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石化工業(yè)園區(qū)污水處理

發(fā)布時間:2013年3月27日 來源:

1工程概況及處理水質(zhì)水量與排放標準1.1工程概況廣西田東石化工業(yè)園區(qū)位于田東縣城北部。為了給進駐企業(yè)創(chuàng)造良好的生存環(huán)境,促進工業(yè)園的快速、健康發(fā)展,加速本地區(qū)經(jīng)....

1工程概況及處理水質(zhì)水量與排放標準

1.1工程概況

廣西田東石化工業(yè)園區(qū)位于田東縣城北部。為了給進駐企業(yè)創(chuàng)造良好的生存環(huán)境,促進工業(yè)園的快速、健康發(fā)展,加速本地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)增長,在工業(yè)園建設(shè)的初期、企業(yè)進駐園區(qū)之前,園區(qū)的污水處理工程也必須同時建設(shè)并投入運營。經(jīng)過處理后達標排放廢水經(jīng)管道排至右江河。剩余污泥采用外協(xié)處理方式處理污泥.污水經(jīng)脫水后,外運至廣西田東石化工業(yè)園區(qū)赤泥堆場進行安全填埋。

1.2廢水來源及特點

廢水來源:本工程主要治理處理園區(qū)內(nèi)大型石化及化工企業(yè)生產(chǎn)廢水和生活污水預(yù)處理后的廢水。企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部預(yù)處理達到園區(qū)污水處理廠進水指標后,排至園區(qū)污水管網(wǎng),統(tǒng)一進入污水處理廠集中處理。已進駐園區(qū)的項目有:20萬t,a燒堿、2O萬t,a聚氯乙烯項目;年產(chǎn)30萬噸電石項目;10000t/a氯乙酸、1500t/a氯乙酰氯、1500t/a三氯乙酰氯、lO00t/a氯化橡膠、10000t/a漂白粉、300t/aCMC、lOOt/a石英制造項目;鹽酸法2萬噸飼料級磷酸氫鈣聯(lián)產(chǎn)3萬氯化銨、2萬t,a輕質(zhì)碳酸鈣項目。

石化/化工廢水特點:種類繁多,組成復(fù)雜,且有機物濃度高,多為有毒有害物質(zhì),同時鹽分較高,水量變化大,酸堿變化大,經(jīng)常形成沖擊性負荷;廢水經(jīng)企業(yè)內(nèi)部污水處理廠預(yù)處理后,仍有大量的難降解性有機物存在,如何使難降解有機物濃度處理達到排放標準以下是本工程設(shè)計的重點。

1.3設(shè)計進出水水質(zhì)水量

污水處理項目的設(shè)計處理水量是5000m/d,即:208.3m/h。進水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)三級標準及《污水排人城市下水道水質(zhì)標準》(CJ3082—1999)要求。具體如下:CODo≤500mg/L,BOD5≤300mS/L,SS≤300mg/LNH一N≤80mg/L,石油類≤30mg{L,pH:6—9。

污水排放標準:根據(jù)受納水體功能及環(huán)保局要求,石化工業(yè)園區(qū)污水處理廠出水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準,即:CODCr≤100ms/L,BOD5≤30ms/L,SS≤70mg/L,NH3一N≤15mgCL,T_P≤O.1mg/L,石油類≤10ms/L,pH:6~9。

2污水處理工藝流程

污水處理工藝流程如圖1所示。

2.1污水處理

污水經(jīng)過機械格柵攔截,篩除水中尺寸較大的懸浮、漂浮物后,自流進入集水池,池內(nèi)設(shè)置COD、pH、溫度等在線監(jiān)控儀表,監(jiān)測進水中的各項指標。水質(zhì)符合設(shè)計要求排至調(diào)節(jié)池,超標時,排至事故池。事故池附帶酸堿加藥裝置,內(nèi)設(shè)曝氣攪拌系統(tǒng),應(yīng)急處理進水水質(zhì)異常波動,處理后通過潛污泵小流量混入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)曝氣攪拌系統(tǒng),使污水水質(zhì)充分混合,防止懸浮物沉積。調(diào)節(jié)池出水由提升泵輸送至水解酸化池,提高廢水的可生化性。然后進入缺氧池和好氧池進行生物處理,去除水中的COD和氨氮,凈化污水。好氧池中混合液按4OO一500%回流進入缺氧段,剩余混合液流人二沉池進行泥水分離,底部污泥部分回流至缺氧段與來自水解酸化池得污水混合,污泥回流比50—100%,二沉池上層清液排入消毒池。消毒池采用CIO消毒,污水然后經(jīng)過在線監(jiān)控池達標排放。

