4、反沖水量小,運行費用低
安力斯微孔過濾設備反沖洗所需要的水量占處理水量的比例小于1%。該設備的耗電設備為轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動電機、反沖水泵和自動控制系統(tǒng),其中轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動電機和反沖水泵是間歇性運轉(zhuǎn),耗電量低。維護方便,人工費低。以處理水量5萬噸/d為例,運行成本僅為0.001元/噸。
5、水頭損失比砂濾池小很多
安力斯微孔過濾設備水頭損失一般在50-150mm,而砂濾池的水頭損失一般為1.5m多。由于水頭損失少,不需設提升,在一定程度上減少了費用。
6、占地面積小,土建工程量少,建設周期短
安力斯微孔過濾設備濾盤采用垂直排布,利用較小的占地面積就可保證大的過濾面積,池容減少,占地面積與傳統(tǒng)濾池相比大大縮小,日處理1萬噸的濾池,占地面積只有30m2。同時減少了材料量及土方量,顯著降低了工程造價。設備可在工廠制造現(xiàn)場安裝,因而建設周期短。
7、投資可分期進行
安力斯微孔過濾設備為組裝式水處理設備,對于用水量增長快的水廠可以一次設計,然后根據(jù)用水量的增長來增加組裝式過濾器,這樣可避免一次性建廠所占用的大量資金。
五、盤式微孔過濾系統(tǒng)的中試研究
1、試驗材料及方法
(1) 試驗裝置與流程
盤式微孔過濾系統(tǒng)中試裝置(簡稱“SMDF系列樣機”)示意圖如圖1所示。該系統(tǒng)使用三碟轉(zhuǎn)盤過濾器,放置在矩形水池中。污水由水泵輸送,從中央轉(zhuǎn)鼓進入過濾轉(zhuǎn)盤,由內(nèi)向外穿流過濾,過濾后的液體通過堰門從出水口流出。過濾期間,轉(zhuǎn)盤處于靜止狀態(tài)。進水中的固體物質(zhì)沉積在濾布上,隨著過濾時間延長,中央轉(zhuǎn)鼓中心的液位上升。在到達預先設置的最高液位時,轉(zhuǎn)盤開始緩慢旋轉(zhuǎn),沖洗棒上的沖洗噴嘴抽取部分濾液對過濾面上沉積固體物質(zhì)進行沖洗,中央轉(zhuǎn)鼓的水位下降。當水位降到最低液位(與最高液位相差250mm),轉(zhuǎn)盤停止轉(zhuǎn)動,反沖洗系統(tǒng)停止。具體控制流程如圖5所示。
(2) 設備參數(shù)與運行參數(shù)
本研究中使用的SMDF系列樣機采用三碟片的結構,單碟片的有效過濾面積為1.88。進水流量54—67m3/h。反沖洗水泵功率為3kw,流量8m3/h,揚程150m。
(3) 實驗過程與分析方法
本研究考察了進水濃度對過濾效果的影響,并通過連續(xù)進水試驗考察該系統(tǒng)連續(xù)運轉(zhuǎn)的情況。分析指標主要為水中懸浮物濃度(GB11901-89)。
2、試驗結果及分析
(1) 不同進水SS濃度對出水效果的影響本部分考察了進水SS濃度約在15-135mg/L,盤內(nèi)外最大水位差400mm時,SMDF系列樣機出水效果,如圖6所示。可以看出,該裝置能截留幾乎所有的懸浮物,出水的濃度在6mg/L以下。從另一方面也說明,在試驗周期內(nèi),轉(zhuǎn)盤過濾性能穩(wěn)定。
(2) 連續(xù)運行結果
運行參數(shù):處理水量1320m3/d,進水SS濃度≤30mg/L,反沖壓力0.8MPa。連續(xù)運行結果如圖7所示。從表中可以看出,在60天左右的檢測時間內(nèi),出水SS濃度≤8mg/L,出水效果穩(wěn)定,達到了處理要求。
六、結論
(1) 盤式微孔過濾系統(tǒng)具有出水水質(zhì)穩(wěn)定,占地面積小,運行成本低等優(yōu)點,可滿足污水深度處理工藝的要求。
(2) 采用盤式微孔過濾系統(tǒng)可以有效去除水中的懸浮物,在連續(xù)運行的中試試驗中,水中懸浮物(SS)濃度≤8mg/L,處理效果穩(wěn)定。
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