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670t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫系統(tǒng)改造及優(yōu)化運行調(diào)整

發(fā)布時間:2016/6/8 來源:清潔高效燃煤發(fā)電

江西分宜發(fā)電廠670t/h循環(huán)流化床鍋爐為我國首臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的200MW級循環(huán)流化床鍋爐,型號HG-670/13.7-L˙PM19,由西安熱工院設(shè)計、哈爾....
江西分宜發(fā)電廠670t/h循環(huán)流化床鍋爐為我國首臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的200MW級循環(huán)流化床鍋爐,型號HG-670/13.7-L˙PM19,由西安熱工院設(shè)計、哈爾濱鍋爐廠制造。該爐現(xiàn)有的噴鈣加尾部增濕脫硫系統(tǒng)的運行極不穩(wěn)定,存在較多問題如:SO2折算濃度瞬時峰值和小時均值頻繁超標、SO2折算濃度小時均值存在漂零現(xiàn)象、運行中石灰石投放量大、尾部電除塵器前煙道下部氨水噴槍易被積灰堵塞噴嘴失效等。本文針對上述問題進行原因分析,并通過脫硫系統(tǒng)設(shè)備整治、運行優(yōu)化調(diào)整等一系列措施,使得尾部增濕系統(tǒng)能退出運行保持備用,爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng)能完全滿足現(xiàn)行環(huán)保排放標準200mg/Nm3要求,脫硫系統(tǒng)運行的可靠性、經(jīng)濟性顯著提高。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;爐內(nèi)脫硫;尾部增濕脫硫;優(yōu)化運行調(diào)整

1前言

1.1鍋爐概況

江西分宜發(fā)電廠670t/h循環(huán)流化床鍋爐是我國首臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)670t/h循環(huán)流化床鍋爐,型號HG-670/13.7-L˙PM19,由西安熱工院設(shè)計、哈爾濱鍋爐廠制造。鍋爐由7大部分組成,分別為:大錐段結(jié)構(gòu)的爐膛、四個直徑6.4米的高溫絕熱旋風分離器、非機械型單路自平衡式回料、對稱布置的四臺緊湊式分流回灰換熱器(外置床)、尾部對流煙道、管式空氣預熱器、滾筒冷渣器,鍋爐配有兩只容積為700立方的鋼制煤倉,布置四條給煤系統(tǒng),采用兩側(cè)墻回料腿八點給煤方式,爐前煤倉里的煤經(jīng)刮板給煤機輸送至位于爐膛兩側(cè)墻的高、低溫回料斜腿上的八個給煤口,與循環(huán)物料混合后送入燃燒室內(nèi)燃燒。

1.2爐內(nèi)噴鈣加尾部增濕脫硫系統(tǒng)概況

1.2.1爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng):設(shè)計四套輸送系統(tǒng),兩個容積為200立方的石灰石料倉,每兩套輸送系統(tǒng)共用一個料倉。每套輸送系統(tǒng)設(shè)置兩個入爐口,分為8個點將物料輸入爐內(nèi),每個入爐點分別對應一個返料腿。入爐口交叉對稱均勻分布于爐膛四周,使石灰石粉進入爐膛后迅速彌漫至整個爐膛與煙氣充分混合,提高脫硫反應效率,減少單套系統(tǒng)故障時影響整體的脫硫效果。

1.2.2尾部增濕系統(tǒng):系統(tǒng)設(shè)置一個容積80立方20%的氨水儲存罐、一個容積11立方除鹽水儲存罐、一個容積31立方氨水緩沖罐,在氨水緩沖罐中由除鹽水將20%的氨水稀釋至2-5%的氨水溶液。電除塵器前的水平煙道及引風機后的煙道上各對應設(shè)一條主輸送管道,氨水溶液由氨水輸送送入主輸送管道進入鍋爐煙道噴射點,由分配箱分配至對應的噴槍,經(jīng)噴槍霧化后的氨水溶液均勻在煙道中與煙氣充分混合,與煙氣中的SO2發(fā)生反應,從而去除煙氣中的SO2,輸送泵采用一運一備的形式。

