摘要:對京隆電廠
鍋爐進行脫硝系統(tǒng)改造,采取LNB+SCR模式改造,即低NOx燃燒技術(shù)+選擇性催化還原技術(shù)(SCR),將現(xiàn)有燃燒器改造為低NOx燃燒器(LNB)并在爐后省煤器與空預(yù)器之間增加一套完整的高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝系統(tǒng),使得最終出口煙氣中NOx的排放濃度滿足國標(biāo)排放限值100mg/Nm3,并對改造后的效果進行了分析。
關(guān)鍵詞:燃燒器;LNB;SCR脫硝;改造;分析
京隆電廠2*600MW亞臨界燃煤機組于2008年建成投產(chǎn),鍋爐是由上海鍋爐廠設(shè)計生產(chǎn)制造,為四角切園燃燒鍋爐,鍋爐設(shè)計燃用煤種為煙煤,采用WR型垂直濃淡燃燒器,燃燒器頂部設(shè)有兩層CCOFA燃盡風(fēng),無分離燃盡風(fēng)SOFA層,日常運行中NOx排放濃度約400~711mg/Nm3,遠高于當(dāng)前國家新的環(huán)保要求(污染物排放標(biāo)準(zhǔn)≤100mg/Nm3)。
為適應(yīng)國內(nèi)火電廠大氣污染物控制的發(fā)展需要,京隆電廠決定采取措施治理NOx排放。目前,國際通用的NOx治理措施為增加SCR脫硝裝置,就目前京隆電廠的情況,僅僅通過增加SCR脫硝設(shè)備,達不到環(huán)保部的要求,通過綜合分析,最終確定了經(jīng)濟有效的LNB+SCR脫硝改造技術(shù)路線,即通過低氮燃燒技術(shù)降低NOx排放值,達到較低NOx排放水平,再采用選擇性催化還原技術(shù)(SCR)措施進一步降低NOx排放。
1改造方案及方案實施安排
1.1低NOx燃燒器系統(tǒng)改造
京隆電廠對鍋爐燃燒器進行低NOx改造。改造方案為:
①保持一次風(fēng)標(biāo)高不變,增加燃盡風(fēng)組(FF、OFA)件。
②A層一次風(fēng)沿用等離子燃燒器,更換其他5層的燃燒器噴口、噴嘴體及彎頭,一次風(fēng)全部采用上下濃淡(B、D、F層下濃,C、E層上濃),中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器。
③在緊湊FF、OFA燃盡風(fēng)室兩側(cè)加裝貼壁風(fēng)。
④在一次風(fēng)射流方向保持不變的情況下,將AA層二次風(fēng)與OFA層二次風(fēng)與一次風(fēng)射流方向相同,其他二次風(fēng)改為與一次風(fēng)呈小角度偏置,順時針反向切入。同時,調(diào)整主燃燒器區(qū)一兩次風(fēng)噴口面積,使一次風(fēng)速滿足入爐煤種的燃燒特性要求,主燃燒器區(qū)的二次風(fēng)量適當(dāng)減小,形成縱向空氣分級。
⑤燃燒器采用新的擺動機構(gòu),可以整體上下擺動。
⑥在主燃燒器上方6.5m處增加SOFA噴口,射流方向也與一次風(fēng)相同并分配足量的SOFA燃盡風(fēng)量,SOFA噴口可同時做上下左右擺動。
進度及管理概況:#1機組LNB燃燒器改造于2013年4月15日燃燒器組件進廠,4月23日#1機組停運,開始實施改造項目,6月4日進行水壓試驗,6月9日進行風(fēng)壓試驗,隨即進行冷態(tài)調(diào)試,實際施工工期41天。#2機組改造施工借鑒了1號機組的成功經(jīng)驗,在安全、質(zhì)量、進度上齊抓共管,4月1日#2機組停運,開始實施改造項目,5月9日水壓試驗,5月10日進行風(fēng)壓試驗,全部一次性合格,實際施工工期37天,實現(xiàn)了即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即達標(biāo)的目標(biāo)。
1.2、SCR脫硝改造