2-2污泥處理

經(jīng)二級處理后的剩余污泥及水解酸化池內(nèi)的剩余污泥流人污泥濃縮池,經(jīng)污泥濃縮后,底部污泥通過污泵提升進入帶式濃縮壓濾一體機完成脫水,濃縮脫水處理后外運至已建的垃圾填埋場與城市垃圾一起衛(wèi)生填埋,外運污泥含水率≤80%。帶式濃縮壓濾一體機產(chǎn)生的濾液,由于其中的污染物濃度較高不能直接外排,需回至集水井,重新進入污水處理系統(tǒng)與生產(chǎn)過程排放廢水一并處理。

3主要工藝單元及設(shè)計參數(shù)

集水池,1座,尺寸20.OmX5.OreX6.5m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深2.5m,玻璃鋼防腐。設(shè)格柵渠2條,渠寬870ram,其中1條作為二期預(yù)留;c---3mln回轉(zhuǎn)式機械格柵1臺;Q=180m3/h、H=12m,N=11KW的潛水排污泵3臺(2用1備)。

調(diào)節(jié)池,1座,尺寸36.Om×12.Om×5.Om,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:1900m,有效水深4.4m,HRT=9.1h,玻璃鋼防腐。設(shè)污水提升泵1組:Q=lO6m/h、H=8m,N=5.5KW的潛水排污泵3臺(2用l備);穿孔曝氣管l套。

事故池,1座,尺寸36.Om×24.Om×5.0m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:3800m,有效水深4.4m,HRT=18h,玻璃鋼防腐。設(shè)污水提升泵1組:Q=75m/h、H=lOm,N=3.7KW的潛水排污泵2臺(1用l備);穿孑L曝氣管1套。

水解酸化池,1座,尺寸30.OmX15.2mX5.Ore,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:2052m3,有效水深4.5m,HRT=9.8h。設(shè)污泥提升泵1組:Q=40m/h、H=gm,N=2.2KW的潛水排污泵2臺(1用1備);D=2000,N=4.OKW的低速潛水推流器2套。

缺氧池,1座,尺寸56mX5.5m×5.Ore,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:1324m,有效水深4.3m,HRT=6.3h。設(shè)D=320.N=2.2KW的混合攪拌器6套。

好氧池,l座,尺寸56mX18mX5.0m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:4233m,有效水深4.2m,HRT=20h。設(shè)硝化液回流泵1組:Q-_.450m3/h、H=6m,N=I5KW的潛水排污泵3臺(2用1備);硅橡膠微孔曝氣管432套。

二沉池,2座,尺寸t15m×3.5m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),表面負荷:0.6m3/m'.h,單池有效容積:545m,有效水深3.1m。設(shè)中心傳動懸掛式刮泥機2套,功率1.5K7~"。

污泥回流井,1座,尺寸4mx4.5iltlx5.5m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。

設(shè)污泥回流泵1組:Q=IlOm3/h、H=lOm,N=5.5KW潛水排污泵3臺(2用1備);剩余污泥泵1組:Q=50m/h、H=gm,N=2.2KV~-的潛水排污泵2臺(1用1備)。

消毒池,1座,尺寸14.Om×4.6m×3.0m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:160m,有效水深2.5m。HRT=45min,JJn--氧化氯量lOmg/L。

污泥儲池,1座,尺寸10.Om×5.Ore×4.Om,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:175m,有效水深3.5m,

HRT=24h。污泥固體負荷22kg/m2.d,濕污泥量:150m/d,絕干污泥量1200k~。設(shè)污泥進料泵1組:Q=2Om3hi、H=20m.N=5.5KW的螺桿泵2臺(1用1備)。

