負荷工況空預(yù)器差壓降低到1.8kPa的可控范圍內(nèi)。

3.1空預(yù)器沖洗效果分析

3.1.1高壓水沖洗過程根據(jù)系統(tǒng)要求,空預(yù)器在線高壓水沖洗時選擇單臺空預(yù)器進行,2臺空預(yù)器沖洗期間差壓的變化趨勢如下圖:


3.1.2滿負荷工況下沖洗效果

空預(yù)器在線高壓水沖洗前后,600MW滿負荷工況下(總風(fēng)量均在1420km3/h、總煤量均在250t/h左右)的空預(yù)器差壓及風(fēng)機電流對比如下:


從上表數(shù)據(jù)看出,經(jīng)過在線高壓水沖洗效果明顯,具體效果如下:

1)目前600MW負荷下(總煤量250t/h、總風(fēng)量1420km3/h左右),31空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能維持在1.8kPa以下,32空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能維持在1.6kPa以下,基本屬于可控范圍;

2)空預(yù)器煙氣側(cè)、空氣側(cè)差壓下降后,滿負荷工況下三大風(fēng)機總電流下降約110A,每小時節(jié)電約1000kWh,節(jié)電效果明顯;

3)空預(yù)器差壓降至可控范圍,基本消除了引風(fēng)機喘振、送風(fēng)機搶風(fēng)、機組限出力等異常隱患,保證機組運行安全。

4.利用高壓柱塞泵進行在線水沖洗的注意事項

1)高壓沖洗系統(tǒng)高、低壓管道已經(jīng)沖洗合格;高壓泵組出入口軟連接管道牢固通暢;

2)檢查確認高壓泵組入口Y型濾網(wǎng),底部吹灰器高壓水入口前管道上過濾器已經(jīng)清理,差壓合格未報警;


3)就地確認手動壓力調(diào)整閥在全開位、溢流閥(或安全閥)在整定位、氣動卸荷閥氣源正常、開關(guān)試驗正常后在全開位;

4)確認高壓泵組入水口壓力大于1.5bar時(“入口壓力低”報警消失),手動啟動高壓水泵,確定就地PLC控制40S后電機啟動成功,再過40S后自動關(guān)閉氣動卸荷閥;

5)手動關(guān)閉調(diào)壓截止閥手柄,系統(tǒng)逐漸加壓,直至泵出口壓力大于80bar(“出口壓力低”報警消失);

6)繼續(xù)關(guān)小手動調(diào)壓閥使泵出口壓力約21MPa(額定值);

7)高壓泵組停止:確認底部吹灰器已經(jīng)退出到位并停止運行,手動停泵指令發(fā)出后,就地PLC自動將氣動卸荷閥打開(泵體泄壓)后延時40S,高壓水泵電機自動停止;

8)高壓沖洗水系統(tǒng)起壓和泄壓主要是靠出口的手動壓力調(diào)整閥和啟動卸荷閥,因此操作時重點關(guān)注這兩個閥門的動作情況,尤其是啟泵前必須確認手動壓力調(diào)整閥在全開位,防止帶壓啟動;


5.高壓水沖洗系統(tǒng)存在的問題及解決

5.1沖洗流量不足

按照高壓泵組說明書,22MPa對應(yīng)的流量應(yīng)該為12m3/h,現(xiàn)場測量實際流量在4-5m3/h,說明沖洗水流量遠沒有達到設(shè)計值。主要原因和分析認為是吹灰器6個噴嘴有部分堵塞的可能性大。因為空預(yù)器的蒸汽吹灰器和高壓水吹灰器都采用的是半伸縮式吹灰器,吹灰器的前半部分即帶有噴嘴的部分一直處于空預(yù)器冷端煙氣通道中,并且噴嘴介質(zhì)方向與煙氣逆向,易造成堵塞。

通過向廠家咨詢,目前空預(yù)器高壓水吹灰器的噴嘴屬于舊式噴嘴,霧化效果和防堵灰技術(shù)相對落后,如有停爐處理機會,將進行噴嘴的檢查和處理,更換為新型噴嘴和加裝防堵灰裝置。

需要注意的是,經(jīng)過處理進入空預(yù)器的高壓沖洗水流量如果達到設(shè)計流量或大幅增加,在沖洗時應(yīng)重點監(jiān)視空預(yù)器電流、空預(yù)器出口排煙溫度等關(guān)鍵參數(shù)的變化速度和幅度,應(yīng)嚴格按照技術(shù)措施的規(guī)定決定是否停止沖洗。

5.2沖洗水壓力低

雖然豪頓華在歐美地區(qū)試驗表明,高壓水壓力17.5MPa即可滿足在線沖洗需要,但是國內(nèi)其他成功進行高壓水沖洗的發(fā)電公司實際經(jīng)驗表明20MPa壓力(電機功率90KW)沖洗是效果不明顯,泵出口壓力提高至28MPa(電機功率130KW)時沖洗效果較為明顯。

5.3沖洗水水源需更改

目前我公司使用爐側(cè)工業(yè)水做為高壓沖洗水水源,水中泥沙較多高壓水泵入口濾網(wǎng)容易堵塞(邏輯要求泵入口壓力不得低于0.15MPa),同時水質(zhì)呈弱堿性,不符合廠家建議。目前已經(jīng)制定更改水源方案。

6.結(jié)論

采用回轉(zhuǎn)式空預(yù)器的燃煤鍋爐機組,空預(yù)器堵灰是比較常見且運行中不容易解決的問題,本通過采取空預(yù)器在線水沖洗,基本解決了差壓高的問題,沖洗效果明顯,帶來一定的安全效益和經(jīng)濟效益。

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