2 穩(wěn)定運行
反滲透膜系統(tǒng)處理后的出水主要回用于鍍鎳漂洗水,由于鍍鎳液的工作溫度為55—60"C,在電鍍過程中有大量水分蒸發(fā),故在RO裝置濃液排出的稀鍍鎳液(量少時)可順利加入鍍鎳槽中回用。整個系統(tǒng)從2005年4月運行至今,系統(tǒng)運行平穩(wěn),各項指標均基本達到設計要求,系統(tǒng)運行參數(shù)見表1。
廢水處理監(jiān)測結果見表2。從實際運行結果來看,膜法鎳回收系統(tǒng)的鎳回收率達到99.96%,水回用率達到100%,達到設計要求。本方案對漂洗廢水不但對水資源進行了回收,而且回收了鎳資源。經(jīng)膜系統(tǒng)濃縮5O倍后的濃縮液直接回用到電鍍槽,作為生產(chǎn)工藝的補充用水。本方案處理工藝簡單,維護簡單,無二次污染,較徹底地實現(xiàn)了鍍鎳廢水的零排放。
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3 RO膜的清洗與維護
在正常操作過程中,RO元件內(nèi)的膜面會受到無機鹽垢、微生物、膠體顆粒和不溶性有機物質(zhì)的污染,從而引起膜通量下降,從而導致設備成本上升,產(chǎn)品質(zhì)量下降等一系列問題。盡管本工藝的預處理系統(tǒng)比較完善,但經(jīng)過較長時間運行,RO膜面仍不可避免地出現(xiàn)污染問題,這是膜分離技術在實際工程中普遍存在的問題。因此,在實際工程中,要特別注重對膜的維護一膜污染的控制與清洗。2005年lO月份,膜污染較為嚴重,通量下降約20%,采用加酸和堿的方法進行化學清洗,膜通量恢復率基本能達到設計值的95%左右。
5 結論
采用兩級RO膜系統(tǒng)對含鎳250~350 mg/L的漂洗廢水進行處理,對鎳的截留率達99.9%以上,經(jīng)兩年多運管行考察,系統(tǒng)運行平穩(wěn),各項指標基本達到設計要求,經(jīng)濟效益較為明顯,年凈收益達43.34萬元,且出水可達到回用要求。總之該工程在技術上可行,而且還產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益,對電鍍行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
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