1.3脫硫系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題

爐內(nèi)噴鈣加尾部增濕脫硫系統(tǒng)自2014年12月投產(chǎn)以來,雖然各項保護、自動及聯(lián)鎖均能夠投入,但仍存在以下問題:

a)SO2折算濃度小時均值頻繁超標(5個月70次)。

b)SO2折算濃度瞬時峰值超標頻次較高。

c)SO2折算濃度小時均值低于10mg/Nm3的漂零現(xiàn)象。

d)自動控制調(diào)節(jié)性能差,運行過程中石灰石投放量大,鈣硫比高達5%,脫硫成本高。

e)尾部電除塵器前煙道下部氨水噴槍易被積灰堵塞噴嘴失效。

f)3.6尾部增濕系統(tǒng)壓縮空氣耗量大(28Nm3/min),導致輸灰空氣壓機全部運行無備用空壓機存在運行隱患,影響除塵單耗上升0.1%。





2脫硫系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題原因分析

2.1煤倉頻繁搭橋和斷煤,造成鍋爐燃燒波動大,嚴重影響脫硫系統(tǒng)正常運行。

2.2刮板給煤機刮板漂鏈、中間落煤管堵塞等原因頻繁檢修造成爐膛前后墻床溫異常變化,前后墻溫差擴大,影響脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟運行。

2.3部分回料閥風帽磨損脫落和安裝不符合規(guī)范,造成回料閥運行不穩(wěn)定導致鍋爐冒正壓火,影響SO2排放大幅度異常變化。

2.4石灰石給料機鏈輪尺寸偏大,機組負荷降至120MW時石灰石給料機轉(zhuǎn)速將至最低時給料量仍偏大導致SO2排放值低于10mg/Nm3,造成石灰石粉的過量添加。

2.5電除塵前煙道底部氨水噴槍安裝位置過低,加之尾部煙道未設(shè)計灰斗,煙道積灰導致氨水噴槍堵塞失效。

2.6由于設(shè)計原因旋風分離器中心筒掛鉤處間隙大,石灰石粉逃逸量大,導致石灰石粉耗量增加。

2.7尾部增濕系統(tǒng)未設(shè)計壓縮空氣系統(tǒng),導致輸灰空氣壓機全部運行無備用風機。

3脫硫系統(tǒng)改造及優(yōu)化運行調(diào)整

針對脫硫系統(tǒng)運行中存在的問題進行分析,制定相應措施予以解決,對鍋爐及脫硫系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,并深入開展脫硫系統(tǒng)運行優(yōu)化調(diào)整工作。主要如下:

3.1技術(shù)改造

3.1.1對原煤倉實施技術(shù)改造,取消原煤倉振打器,安裝四臺活化清堵料倉,通過外置傳動裝置旋轉(zhuǎn)筒體與內(nèi)部清堵刀,形成相對運動攪動燃煤,將附著在煤倉內(nèi)壁上的燃煤刮離筒壁;使得物料與清堵料倉內(nèi)壁之間的粘結(jié)力被破壞,燃煤與倉壁之間形成一個全面積的分離區(qū),能夠同時達到破拱和清除粘壁的效果,有效減少煤倉搭橋和斷煤對鍋爐燃燒調(diào)整的影響。

3.1.2將刮板給煤機煤層調(diào)節(jié)擋板前移20CM,并及時根據(jù)給煤機電流變化調(diào)整煤層厚度,定期檢查敲打刮板給煤機中間落煤管,降低刮板給煤機漂鏈檢修和中間落煤管堵塞對爐膛前后墻床溫調(diào)整的影響。

3.1.3對#1、2、3、4回料閥內(nèi)磨損嚴重以及安裝不符合規(guī)范的142個風帽進行了更換,提高了回料閥運行的穩(wěn)定性,減少了回料閥冒正壓火對燃燒調(diào)整的影響。

3.1.4更換石灰石給料機的鏈輪,增大鏈輪的直徑,鏈輪齒數(shù)為原來的2倍,降低給料機的轉(zhuǎn)速以減少石灰石的添加量,有效減少石灰石過量添加造成SO2濃度漂零排放。

3.1.5尾部電除塵器前煙道下部氨水噴槍移位至煙道頂部,并在加裝尾部煙道灰斗,防止電除塵前煙道積灰。

3.2運行優(yōu)化調(diào)整

3.2.1充分發(fā)揮過熱器側(cè)外置床床溫調(diào)節(jié)能力,根據(jù)爐膛床溫的變化及時調(diào)整#3、4外置床出力,當機組負荷低于140MW時退出#4外置床運行,當機組負荷低于120MW時再退出#3外置床運行,使鍋爐床溫穩(wěn)定在850℃-910℃范圍內(nèi)。

3.2.3當雨季或入爐煤水分Mt超過8.5%時,嚴格控制刮板給煤機中間調(diào)整門開度不小于40%,防止開度過小造成中間調(diào)整門堵塞,從而確保了前后墻床溫溫差20℃以內(nèi)。

