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燃煤電廠630MW機(jī)組脫硝寬負(fù)荷改造應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2017/3/31 來源:《中國科技博覽》作者:王運(yùn)紅

摘要:淮滬煤電有限責(zé)任公司田集發(fā)電廠1號(hào)機(jī)組發(fā)電容量為630MW,鍋爐是上海鍋爐廠有限公司制造的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流鍋爐,一次中間再熱、采用四角切圓燃....
摘要:淮滬煤電有限責(zé)任公司田集發(fā)電廠1號(hào)機(jī)組發(fā)電容量為630MW,鍋爐是上海鍋爐廠有限公司制造的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流鍋爐,一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,型號(hào)為SG1913/25.4-M967。1號(hào)爐于2014年4月完成煙氣SCR脫硝改造工程,投入生產(chǎn)運(yùn)行。


采用選擇性催化還原反應(yīng)法,還原劑為氨。我廠一期機(jī)組鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)于2013年9月和2014年4月分別投入運(yùn)行。受催化劑反應(yīng)溫度309℃~400℃范圍的限制,即我廠一期兩臺(tái)機(jī)組負(fù)荷低于350-400MW時(shí),SCR區(qū)煙溫就會(huì)低于309℃(環(huán)境溫度變化影響),脫硝噴氨系統(tǒng)必須退出噴氨。機(jī)組負(fù)荷降到300MW時(shí),SCR入口煙溫只有288℃了,使得SCR脫硝系統(tǒng)處于非常困窘的狀態(tài)。

根據(jù)當(dāng)前國家環(huán)保部的要求,鍋爐在任何情況下運(yùn)行,氮氧化物排放量都必須滿足國家環(huán)保GB13223-2011標(biāo)準(zhǔn)要求,若不進(jìn)行相應(yīng)的改造,我廠不僅不能在脫硝電價(jià)補(bǔ)貼中受益,還要被環(huán)保部因排放超標(biāo)而罰款,嚴(yán)重的還要受到限產(chǎn)和停產(chǎn)的處罰。隨著國家和安徽省對(duì)NOx含量排放值嚴(yán)格控制,電廠面臨了社會(huì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)性提高的雙重壓力。

因此,研究實(shí)現(xiàn)鍋爐全負(fù)荷脫硝勢(shì)在必行,我廠進(jìn)行了省煤器分隔煙道的寬負(fù)荷脫硝裝置,使得機(jī)組能夠低到300MW負(fù)荷仍然能滿足SCR入口煙溫達(dá)到308℃以上,確保了SCR噴氨系統(tǒng)正常工作,獲得了環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的雙豐收。

關(guān)鍵詞:寬負(fù)荷脫硝,SCR,入口煙溫,省煤器,分隔煙道

省煤器的結(jié)構(gòu)特征:省煤器布置在鍋爐的后煙井低溫再熱器下面,有三組采用光管蛇形管,順序排列,與煙氣形成逆流布置,管子規(guī)格為50.8x7.89,材料為SA-210C,共3x167片,每片受熱面由三根并聯(lián)蛇形管套管組成,共計(jì)507根管子.橫向節(jié)距為112mm.省煤器有吊桿和管夾支吊分別承載于三個(gè)省煤器中間集箱下,分三列懸吊,每列再通過省煤器中間集箱上的55根懸吊管懸吊承載,懸吊管規(guī)格為63.5x13.22mm,共165根,材料為SA-210C(金屬溫限為454℃)。

方案的探討:①結(jié)構(gòu)變化:受熱管片從167片減少到81片;運(yùn)行氧量為5.8%。缺點(diǎn)是出口煙溫雖然能達(dá)到300.4℃,但是氧量不在正常運(yùn)行范圍內(nèi),且煙溫調(diào)節(jié)范圍小。②結(jié)構(gòu)變化:受熱管片從167片減少到47片;運(yùn)行氧量為4.5%,優(yōu)點(diǎn)是出口煙溫能達(dá)到305.4℃。

在上海電力股份公司的指導(dǎo)下,經(jīng)過一系列的考察與探討,我廠采取了第二種方案。與此同時(shí)借鑒外廠一些經(jīng)驗(yàn),我廠與上海明華電力技術(shù)工程有限公司合作開發(fā)了省煤器分隔煙道的寬負(fù)荷脫硝裝置:在省煤器管圈的橫向節(jié)距空間中增設(shè)左、右各一塊隔板,使煙氣分成并列的3通道,在左、右兩煙氣通道的下方增設(shè)煙氣擋板,當(dāng)鍋爐在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),省煤器出口煙溫達(dá)到309℃以上,煙氣擋板全開不動(dòng)作。隨著鍋爐負(fù)荷降低,省煤器出口煙溫達(dá)不到309℃時(shí),煙氣擋板動(dòng)作逐漸關(guān)小,使煙氣往中間段流動(dòng),省煤器換熱面積減少,出口煙溫上升,當(dāng)達(dá)到309℃時(shí),擋板動(dòng)作停止。

改造后可能遇到的問題:1、煙氣擋板調(diào)節(jié)后的中間段煙氣流速不能大于BMCR下的流速,以防中間管圈帶來附加磨損;2、兩側(cè)煙氣擋板段和中間段的省煤器出口水溫的偏差,以防因溫差而導(dǎo)致的聯(lián)箱膨脹彎曲而產(chǎn)生疲勞應(yīng)力以及省煤器懸吊管膨脹受力不均的問題。3、保證兩側(cè)擋板控制煙道有少量的煙氣流通,確保在低負(fù)荷下不產(chǎn)生堵灰現(xiàn)象;4、省煤器的水系統(tǒng)不作任何改動(dòng),保持原有狀態(tài);4、并列煙道的面積比采用實(shí)際運(yùn)行參數(shù),通過熱力計(jì)算從而來解決分割面積比;

