為滿足國家“十二五”環(huán)保要求公司將4臺(tái)300MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)改造成一爐一塔,同步取消煙氣旁路擋板、GGH、升壓風(fēng)機(jī),對煙囪進(jìn)行防腐改造,對
鍋爐燃燒器進(jìn)行微油點(diǎn)火改造,采用“三合一”引風(fēng)機(jī)。同時(shí)新建四臺(tái)SCR脫硝裝置,同步進(jìn)行低NOX燃燒器改造,空預(yù)器改造。
本文針對太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司1025t/h鍋爐脫硫系統(tǒng)改造工程實(shí)例,介紹了1025t/h鍋爐脫硫、脫硫系統(tǒng)改造方案的選擇、應(yīng)用及實(shí)際運(yùn)行效果,為同類型機(jī)組脫硫系統(tǒng)改造提供借鑒和參考。太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司四臺(tái)300MW機(jī)組原煙氣脫硫工程采用蘇源
環(huán)保工程有限公司石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝技術(shù),為兩爐一塔設(shè)計(jì),脫硫系統(tǒng)設(shè)置旁路擋板門、GGH,每臺(tái)爐配置一臺(tái)100%容量的增壓風(fēng)機(jī)。
1、脫硫系統(tǒng)改造
脫硫系統(tǒng)進(jìn)行一爐一塔升級(jí)改造,取消脫硫煙氣旁路擋板,為提高系統(tǒng)可靠性及降低運(yùn)行能耗同步取消GGH、升壓風(fēng)機(jī),對煙囪進(jìn)行防腐改造,對鍋爐燃燒器進(jìn)行微油點(diǎn)火改造。
1.1、取消旁路后影響系統(tǒng)可靠性的因素
(1)鍋爐點(diǎn)火方式
由于取消了旁路,在鍋爐點(diǎn)火時(shí),煙氣中大量的油、灰進(jìn)入吸收塔,極易造成塔內(nèi)漿液污染、中毒,導(dǎo)致塔內(nèi)漿液起泡溢流、反應(yīng)效率降低,及石膏品質(zhì)不合格等一系列問題;因此,要求鍋爐點(diǎn)火盡可能無油點(diǎn)火或微油點(diǎn)火方式。
考慮到投資成本,我司鍋爐點(diǎn)火方式改為微油點(diǎn)火方式,四支微油點(diǎn)火槍出力為75+75kg/h,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)耗油約4T。同時(shí)為了縮短鍋爐點(diǎn)火時(shí)間,還增加了鍋爐爐底加熱系統(tǒng),保證鍋爐點(diǎn)火前爐水溫度加熱到60℃以上。
(2)電除塵投運(yùn)方式
在鍋爐點(diǎn)火前即投入后三個(gè)電場,保證啟動(dòng)時(shí)大量的油、灰不進(jìn)入吸收塔。
(3)塔內(nèi)排油方式
雖然對鍋爐點(diǎn)火方式進(jìn)行改造,及電除塵投運(yùn)方式進(jìn)行優(yōu)化,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)還會(huì)有少量的燃油進(jìn)入吸收塔。因此,在吸收塔高液位處設(shè)置排油口,在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),根據(jù)漿液取樣情況進(jìn)行排油。
(4)吸收塔保護(hù)
為防止鍋爐尾部再燃等原因造成吸收塔內(nèi)超溫,對脫硫系統(tǒng)啟、停及保護(hù)邏輯進(jìn)行優(yōu)化。還在塔入口煙道應(yīng)增設(shè)事故冷卻系統(tǒng),和工藝水、消防水等相連,以保證在事故情況下保護(hù)塔內(nèi)部件和襯里的安全。主要保護(hù)邏輯說明如下:
(5)冗余設(shè)計(jì)
FGD系統(tǒng)對故障率高的系統(tǒng)要提供冗余設(shè)計(jì)。例如氧化風(fēng)機(jī)、石膏漿液排出