在爐后省煤器與空預(yù)器之間增加一套完整的高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝系統(tǒng)(圖1),包括:催化劑、反應(yīng)器、氨氣制備系統(tǒng)、氨噴射與混合系統(tǒng)及監(jiān)測系統(tǒng)等。
圖1高灰型SCR工藝系統(tǒng)
催化劑采用德國雅佶隆板式催化劑,層數(shù)“2+1”設(shè)置,采用“渦流式”氨氣噴射混合系統(tǒng)。配置蒸汽吹灰系統(tǒng)和聲波吹灰器系統(tǒng)。還原劑采用液氨,建設(shè)三臺100m3液氨儲罐及配套蒸發(fā)區(qū)和相應(yīng)設(shè)施。
進度及管理概況:脫硝土建施工2012年12月下旬開工,#1機組脫硝主體工程利用A修58天時間于2013年6月如期完工,2號機組脫硝施工組織準(zhǔn)備與1號機組脫硝工程同步進行。2013年8月中旬,#2機組爐外部分集中施工,至年底完成了反應(yīng)區(qū)煙道配制組合、鋼結(jié)構(gòu)及反應(yīng)器本體安裝和催化劑吊裝主要工作,2014年春節(jié)后復(fù)工,建設(shè)施工充分借鑒了1號機組的成功經(jīng)驗,在安全、質(zhì)量、進度上齊抓共管,利用A修48天時間于5月19日完工,比1號機組提前10天,比公司計劃提前近半月,實現(xiàn)了即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即達標(biāo)的目標(biāo)。
2改造經(jīng)濟性分析
京隆電廠鍋爐原始NOx排放濃度約為400~711mg/Nm3,年排放NOx總量約16349噸(機組利用按5500小時/年計算)。采取LNB+SCR脫硝技術(shù)措施可以將NOx排放濃度控制到100mg/Nm3以下后,年NOx減排總量約14050噸,對改善當(dāng)?shù)氐拇髿猸h(huán)境有著重要作用,不會對環(huán)境造成新的二次污染,且社會效益顯著。
2.1社會效益
火電廠排放的NOx除形成酸雨外,還會與碳氫化合物反應(yīng)生成致癌物質(zhì),對人體造成嚴重影響。京隆電廠煙氣脫硝改造工程實施后,電廠的NOx排污費大幅度減少,每年將減少NOx排污收費約885萬元。因此,通過脫硝工程的實施大幅度減少NOx排放,將有助于改善當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境,具有良好的宏觀社會效益。
2.2經(jīng)濟效益分析
根據(jù)相關(guān)計算參數(shù),測算出脫硝改造系統(tǒng)的年運行成本(如表1):京隆電廠脫硝運行成本為4914.25萬元/年,單位NOx減排成本為3.16元/kgNOx,含稅供電成本增加0.00743元/kW.h。京隆電廠實施脫硝技術(shù)改造后,每年可減排NOx約14050噸。按照當(dāng)前脫硝電價補貼標(biāo)準(zhǔn)(8厘/kW.h),脫硝系統(tǒng)投運后,可獲得上網(wǎng)電價補貼5280萬元/年,彌補一些京隆電廠脫硝運行費用。
表1經(jīng)濟效益分析匯總表
3結(jié)論
京隆電廠實施LNB+SCR脫硝技術(shù)改造后,脫硝效率達到了75%以上,脫硝系統(tǒng)出口的氮氧化物濃度降到了70mg/Nm3以下、氨逃逸率小于2ppm;SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%;各項指標(biāo)均達到設(shè)計值,各項性能均符合國家標(biāo)準(zhǔn),為當(dāng)?shù)卮髿赓|(zhì)量的提高貢獻了力量。
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