3.2.4適當減少爐內(nèi)密相區(qū)還原區(qū)的二次風量,遵循上層二次風大于下層二次風原則,特別是當機組負荷低于140MW時,下二次風總門開度不大于20%,確保二次風壓不低于3.5KPa,控制省煤器出口氧量在4%左右。

3.2.5由于設(shè)計原因?qū)е滦L分離器中心筒掛鉤處間隙大,導致循環(huán)灰逃逸量大,現(xiàn)將石灰石粉粒徑由d50=0.15mm調(diào)整為d50=0.18mm,減少了循環(huán)灰夾帶石灰石粉逃逸量。

3.2.6尾部增濕系統(tǒng)和爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)聯(lián)合使用,當爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)不能滿足SO2達標排放要求時,通過尾部增濕系統(tǒng)進行消除,尾部增濕系統(tǒng)根據(jù)SO2排放情況及時調(diào)整,保證排放穩(wěn)定。

3.2.7210MW機組負荷曲線相對穩(wěn)定,下煤正常燃燒穩(wěn)定時投入燃燒自動控制,以實現(xiàn)鍋爐運行工況穩(wěn)定。

3.3入爐煤的調(diào)整

分宜電廠實際燃用的煤大致分為兩種:本地劣質(zhì)煤(3700kCal/kg左右)和外省優(yōu)質(zhì)煤(5000kCal/kg左右),采用配煤摻燒,配煤方式主要是2:8或3:7,摻配成熱值3900-4000Kcal/kg,揮發(fā)分Vad10.6-14.6%,平均硫分St,ad1%左右,并控制水分Mt7%左右,基本保持煤質(zhì)主要指標相對穩(wěn)定。

3.4脫硫系統(tǒng)自動控制程序優(yōu)化調(diào)整

3.4.1全天候跟蹤機組運行狀況,對自動系統(tǒng)進行優(yōu)化,使其能及時跟蹤SO2排放的波動變化。

3.4.2優(yōu)化運行控制方案,120MW負荷以下兩臺給料機采用自動控制,保證最低的石灰石投入量;負荷高于120MW采用兩臺給料機采用自動控制兩臺給料機聯(lián)鎖啟動;負荷高于180MW時采用三臺給料機自動控制一臺給料機聯(lián)鎖啟動,在SO2濃度波動較大時采用手動操作,保持石灰石添加量的均衡。

4實施效果





從表2、圖2可見:

a)6.1有效控制床溫在850℃-910℃,使得爐內(nèi)床溫始終穩(wěn)定在最佳脫硫溫度范圍內(nèi),為脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了前提條件。

b)6.2自動控制性能良好,自動控制系統(tǒng)能根據(jù)機組負荷、SO2排放準確及時的做到自動調(diào)節(jié)。

c)SO2折算濃度小時均值超標點從優(yōu)化前的70次下降至11次,月均14次下降至月均1.83次。

d)SO2折算濃度瞬時峰值超標頻次大幅減少,SO2折算濃度小時均值低于20mg/Nm3小時數(shù)由優(yōu)化前的186小時下降至4小時,基本消除SO2折算濃度小時均值低于10mg/Nm3的漂零現(xiàn)象,SO2折算值穩(wěn)定在30至200mg/Nm3以內(nèi)。

e)鈣硫比從5%下降至3.5%(2015年11月12月和2016年1月鈣硫比已下降至2.9%),平均每小時消耗的石灰石量從17.22噸下降至12.07噸,脫硫成本從1.12分下降至0.72分,按照2015年210MW下半年年發(fā)電量54451.1144萬千瓦時,節(jié)約成本約217萬。

f)電除塵器前煙道下部氨水噴槍移位和加裝灰斗后,未發(fā)生煙道積灰堵塞噴嘴失效事件。

g)由于爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng)完全滿足現(xiàn)行環(huán)保排放標準200mg/Nm3要求,2015年7月優(yōu)化運行調(diào)整后尾部增濕系統(tǒng)退出運行保持備用,減少輸灰壓縮空壓機的負載,降低除塵單耗0.1%。

5結(jié)語

本文針對江西分宜發(fā)電廠670t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫系統(tǒng)中存在的一系列問題,進行了全面的原因分析,并通過脫硫系統(tǒng)設(shè)備整治、運行優(yōu)化調(diào)整等一系列措施,使得尾部增濕系統(tǒng)能退出運行保持備用,爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng)能完全滿足現(xiàn)行環(huán)保排放標準200mg/Nm3要求,脫硫系統(tǒng)運行的可靠性、經(jīng)濟性顯著提高。

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