泵、石灰石漿液泵、除霧器沖洗水泵、工藝水泵等重要設(shè)備都采用一運(yùn)一備的方式配置。對漿液循環(huán)泵,考慮到同時(shí)發(fā)生故障的可能性非常小,因此可不設(shè)置備用,但應(yīng)設(shè)置1套泵的備用葉輪,并保證葉輪使用壽命不低于10年。此外對重要的起調(diào)節(jié)保護(hù)的測量儀表,均考慮冗余,如液位計(jì)、pH計(jì)等。
1.2、取消GGH的可行性分析
取消旁路后,GGH的安全運(yùn)行直接威脅著FGD和整個(gè)機(jī)組的安全運(yùn)行。無旁路系統(tǒng)是否需要設(shè)置GGH,需進(jìn)行詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性分析:
(1)對比有、無GGH方案可知,因GGH存在漏風(fēng)的原因,安裝GGH兩者在脫硫效率方面相對低1~2個(gè)百分點(diǎn)。
(2)根據(jù)目前國內(nèi)已投運(yùn)的GGH情況看,大多數(shù)GGH的運(yùn)行情況不佳。隨著運(yùn)行時(shí)間德增加,腐蝕的問題完全暴露出來,目前主要的問題是換熱元件堵塞,甚至造成FGD及機(jī)組停運(yùn)。
(3)GGH的投資和運(yùn)行費(fèi)用非常昂貴,對于1臺(tái)300MW機(jī)組安裝GGH總投資為1500多萬元,舊有GGH改造的費(fèi)用約需500萬元,約占FGD系統(tǒng)總投資的15%以上,年運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用約500萬元。在20年壽命內(nèi)整體投資內(nèi),不安裝GGH的FGD系統(tǒng)節(jié)省約7000萬元。
(4)取消GGH后,煙氣抬升高度將會(huì)受到一定影響。但本次脫硫改造同步新增煙氣脫硝裝置,因此通過核算,NOx、SOx的最大落地濃度均在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
因此無論從設(shè)備的可靠性考慮,還是從經(jīng)濟(jì)性比較來看,對于無旁路脫硫系統(tǒng),取消GGH可使脫硫系統(tǒng)及機(jī)組運(yùn)行更加安全、可靠、經(jīng)濟(jì)。
1.3、取消GGH后需解決以下問題
(1)石膏雨問題
由于取消GGH,凈煙氣問題一般在50℃左右,雖然其滿足排放要求。但由于擴(kuò)散能力相對較弱,容易產(chǎn)生石膏雨現(xiàn)象,因此除霧器選型及布置方式尤為重要。本次脫硫改造的除霧器采用屋脊式,布置在塔內(nèi),除霧效果好,便于沖洗。
(2)煙囪防腐問題
取消GGH后,進(jìn)入煙囪的煙氣溫度只有45~50℃左右,并且含有大量的水蒸氣。在排煙過程中,由于擴(kuò)容和散熱作用在煙囪內(nèi)壁上會(huì)有大量的凝結(jié)酸水,煙囪內(nèi)壁長期處于浸泡狀態(tài),煙囪為“濕煙囪”。濕煙囪的煙氣溫度低,密度大,煙囪的自抽吸能力低,造成了煙囪內(nèi)正壓區(qū)范圍的擴(kuò)大,煙氣向外壁滲透對筒壁造成的腐蝕加大。因此煙囪的防腐工藝的選擇成為了一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。
a、煙囪防腐的設(shè)計(jì)原則是根據(jù)煙囪腐蝕程度的輕重而采取不同的對策,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合目前行業(yè)內(nèi)相同類型煙囪改造后的現(xiàn)狀和普遍存在的問題,涂料、膠泥類防腐材料一般不適用于老機(jī)組煙囪改造。
b、在現(xiàn)有煙囪改造案例中,應(yīng)用砌塊類防腐材料目前有部分短期成功運(yùn)行經(jīng)歷。根據(jù)專家獲取的信息來看,在砌塊類防腐材料中,有兩種比較可行,一是含硼量在12%以上的玻璃磚,二是發(fā)泡陶瓷磚。砌塊類砌筑膠應(yīng)選擇硅膠類或“賓高德”配套膠,且用膠量每平方米不少于12kg。但由于其施工要求極高,很難達(dá)到,往往因施工質(zhì)量造成砌塊脫落,短時(shí)間內(nèi)便出現(xiàn)滲漏腐蝕現(xiàn)象。
