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DCS在污水處理過程中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2011年12月19日 來源:

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  二、控制系統(tǒng)


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  本系統(tǒng)由1個(gè)工程師站、1個(gè)操作員站、1個(gè)I/O站和過程控制網(wǎng)絡(luò)組成,并通過以太網(wǎng)和車間主任的管理計(jì)算機(jī)相聯(lián),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程查詢遙控。工程師站內(nèi)裝有組態(tài)軟件平臺可完成修改參數(shù)和系統(tǒng)維護(hù)的任務(wù);操作員站是操作人員完成生產(chǎn)過程監(jiān)控管理的平臺;I/O站完成整個(gè)工業(yè)過程的實(shí)施監(jiān)控,由主控卡、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)卡、 I/O卡、供電單元等組成,為了確保系統(tǒng)的可靠性,主控卡件、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)卡為冗余配置。


  備有SP243X主控制卡2個(gè);SP313 4路模擬量信號輸入卡30個(gè);SP322 4路模擬量輸出卡3個(gè);SP363 7路觸點(diǎn)型開關(guān)量輸入卡8個(gè);SP364 7路繼電器輸出卡10個(gè)。總共擁有AI信號108個(gè);AO信號8個(gè);DI信號40個(gè);DO信號50個(gè)。


 ?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

圖2 污水處理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)


  (三)軟件組態(tài)


  1.人機(jī)界面


  顯示數(shù)據(jù)總貌、各檢測點(diǎn)歷史曲線、各工序工藝流程圖以及現(xiàn)場各個(gè)閥門狀態(tài)等畫面,并設(shè)置了不同的權(quán)限以保證系統(tǒng)的安全性。


  2.報(bào)表


  于8:30、16:30、0:30時(shí)出班報(bào),形式為:顯示當(dāng)前班溫度、流量的整點(diǎn)數(shù)據(jù),流量累計(jì),閥門開、關(guān)時(shí)刻記錄,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);每月出月報(bào),形式為:以每天為記錄單位,顯示流量的日均值(每日各正點(diǎn)記錄之和/24),月累計(jì)值,溫度的日均值(每日各正點(diǎn)記錄之和/24),同時(shí)能輸入其它數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯。


  3.SBR反應(yīng)池閥門控制:如圖3所示。

圖3 閥門控制算法流程圖


  4.SBR反應(yīng)池閥門狀態(tài)報(bào)警:


  如果曝氣池中的閥門出現(xiàn)故障而未及時(shí)發(fā)現(xiàn),就會使污水在無充分降解的情況下排入下一道工序,無法達(dá)到污水凈化的國家排放標(biāo)準(zhǔn),造成較大損失,所以借助于智能閥門的反饋信號設(shè)計(jì)出閥門報(bào)警程序,以便發(fā)生故障后及時(shí)處理,減少損失。


  報(bào)警定義為:閥門開啟/關(guān)閉動(dòng)作后,12秒內(nèi)無反饋信號便視為閥門故障,用聲光報(bào)警方式提醒維護(hù)人員前去排除故障恢復(fù)生產(chǎn)。


  三、結(jié)束語


  在浙大中控JX300X系統(tǒng)投入使用以來,其穩(wěn)定性以及人機(jī)界面的友好和豐富的控制功能均比原來的控制系統(tǒng)提高很多,得到了工藝人員和自控維護(hù)人員的好評,為實(shí)現(xiàn)污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和周邊環(huán)境的改善提供了保障。但在這期間也發(fā)現(xiàn)了某些問題,以期在資金以及后期維護(hù)手段跟上的時(shí)候進(jìn)行對此進(jìn)一步的完善。其一,在線分析儀器使用較少。只有在SBR反應(yīng)池有溶氧在線監(jiān)控,絮凝沉淀池中酸堿度是離線分析,時(shí)滯性較大,因而只是將其作為參考數(shù)據(jù)無法實(shí)現(xiàn)自控。


  如實(shí)現(xiàn)在線分析,則可由控制石灰泵的開啟關(guān)閉來實(shí)現(xiàn)池中酸堿度的控制。此外,在條件允許的情況下,可在SBR反應(yīng)池中設(shè)置污泥濃度計(jì),以便能夠使工藝人員更直觀的了解池中好氧菌的生長情況,同時(shí)也為回流污泥量的確定提供了依據(jù);其二,SBR反應(yīng)池中的潷水器控制器為單機(jī)控制模式,只能按照預(yù)先設(shè)定的單一工作模式運(yùn)行,如果在它和DCS的主控單元之間建立基于現(xiàn)場總線的數(shù)據(jù)聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,便可實(shí)現(xiàn)潷水器按照不同現(xiàn)場環(huán)境和工藝要求,更加靈活的運(yùn)行;其三,由于SBR反應(yīng)池中的溶氧的需求量和污泥中好氧菌的生命周期有關(guān),在處理初期耗氧較大,隨后逐漸減小的這一情況,為溶氧控制尋求一合適的控制算法以及將恒頻風(fēng)機(jī)更換為可以變頻的不僅僅能夠更好的完成污水處理的任務(wù),更可以降低能源消耗,縮短處理周期,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制。

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