我公司擁有6臺大型粉磨設備:2臺∮4×13m水泥磨,2臺∮4.2×11m水泥磨,以及2臺∮4.6×10+3.5m生料磨。這些粉磨設備在多年的使用中,我們積累了許多
節(jié)能經驗,現(xiàn)就幾項投資少,見效快的節(jié)能技術,與同行交流。
1延長水泥磨襯板螺栓使用周期
水泥磨粗磨倉內的端襯板螺栓(M30×280mm),磨損非常嚴重,使用周期很短,通常2個月就要更換一次。螺栓的磨損見圖1所示。造成螺栓磨損快的原因,是襯板的螺栓孔大造成的。襯板的螺栓孔見圖1所示,是兩個相聯(lián)的圓柱形內孔,小孔∮37mm,大孔∮90mm。由于襯板的材質一般都選用比較硬的耐磨合金鋼,整體表面硬度很大,而此處的大孔裝上螺栓后,暴露出的螺栓材質比襯板硬度低得多,且鋼球能進入大孔并磨損到螺栓,所以僅2個月的時間,螺栓就磨損得很嚴重。如不及時更換,螺栓就會脫落。
1.1螺栓增加耐磨套
為減少螺栓的磨損程度,我們在螺栓的外部,襯板∮90mm大孔的內部增加了一個耐磨套,見圖2所示。耐磨套的材質選用型鋼:流體輸送用不銹鋼無縫鋼管,型號∮85×65(壁厚10mm)。選用不銹鋼管的目的,是因為不銹鋼管的金屬性能比普通鋼管要好,表現(xiàn)為既耐磨又耐高溫。耐磨套的長度尺寸定為25mm,正好和襯板的表面一般平。當襯板螺栓緊固后,將耐磨套套在螺栓上,然后用不銹鋼焊條A402與螺栓的露出部分焊接牢固。
1.2效果
襯板螺栓增加耐磨套后,使用效果非常明顯。使用兩個月后,打開磨門進行觀察,發(fā)現(xiàn)螺栓磨損量很輕微。通過2年多使用證明,螺栓的使用周期比原來提高了5倍。此后,我們又將此項改進技術推廣到生料磨和煤磨的端襯板螺栓上,使用效果同樣明顯,不但節(jié)省了襯板螺栓的更換費用,而且節(jié)省了檢修時間,提高了磨機的運轉率。
2延長生料磨部件耐磨的技術
生料磨烘干倉內的擋球圈、導料板、導料錐、以及粗倉內的襯板等部件極易磨損。這些耐磨件不但價格較貴,而且不容易更換,我們通過如下措施,延長了這些耐磨件的使用周期。
2.1覆蓋粘貼技術
在烘干倉內的擋球圈、導料板、中心導料錐等易磨損部件的工作面上,覆蓋一層耐磨材料來延長其使用周期。耐磨材料選用16Mn×20mm鋼材,覆蓋粘貼前制作成部件形狀,然后用螺栓聯(lián)接,見圖3所示。
2.2整體聯(lián)接技術
生料磨粗磨倉內的端襯板,是更換頻繁的耐磨件,幾乎每次停機檢修,都要更換端襯板。襯板損壞形式是機械損傷,表現(xiàn)為襯板表面產生裂紋、掉邊或脫落。對于襯板的損壞,起初我們認為是襯板材質韌性差,熱處理有質量問題。后期我們又選用了幾家端襯板,此現(xiàn)象還是存在。我們通過對現(xiàn)場襯板安裝形式分析,找出了襯板損壞的原因:是襯板互相挫動、碰撞引起的。
由圖4所知,粗磨倉的端襯板之間的間隙較大,大的間隙達15mm。而第二圈、第三圈襯板又是單螺栓固定,容易引起松動。這樣,襯板在工作中,就會產生互相挫動和碰撞,使襯板產生裂紋和斷裂。
解決的措施,是將襯板之間的縫隙用鋼筋或墊鐵塞住,然后用電焊焊牢。此項技術有效地避免了襯板的機械損壞,使襯板的性能得到最大發(fā)揮,襯板的使用壽命明顯提高,更換周期延長至2.5年左右,有效地減輕了工人的勞動強度和更換襯板的費用。端襯板的整體聯(lián)接見圖4所示。
2.3加阻防磨技術
此項技術最早是用在物料溜管的底板上,延長了溜管底板的使用壽命。后期我們發(fā)現(xiàn)烘干倉擋球圈與導料板之間的簡體襯板磨損比較嚴重,在更換新簡體襯板后,我們采用加阻防磨技術,即在簡體襯板上每隔2000mm,加焊50×300×10mm的阻料板,有效地減緩了簡體襯板的磨損。
3粉磨系統(tǒng)收塵器的節(jié)能技術
在水泥磨、生料磨系統(tǒng)中,單機收塵、庫頂收塵都用了LPF4/8/4~PEF4/8/6脈沖布袋收塵器。該收塵器的下料鎖風系統(tǒng),采用∮300或∮400剛性葉輪給料機,配用2.2kW行星減速電機進行傳動。
3.1收塵器下料系統(tǒng)存在的問題
(1)開機時,水泥磨膠帶輸送機中轉站處收塵器先開,收塵器內原有大量積灰落到膠帶上被帶走,在下臺設備處產生大量揚塵。
(2)生料磨冬季粉塵物料容易結露,收塵器集灰斗內物料潮濕,堵死下料器,電機有時被燒毀。
(3)下料器笨重,維修不便。
3.2收塵器下料系統(tǒng)的改進
將收塵器下料系統(tǒng)由葉輪下料改為自制的重錘式雙翻板
閥下料,見圖5所示。當集灰塵斗內粉塵積到一定量時,翻板閥自動打開,粉塵順利從集灰斗中排出。在實際操作中,利用調整重錘距離來改變鎖風效果。
3.3改進后的效果
以水泥磨膠帶輸送機中轉站LPF4/8/4脈沖布袋收塵器實際檢測結果為例,改進前后收塵器生產數(shù)據見表1。
由表1可以看出,改造前后收塵器各參數(shù)變化不大,說明鎖風效果較好,不影響收塵器的使用。使用效果如下:
(1)減少了下料系統(tǒng)的維護和保養(yǎng),節(jié)約了原下料系統(tǒng)的鏈輪、鏈條、及傳動電機的更換費用。
(2)由于改進后無動力消耗,節(jié)省了大量電能。目前,我公司已在粉磨系統(tǒng)改造收塵器30多臺,每臺下料器電機功率2.2kWh,年可節(jié)省電能:2.2kW×30臺×24小時/天×30天/月×11月/年=522720kWh/a;按電價0.5元/kWh計算,年可節(jié)約費用:522720kWh/a×0.5元/kWh=261360元/a。
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網 無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。