c、目前,采用鈦鋼復(fù)合板鋼內(nèi)筒是目前最為安全、可靠和經(jīng)濟(jì)的防腐方案。
因此,本次煙囪防腐改造,采用技術(shù)先進(jìn)、可靠性較高的鈦鋼復(fù)合板單鋼內(nèi)筒煙囪方案。煙囪增設(shè)鋼內(nèi)筒,內(nèi)筒直徑7.0m。材質(zhì)為鈦復(fù)合板,鋼板厚度16mm,鋼鈦板1.2mm。
1.4、取消增壓風(fēng)機(jī)可行性
取消旁路后及GGH后,系統(tǒng)阻力約2000Pa,比原來減少近2000Pa,原有的增壓風(fēng)機(jī)出力偏大。同時(shí)考慮到動(dòng)調(diào)風(fēng)機(jī)的可靠性,由于工作環(huán)境惡劣,故障頻繁,在取消旁路后其直接影響機(jī)組的可靠性。在本次引風(fēng)機(jī)增容改造時(shí),通過論證取消增壓風(fēng)機(jī),采用“三合一”引風(fēng)機(jī)。從系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性考慮,使系統(tǒng)大為簡化,減少系統(tǒng)阻力,提高系統(tǒng)可靠性。
1025t/h鍋爐原有煙氣系統(tǒng)阻力3569Pa,改造后脫硝系統(tǒng)增加阻力800Pa,預(yù)留電除塵改造增加阻力約955Pa,電除塵至引風(fēng)機(jī)入口煙道改造增加阻力50Pa,脫硫系統(tǒng)含煙囪改造后系統(tǒng)阻力1640Pa。因此BMCR工況下,引風(fēng)機(jī)入口壓力為-5374Pa,出口壓力為1640Pa??紤]引風(fēng)機(jī)有10%的流量余量,20%的壓力余量,10℃的溫度余量,因此風(fēng)機(jī)的入口全壓需達(dá)到約-9.7KPa。
風(fēng)機(jī)的壓頭與轉(zhuǎn)速的2次方成正比,靜調(diào)風(fēng)機(jī)由于無法設(shè)置成兩級(jí),因此只有通過提高轉(zhuǎn)速來克服系統(tǒng)阻力。風(fēng)機(jī)壓頭高于7000Pa時(shí),風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速已經(jīng)很高,風(fēng)葉的線速度也很高;風(fēng)機(jī)壓頭如果超過8000Pa,風(fēng)葉的線速度無法控制在臨界速度140m/s以下,風(fēng)機(jī)的強(qiáng)度設(shè)計(jì)、氣動(dòng)性能和噪聲均難以滿足要求。因此,若滿足本次風(fēng)機(jī)改造性能參數(shù),靜調(diào)風(fēng)機(jī)存在一定的技術(shù)難度,基本無法實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)上只能選擇雙級(jí)動(dòng)調(diào)或雙吸離心引風(fēng)機(jī)。
1.5、引風(fēng)機(jī)選型分析比較
(1)《大火規(guī)》對煤粉鍋爐的引風(fēng)機(jī)選型給出要求:
“大容量鍋爐的吸風(fēng)機(jī)宜選用靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)或高效離心式風(fēng)機(jī)。當(dāng)風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙氣含塵量能滿足風(fēng)機(jī)要求,且技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時(shí),可采用動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)?!币虼耍壳半姵龎m效率設(shè)計(jì)值達(dá)99.7%以上,粉塵濃度一般低于為100mg/Nm3,可以選擇動(dòng)調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。下面對兩種結(jié)構(gòu)風(fēng)機(jī)的整體方案進(jìn)行簡單比較。
(2)設(shè)備可靠性
