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余熱發(fā)電機例行保養(yǎng)過程中異?,F(xiàn)象的處理

發(fā)布時間:2016/5/24 來源:新世紀水泥導(dǎo)報

我工廠擁有一條完整的5000t/d熟料生產(chǎn)線,配套9MW余熱發(fā)電系統(tǒng)。該余熱發(fā)電設(shè)備于2008年并網(wǎng)運行,期間工況良好。2012年春節(jié)大修期間,考慮到余熱發(fā)電系....
我工廠擁有一條完整的5000t/d熟料生產(chǎn)線,配套9MW余熱發(fā)電系統(tǒng)。該余熱發(fā)電設(shè)備于2008年并網(wǎng)運行,期間工況良好。2012年春節(jié)大修期間,考慮到余熱發(fā)電系統(tǒng)已投運4年,工廠決定對余熱發(fā)電機例行保養(yǎng),計劃由供應(yīng)商實施,用時5天。然而,這次常規(guī)性的保養(yǎng)維護,并不順利。外協(xié)單位按照既定步驟實施發(fā)電機保養(yǎng),在回裝轉(zhuǎn)子后,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子水平、中心時,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機與汽輪機聯(lián)軸器同心度存在超差現(xiàn)象。本文就余熱發(fā)電系統(tǒng)保養(yǎng)中遇到的這一難題的處理進行介紹。

1發(fā)電機的基本情況

由于歷史原因,工廠9MW余熱發(fā)電系統(tǒng)配套的發(fā)電機型號為QF3-J12-2,額定功率為12000kW,轉(zhuǎn)速3000r/min,極數(shù)2個,頻率50Hz,功率因數(shù)0.8,電壓10500V,電流825A,相數(shù)3個,“Y”接法。額定激磁電壓188.9V,額定勵磁電流220.3A。絕緣等級:定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組均為F級。

本次保養(yǎng)前發(fā)電機狀況為:軸瓦振動逐步加大,最大值達90μm;潤滑油溫偏高,電機靠汽輪機側(cè)的3號瓦為72℃,電機尾側(cè)的4號瓦為60℃。

2保養(yǎng)方案與步驟

(1)拆除發(fā)電機的全部管路接頭,放空軸承中的潤滑油。拆開定子端蓋和汽輪機的齒輪箱上蓋。

(2)拆出聯(lián)軸器的定位螺栓,分離兩聯(lián)軸器。

(3)對轉(zhuǎn)子進行抽心,吊至外部進行全面檢查。進行清灰與外表清洗,測量轉(zhuǎn)子直流電阻、絕緣電阻。做直流泄漏試驗。噴8037絕緣漆。

(4)對定子進行全面檢查,如有槽楔、綁扎松動的進行相應(yīng)處理,爾后對定子用專用清洗劑清洗。測量直流電阻、絕緣電阻。噴8037絕緣漆。

(5)對軸承座和軸瓦進行檢查。

(6)吊裝轉(zhuǎn)子,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子水平、中心。

(7)對軸瓦進行壓鉛,調(diào)節(jié)軸瓦間隙。

(8)回裝定子端蓋和各管油路。

(9)試車前,對微機勵磁進行檢查與調(diào)試。

3保養(yǎng)方案實施過程中遇到的難題

外協(xié)單位按照上述步驟實施發(fā)電機保養(yǎng),前期過程尚且順利,在進行至第六個步驟,即轉(zhuǎn)子回裝后,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子水平、中心時,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機與汽輪機聯(lián)軸器同心度存在超差現(xiàn)象,上下偏差20絲,左右偏差40絲,怎么調(diào)整都達不到安裝精度要求。因此,外協(xié)單位建議將整個發(fā)電機左移,否則無計可施了。具體建議更改保養(yǎng)方案為:

(1)將發(fā)電機轉(zhuǎn)子重新抽出。

(2)拆下發(fā)電機前軸承座,對其4個地腳孔加工成為長形孔。

(3)將3號軸瓦下滑枕一調(diào)整塊平面去除約0.5%m/m,以滿足較高的粗糙度要求。

(4)發(fā)電機定子4個地腳孔也需按一定方向擴孔。

(5)發(fā)電機定子下出風斗因四周被水泥漿灌漿圍住,導(dǎo)致定子無法移動,也需將其移除。

(6)因發(fā)電機轉(zhuǎn)子中心高于汽輪機中心,發(fā)電機轉(zhuǎn)子中心需往下調(diào),為保證間隙,定子也需同步下調(diào)。而發(fā)電機定子下調(diào)整鐵板只有0.5%m/m,不具備下調(diào)條件。故中心校好后定子與轉(zhuǎn)子氣隙尤其是下面會略小,對今后正常運行帶來不確定性。

4我們的應(yīng)對策略

針對外協(xié)單位提出的技術(shù)難題,工廠管理人員意識到問題的嚴重性。原先運行好好的發(fā)電機,拆卸后轉(zhuǎn)子竟然無法按要求回裝,這事顯得有點復(fù)雜與蹊蹺。鑒于汽輪發(fā)電機組基礎(chǔ)設(shè)計與安裝時的高標準,任何變更汽機島基礎(chǔ)的行為都會對發(fā)電機組的長期穩(wěn)定運行帶來隱患。工廠迅速組織技術(shù)人員對外協(xié)單位反饋的事項進行核實,并對發(fā)電機狀況進行診斷。

工廠技術(shù)團隊現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn),汽輪機側(cè)位置正常,發(fā)電機后基礎(chǔ)座定位銷未回裝。經(jīng)過慎重分析,考慮到外協(xié)單位所給的校正方案過于激進,維修時間過長,潛在風險過大,工廠管理團隊決定不予盲目實施,而是另行邀請其他專業(yè)公司進行診斷。

5最終實施方案

經(jīng)過多方比較與現(xiàn)場確認,工廠把發(fā)電機轉(zhuǎn)子回裝之后的調(diào)整任務(wù)交付給ZJHD公司繼續(xù)完成。具體實施方案如下:

(1)放回發(fā)電機后軸承座定位銷(圖1),嚴格固定軸承座位置。

(2)更換了聯(lián)軸器的12顆螺栓。原螺栓不用外力便可輕松放回螺栓孔,說明尺寸已偏小。汽輪機與發(fā)電機聯(lián)軸器螺栓與孔之間要求緊配合,工廠特地對該套螺栓外送加工,每只擴徑了0.08mm。


(3)檢查了3號、4號軸瓦間隙,發(fā)現(xiàn)了兩片軸瓦經(jīng)過前些年的運行與磨損,間隙各自存在不規(guī)則的擴大。因此對3號、4號軸瓦進行更換,并借機調(diào)正兩者與汽輪機的中心線。調(diào)整前后測量的間隙如圖2。


(4)進行同心度調(diào)整,見圖3。


6結(jié)束語

通過更換發(fā)電機組連接螺栓、軸瓦,并進行相應(yīng)調(diào)整后,發(fā)電機3號軸瓦振動由原來的達到80μm以上變?yōu)?0μm以下,1號、4號由40μm以上變?yōu)?5μm以下,振動有明顯改善。同時,3號、4號軸瓦溫度偏高得到控制。近兩年來的運行情況表明發(fā)電機系統(tǒng)風險大大降低。

現(xiàn)代化生產(chǎn)線維修項目很多涉及外協(xié)工作,本次發(fā)電機常規(guī)保養(yǎng)曲折的維護經(jīng)歷表明,選擇合格的外協(xié)施工隊伍至關(guān)重要。

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