進(jìn)行改造的技術(shù)難點(diǎn):1、總煙道分成3路并列流通煙道,煙氣分流面積比分割;2、并列煙道的墻生成;3、省煤器出口聯(lián)箱的兩端與中間溫差;4、煙氣擋板的設(shè)計(jì)與安裝。

此次改造的創(chuàng)新點(diǎn):1、目前國內(nèi)還未有類似的全負(fù)荷脫硝方法提出,屬于首創(chuàng);2、研制一套并列多煙道省煤器,可無級(jí)調(diào)控?zé)煔饬康倪m應(yīng)全負(fù)荷脫硝裝置;3、能滿足鍋爐50%負(fù)荷下(甚至40%)下SCR催化反應(yīng)溫度要求;4、設(shè)備簡(jiǎn)單、容易操作、能非常方便地復(fù)制到已投產(chǎn)的鍋爐上改造,利于技術(shù)方面的推廣。

改造后我廠進(jìn)行了技術(shù)上的驗(yàn)證,做了相關(guān)的試驗(yàn):①寬負(fù)荷擋板的煙氣溫度提升能力為18~19℃,在304MW負(fù)荷,SCR入口煙溫從304℃上升到322.3/321.1℃;溫度偏差:

1、蛇形管壁溫偏差最大為54.8℃,其增幅最大為47.8℃;

2、懸吊管進(jìn)口壁溫偏差最大為57.0℃,其增幅最大為30.8℃;

3、懸吊管出口壁溫偏差最大為40.1℃,其增幅最大為26.4℃。懸吊管出口壁溫不受煙氣流的影響,更具有代表性。因此,認(rèn)為溫度偏差應(yīng)在40.1℃范圍內(nèi)。②擋板開與關(guān)對(duì)排煙溫度的影響≯2℃;③擋板開與關(guān)對(duì)省煤器出水溫度沒有影響。

當(dāng)寬負(fù)荷擋板投入使用后,煙氣集中在煙道中間部分,使得SCR入口煙道的外側(cè)基本沒有煙氣流動(dòng),從而加劇了沿寬度方向上的煙溫偏差。建議今后可在噴氨槍的下部做些優(yōu)化改造,即在SCR兩個(gè)煙道的外側(cè)加裝二位置煙氣擋板,當(dāng)寬負(fù)荷煙氣擋板關(guān)下來時(shí),將煙氣導(dǎo)流到煙道的中間至內(nèi)側(cè)這一斷面上流動(dòng),同時(shí)使得擋板上部的噴氨槍停止噴氨。

這樣做的目的能夠達(dá)到節(jié)約噴氨量、減少氨的逃逸率和延長(zhǎng)催化劑使用壽命等好處??偠灾?,在冬季(大氣溫度1.8℃),機(jī)組負(fù)荷300MW工況(AGC控制范圍內(nèi)),省煤器每天吹灰的狀態(tài)下,能夠確保脫硝裝置投用。隨著氣溫回升,春、秋、夏季節(jié)時(shí),將更能保證脫硝裝置投用。

此次改造的技術(shù)優(yōu)勢(shì):根據(jù)鍋爐省煤器的實(shí)際結(jié)構(gòu)情況增設(shè)煙氣擋板之橫梁,改造簡(jiǎn)單;利用省煤器管束結(jié)構(gòu)特點(diǎn)增設(shè)隔墻,貼著省煤器管圈增設(shè)隔墻具有簡(jiǎn)單易實(shí)施的特點(diǎn);全負(fù)荷脫硝改造工程投資費(fèi)用估算表費(fèi)用562萬;田集電廠一臺(tái)600MW機(jī)組年發(fā)電量30億kWh,360MW以下的負(fù)荷發(fā)電量占30%;脫硝環(huán)保電價(jià)收益0.012元/kWh;工程的投資回收期僅為0.53年,可以說本工程收益高、投資回收周期短,是一個(gè)非常成功的改造項(xiàng)目。

項(xiàng)目完成后,能解決長(zhǎng)期困擾我廠鍋爐在低負(fù)荷下因煙溫不能滿足催化劑的要求而SCR噴氨系統(tǒng)自動(dòng)切除的問題,造成NOx排放超標(biāo)的難題,不僅田集電廠可以實(shí)行全負(fù)荷脫硝,也能給上海電力股份有限公司做出示范性工程,乃至推廣到全國,意義非常重大:可為我廠全程獲取脫硝電價(jià)補(bǔ)貼;消除低負(fù)荷下的氮氧化物排放超標(biāo)罰款以及限產(chǎn)和停產(chǎn)帶來的巨大損失;本項(xiàng)目便于推廣應(yīng)用,可為集團(tuán)公司燃煤機(jī)組全負(fù)荷脫硝提供有力的解決方案。

參考文獻(xiàn)

[1]《600MW級(jí)火力發(fā)電機(jī)組集控運(yùn)行典型規(guī)程范本》中國電力出版社2009.6

[2]《淮滬煤電田集發(fā)電廠集控運(yùn)行過程第三版》2009

[3]《田集發(fā)電廠600MW超臨界機(jī)組鍋爐運(yùn)行專業(yè)培訓(xùn)資料》2009.10

作者簡(jiǎn)介:

王運(yùn)紅(1982-),男,本科,工程師、技師,淮滬煤電公司田集發(fā)電廠運(yùn)行部值長(zhǎng),主要從事發(fā)電廠集控運(yùn)行工作。

(官方微信號(hào):chinajnhb)
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