由于風(fēng)機(jī)的工作環(huán)境較差,除了煙塵、SOx,還有煙氣中的水分,對于雙級(jí)動(dòng)調(diào)風(fēng)機(jī)可能存在不利因素。譬如會(huì)頻繁發(fā)生葉片卡澀、漂移等造成振動(dòng),從而導(dǎo)致液壓缸、軸承箱等漏油現(xiàn)象,液壓缸控制頭中心變化進(jìn)一步造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)等。而且每次檢修都要對風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢查,檢修工作量非常大。
若選用雙吸離心風(fēng)機(jī),上述問題基本可以避免,維護(hù)工作量非常小。
(3)設(shè)備成本
近年來由于變頻器的普及,采用變頻雙吸離心風(fēng)機(jī)設(shè)備費(fèi)用略低于雙級(jí)動(dòng)調(diào)軸流風(fēng)機(jī),雙級(jí)動(dòng)調(diào)風(fēng)機(jī)如采用國產(chǎn)轉(zhuǎn)子,則整體費(fèi)用差別不大。
(4)施工成本
采用雙吸離心引風(fēng)機(jī),由于基礎(chǔ)和煙道變動(dòng)很大,施工成本相對較高,但總額不是很高。
(5)施工難度及工期
采用雙吸離心引風(fēng)機(jī),由于基礎(chǔ)和煙道變動(dòng)很大,工程量適當(dāng)增加,施工工期也相對較長,但一般能在30天之內(nèi)完成。
(6)平面布置
選擇雙吸離心風(fēng)機(jī)時(shí),引風(fēng)機(jī)進(jìn)口法蘭端面(配套補(bǔ)償器)到風(fēng)機(jī)葉輪軸線距離不大于4m,進(jìn)氣箱、調(diào)節(jié)門和進(jìn)口膨脹節(jié)采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,夾角為60°,進(jìn)口膨脹節(jié)與進(jìn)口煙道配供弧形過渡煙道,這樣既能很好地對接,也可減小入口阻力,風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道采用集中布置,更好的滿足風(fēng)機(jī)運(yùn)行需求,同時(shí)節(jié)省了空間,可以很方便的在離心風(fēng)機(jī)后布置脫硫塔,使新建脫硫塔方案可行,停機(jī)接口也只需30天左右。
(7)運(yùn)行成本
在機(jī)組不同工況下,兩種方案風(fēng)機(jī)的效率很接近,根據(jù)《300MW/600MW鍋爐引風(fēng)機(jī)的優(yōu)化型式》(成都電力機(jī)械廠)文獻(xiàn)分析,機(jī)組負(fù)荷高于80%時(shí),離心風(fēng)機(jī)(調(diào)速型)效率略低,比雙級(jí)動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)低1%;機(jī)組負(fù)荷低于80%時(shí),離心風(fēng)機(jī)(調(diào)速型)效率優(yōu)勢明顯,從80%~50%負(fù)荷區(qū)間,離心風(fēng)機(jī)(調(diào)速型)效率比雙級(jí)動(dòng)調(diào)風(fēng)機(jī)效率高出1%~12%。
(8)維護(hù)成本
從設(shè)備構(gòu)造和制造工藝上看,離心風(fēng)機(jī)維修簡單,費(fèi)用較低.只是轉(zhuǎn)子重量偏重,近15噸左右,拆裝略顯笨重。離心風(fēng)機(jī)出力存在一定極限,在60萬及百萬級(jí)機(jī)組基本采用雙級(jí)動(dòng)調(diào)引風(fēng)機(jī)。
綜上所述,綜合各方面比較分析,從目前的趨勢來看,受煙氣參數(shù)制約,大機(jī)組基本采用雙級(jí)動(dòng)調(diào)引風(fēng)機(jī)。但對于1025t/h鍋爐引風(fēng)機(jī)改造,根據(jù)煙氣參數(shù)選型,從可靠性、經(jīng)濟(jì)性、投資成本等方面綜合比較,采用雙吸離心風(fēng)機(jī)(變頻調(diào)速)相對來講是一個(gè)更好的選擇。
