柑橘罐頭加工廢水具有水量大、懸浮物多、含有大量的果膠物質(zhì)等特點(diǎn),是一種易生化但較難處理的食品加工廢水。其中果膠的去除是關(guān)鍵,若其不能有效去除,將導(dǎo)致后續(xù)好氧生化處理的效果較差,難以達(dá)標(biāo)排放。針對(duì)柑橘罐頭加工廢水特點(diǎn),本設(shè)計(jì)采用絮凝氣?。馑峄M合工藝強(qiáng)化對(duì)果膠等物質(zhì)的去除以利于后續(xù)好氧生化處理,工程現(xiàn)已建成并投入使用[1,2]。
1 廢水來(lái)源及水質(zhì)水量
湖南某食品股份有限公司是一家以果蔬食品加工為主、兼顧從事果蔬食品的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司,建有一條2萬(wàn)t/a 糖水桔子罐頭加工生產(chǎn)線(xiàn)。柑橘罐頭的加工工序包括柑桔的清洗、熱燙、酸處理、堿處理、清漂、殺菌、洗瓶、樣品檢驗(yàn)等,其排放的廢水主要來(lái)源于酸泡脫桔梗及桔膜、桔片堿泡調(diào)和生產(chǎn)過(guò)程,廢水中主要含有COD、BOD5 、SS 、色度等污染物。柑橘罐頭加工廢水與員工生活污水一起構(gòu)成本設(shè)計(jì)廢水來(lái)源。廢水設(shè)計(jì)水量為3300 m3/d,原水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1。
表1 廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
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2 處理工藝流程
生產(chǎn)廢水經(jīng)閘門(mén)井流入格柵井,在格柵井內(nèi)經(jīng)過(guò)機(jī)械格柵的截留,去除廢水中的大塊污染物質(zhì)和漂浮物。格柵井的廢水自流入中和調(diào)節(jié)池,在此中和并調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,中和攪拌方式為鼓風(fēng)曝氣。調(diào)節(jié)后的廢水經(jīng)污水提升泵提升進(jìn)入旋轉(zhuǎn)過(guò)濾機(jī),絕大部分細(xì)小懸浮物在這里被過(guò)濾掉,濾渣外運(yùn)填埋。經(jīng)旋轉(zhuǎn)過(guò)濾機(jī)的廢水進(jìn)入氣浮機(jī),氣浮機(jī)前部為絮凝反應(yīng)池,在絮凝反就池加入石灰乳和絮凝劑,與廢水充分反應(yīng),形成礬花,然后進(jìn)入氣浮區(qū)進(jìn)行固液分離,浮渣被刮除。出水自流入水解酸化池,通過(guò)厭氧菌和兼性菌將難生物降解、高分子復(fù)雜有機(jī)底物轉(zhuǎn)化成易生物降解的小分子物質(zhì),為后續(xù)好氧生化處理創(chuàng)造條件。水解酸化池出水進(jìn)入CASS 池,通過(guò)好氧微生物的生理代謝作用以及CASS 池獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和間歇運(yùn)行方式,進(jìn)一步去除污水中的有機(jī)污染物。
氣浮浮渣、剩余污泥先排入污泥消化池,后壓濾脫水外運(yùn)填埋。
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圖1 廢水處理工藝流程
3 主要處理設(shè)施及設(shè)計(jì)參數(shù)
主要處理設(shè)施及設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 主要處理設(shè)施及設(shè)計(jì)參數(shù)
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4 工程調(diào)試
污泥馴化采用接種培菌法,種泥取自某污水處理廠,接種60t 脫水污泥(含水率80 %)。其中20 t 種泥投加在水解酸化池,40 t種泥投加在CASS 池,經(jīng)過(guò)預(yù)處理的生產(chǎn)廢水,水量逐步增加打入水解酸化池和CASS 池,加廢水同時(shí)加入一定比例的清水,同時(shí)引入了生活污水。為了加快生物膜的形成,避免廢水營(yíng)養(yǎng)單一,每天加入營(yíng)養(yǎng)物(尿素5 kg/d,磷肥2.5 kg/d)。曝氣量隨加入廢水量調(diào)整,同時(shí)注意控制溶解氧在2~4 mg/L 之間。調(diào)試初期間CASS污泥完全回流至水解酸化池。經(jīng)過(guò)三個(gè)月(冬天)的培養(yǎng)馴化,生化系統(tǒng)進(jìn)入正常運(yùn)行階段。
廢水經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)過(guò)濾機(jī)和氣浮后,其中桔梗、桔膜以及大部分SS 被攔截。在廢水經(jīng)過(guò)混凝氣浮后仍然有少量果膠存在,在水解酸化池的缺氧環(huán)境下,果膠等物質(zhì)在酶的作用下,可被水解成可溶性果膠和多縮戊糖等,廢水最終進(jìn)入CASS 池,在曝氣條件下,廢水中的有機(jī)污染物被活性污泥最終降解。調(diào)試期間,我們對(duì)CASS 池進(jìn)行了不同曝氣時(shí)間下的降解效率試驗(yàn),圖2 為不同日期的三組平行水樣降解效果。數(shù)據(jù)顯示隨著曝氣時(shí)間的延長(zhǎng),CODCr 逐漸降低,但曝氣6 h 后CODCr 去除率增加緩慢,曝氣12 h后CODCr均低于100 mg/L,證明工程系統(tǒng)能對(duì)果膠進(jìn)行有效去除。圖3 為工程正常運(yùn)行半年后2010 年某月系統(tǒng)進(jìn)、出水CODCr 值。
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圖2 不同曝氣時(shí)間下CASS 池出水CODCr 值
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圖3 2010年某月工程系統(tǒng)進(jìn)出水CODCr
5 結(jié)論
(1)CASS 反應(yīng)池作為處理柑橘加工廢水好氧段,隨著曝氣時(shí)間的延長(zhǎng),COD 逐漸降低,但曝氣6 h 后CODCr 去除率增加緩慢,曝氣12 h 后CODCr 均低于100 mg/L,證明工程系統(tǒng)能對(duì)果膠進(jìn)行有效去除。
(2)絮凝氣?。馑峄獵ASS 工藝處理柑橘加工廢水,整個(gè)流程連續(xù)流暢,操作簡(jiǎn)便,經(jīng)過(guò)二年多的運(yùn)行實(shí)踐表明,工藝處理效果穩(wěn)定,出水CODCr、BOD5、SS 平均濃度分別為81.9 mg/L、15.6 mg/L、58.7 mg/L,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-l996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
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