1.6、一爐一塔改造方案選擇
原脫硫裝置為兩爐一塔,現(xiàn)改造為一爐一塔,必須新建一座吸收塔,另一座吸收塔由老塔改造還是新建,方案的選擇需要通過論證比較。
(1)對老塔改造
對原有吸收塔進(jìn)行吸收區(qū)變徑改造,同時(shí)改造相應(yīng)的噴淋層、除霧器、循泵、氧化風(fēng)機(jī)、石灰石漿液泵。該方案最大的困難是改造工期,至少需要四個(gè)月,在此期間,機(jī)組停運(yùn)將損失發(fā)電量,機(jī)組運(yùn)行將付出高額的排污費(fèi)。
(2)新建一座吸收塔
新建一座吸收塔,配置新的噴淋層、除霧器、循環(huán)漿液泵、氧化風(fēng)機(jī)、石灰石漿液泵、攪拌器等。機(jī)組只需停運(yùn)30天,完成相關(guān)接口工作即可。
兩種方案在投資成本上相差不多,關(guān)鍵是看影響機(jī)組發(fā)電量或排污費(fèi)的問題。很明顯選第二種方案較為可行。
2、脫硝系統(tǒng)改造
1025t/h鍋爐原設(shè)計(jì)采用緊湊型低NOx燃燒技術(shù),即燃燒器上部設(shè)計(jì)兩層OFA、一層SOFA燃燼風(fēng)。鍋爐原設(shè)計(jì)未提供NOx排放值,根據(jù)機(jī)組歷次大修后燃燒優(yōu)化試驗(yàn)報(bào)告,NOx排放值受到煤種、配風(fēng)、氧量、負(fù)荷波動(dòng)等因素的影響較大,一般在在350mg/Nm3左右,高值達(dá)到450mg/Nm3左右。因此,若只采用煙氣脫硝(SCR技術(shù)),則其入口NOx設(shè)計(jì)值應(yīng)按450mg/Nm3考慮。
根據(jù)《火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》,及經(jīng)調(diào)研分析,采用低NOx燃燒控制+煙氣脫硝(SCR)相結(jié)合的技術(shù)方案,在可行性、投資成本、施工難度、運(yùn)行成本等方面是最佳的組合方案。
2.1、低NOx燃燒器
太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司1025t/h鍋爐,常用煤種揮發(fā)份較高,有利于采用低NOx燃燒技術(shù)。通過調(diào)研及可行性分析,最終選用雙尺度低NOx燃燒器,滿足燃燒穩(wěn)定、高效、可靠、低NOx的要求。同步對燃油系統(tǒng)進(jìn)行了微油點(diǎn)火裝置改造,采用微油點(diǎn)火技術(shù)后,鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)耗油量不超過4t。
雙尺度低NOx燃燒器為國內(nèi)較先進(jìn)的產(chǎn)品,燃燒器箱殼由隔板分成若干風(fēng)室,各風(fēng)室出口處布置噴嘴,風(fēng)室的入口處布置二次風(fēng)門擋板,頂部二次風(fēng)噴嘴(OFA)為手動(dòng),單獨(dú)擺動(dòng)。燃燒器上部布置有16只燃盡風(fēng)(SOFA)風(fēng)口,分四層布置。
2.2、煙氣脫硝(SCR)裝置
太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司1025t/h鍋爐煙氣脫硝裝置采用選擇性催化還原(SCR)技術(shù),脫硝裝置如圖2所示。采用高塵布置方式,即將脫硝裝置布置在省煤器與空預(yù)器之間,該方式是應(yīng)用最廣泛的布置方式。如圖2所示:
為了以后在選擇催化劑方面得到更大的自由度,滿足不同型式、廠家的產(chǎn)品,本工程反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)按較重的蜂窩式催化劑進(jìn)行。脫硝催化劑布置兩層,備用一層。三層設(shè)計(jì)脫硝率80%,二層,設(shè)計(jì)效率65%。
(1)煙氣流程
由于SCR系統(tǒng)所要求的煙氣溫度為300~400℃,故本工程SCR反應(yīng)器放置在省煤器和空氣預(yù)熱器之間,這里的煙氣溫度為362℃,滿足反應(yīng)要求。氣氨與空氣均勻混合后,通過噴氨格柵與煙氣均勻混合后進(jìn)入反應(yīng)器。煙氣經(jīng)過煙氣脫硝過程后經(jīng)空氣預(yù)熱器熱回收后進(jìn)入電除塵器和FGD系統(tǒng)后排入大氣。
(2)SCR反應(yīng)器
反應(yīng)器的上部安裝有導(dǎo)流板、整流裝置,在反應(yīng)器的豎直段裝有催化劑床。
反應(yīng)器采用固定床平行通道型式,安裝兩層,并預(yù)留一層位置。
每個(gè)反應(yīng)器按3層設(shè)計(jì),層之間空間高度為3.2~3.6m。每層催化劑前端有耐磨層,減弱飛灰對催化劑的沖刷作用。
反應(yīng)器為直立式焊接鋼結(jié)構(gòu)容器,內(nèi)部設(shè)有觸媒支撐結(jié)構(gòu),能承受內(nèi)部壓力,地震負(fù)荷、煙塵負(fù)荷、催化劑負(fù)荷和熱應(yīng)力等。反應(yīng)器殼外部設(shè)有加固肋及保溫層,催化劑頂部裝有密封裝置,防止未處理過的煙氣短路。
(3)氨噴射系統(tǒng)
氨和空氣在混合器和管路內(nèi)借流體動(dòng)力原理將二者充分混合,再將混合物導(dǎo)人氣氨分配總管內(nèi)。氨噴射系統(tǒng)包括供應(yīng)箱、噴霧格柵和噴孔等。噴射系統(tǒng)配有手動(dòng)調(diào)節(jié)
閥來調(diào)節(jié)氨的合理分布,在對NOX濃度進(jìn)行連續(xù)分析的同時(shí),調(diào)節(jié)必要的氨量從噴氨格柵中噴出,通過格柵使氨與煙氣混合均勻。
2.3、鍋爐附屬設(shè)備改造
增加了煙氣脫硝SCR裝置后,煙氣成分、阻力和系統(tǒng)布置均發(fā)生了變化,為了保證下游設(shè)備的正常運(yùn)行,同步對鍋爐附屬設(shè)備進(jìn)行了相關(guān)改造。
(1)空預(yù)器改造
SCR裝置安裝在現(xiàn)有省煤器與空預(yù)器之間以后,逃逸的氨將與三氧化硫反應(yīng),在空預(yù)器中溫段換熱元件和低溫段換熱元件上生成硫酸銨和硫酸氫銨。其中硫酸氫銨在該處溫度區(qū)間內(nèi)為粘著的沉積物,從而限制了煙氣的流動(dòng)和降低傳熱效率。
為了避免空預(yù)器發(fā)生低溫腐蝕,兼顧設(shè)備運(yùn)行后的出口煙風(fēng)溫度、壓降、硫酸氫銨沉降,將空預(yù)器進(jìn)行相關(guān)改造。將原來高、中、低溫三段改造為2層布置:即熱端低碳鋼元件和冷端耐腐蝕元件。
(2)鍋爐鋼架的改造
脫硝裝置的水平力由脫硝裝置的柱網(wǎng)承擔(dān),鍋爐支架在設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮此力,根據(jù)脫硝裝置的荷載對部分鍋爐支架改造加固。同時(shí)原有設(shè)計(jì)的鍋爐尾部M排鋼架存在大的斜支撐,無法安裝增加的SCR進(jìn)、出口煙道,同步進(jìn)行了改造加固。
3、改造后運(yùn)行情況分析
3.1、微油改造
機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)由原來40噸下降為4噸,節(jié)油90%,同時(shí)避免了燃油污染漿液。
3.2、低NOX燃燒器+SCR改造
進(jìn)行低NOX燃燒器改造后,鍋爐出口NOX均值(6%標(biāo)態(tài))由改造前350mg/Nm3下降至180mg/Nm3,兩層催化劑脫硝效率達(dá)到70%,煙囪排口NOX均值(6%標(biāo)態(tài))在60mg/Nm3。
3.3、脫硫系統(tǒng)改造
脫硫系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造后,實(shí)際運(yùn)行脫硫效率由93%提高到95%,全年削減SO2排放量約1000噸,并且提高脫硫系統(tǒng)取消旁路后的運(yùn)行可靠性,同時(shí)進(jìn)行升級(jí)改造脫硫+引風(fēng)機(jī)單耗下降約0.25%,具有極大的經(jīng)濟(jì)效益。
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