排水池,混凝土池一座,尺寸:14.OmX1.5m×3.0m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積:50m,有效水深2.5m,HRT=15min。

設(shè)明渠1條:尺寸14.Om×1.0mXl_lm;巴氏計量槽一個,喉寬0.3m;污泥沖洗泵1組:Q=lSm/h、H=58m,N=7.5KW的自吸泵2臺(1用1備);COD取樣泵1組:Q=5m/h、H=lOm,N=2.2KW的自吸泵2臺(1用I備)。

污泥脫水機房,設(shè)備按一期設(shè)計,預(yù)留二期設(shè)備位置。尺寸:29.5mx7.2m×4.8m,磚混結(jié)構(gòu),一層設(shè)備房一棟,含污泥脫水問、加藥間佃、儲藥間、現(xiàn)場控制站和污泥棚。設(shè)帶寬2.0m,處理量18—25m/h的污泥濃縮脫水機1臺,無軸螺旋輸送機1臺,配套空壓機2臺。加藥間內(nèi)配PAC加藥裝置1套,NaH2PO加藥裝置1套,PAIVI(一)加藥裝置1套,PAI~I(+)加藥裝置1套。

加氯問,按二期建設(shè),設(shè)備按一期設(shè)計,預(yù)留二期設(shè)備位置。尺寸7.2m×6.Ore×4.6m。設(shè)有效氯產(chǎn)量2ooo~的高效復(fù)合C102發(fā)生器2臺(1用l備),以及配套的原料儲罐、化料器、動力水泵、卸酸泵、計量泵等配套裝置。
鼓風(fēng)機房,尺寸12.3mX7.2mX4.6m。設(shè)28.1m3/min×50kpa×37KW的曝氣用羅茨風(fēng)機3臺(2用1備);23.3m,rainX50kpaX30KW氣力攪拌用羅茨風(fēng)機2臺(1用l備)。

4工藝調(diào)試運行

4.1水解酸化池的啟動

調(diào)試初期,將園區(qū)生活污水全部引入水解酸化池,同時投加碳源乙酸、糞便、磷等,調(diào)節(jié)CODN:P=200:5:I。接種污泥來源于附近污水處理廠的厭氧污泥。初期攪拌時間和攪拌速度都加以控制,有利于污泥的生長。定期向池內(nèi)補加一些糞便和尿素,控制溶解氧在O-0.3mg/L,PH:7.5—8.連續(xù)培養(yǎng)23周后。取污泥做鏡檢。發(fā)現(xiàn)微生物種類較多,于是逐步增/j~-r業(yè)廢水量。一個月后達到滿負荷。

4.2A/0系統(tǒng)的啟動

往好氧池中投加硝化污泥100m,作為接種污泥,待好氧池出水注滿后進行悶曝3天,曝氣池氧的供給主要滿足有機物的好氧代謝、硝化菌將NH,一N轉(zhuǎn)化成NOx--N以去除水中氨態(tài)氮的高氧環(huán)境,DO控制在2.5mg/L以上。每天適量排放部分污水,然后接受水解酸化池的出水。一周后,開始將好氧池混合液回流至缺氧池,混合液回流比根據(jù)出水氨氮濃度進行調(diào)節(jié),同時將二沉池底部污泥回流至缺氧池,污泥回流比根據(jù)好養(yǎng)池內(nèi)混合液濃度進行調(diào)節(jié),控制好氧池MISS濃度在3000mg/L左右。當(dāng)水解酸化池調(diào)試達到設(shè)計能力時,MO系統(tǒng)的出水也已達到排放要求。

5工程運行效果

經(jīng)過1個月的調(diào)試運行,整個工業(yè)園區(qū)的生活污水和工業(yè)廢水全部進入處理系統(tǒng),為觀察生化處理系統(tǒng)的處理能力和處理效果,對兩套生化處理系統(tǒng),采取開一停一、交替使用的方式進行試運轉(zhuǎn)。結(jié)果表明,整個處理設(shè)備設(shè)施運行良好,系統(tǒng)的處理能力可達到5000m/d的設(shè)計值。出水水質(zhì)達到并優(yōu)于《污水綜合排放標準》(CB8978—1996)一級標準,CODcr≤70mg/L,BOD5≤20mg/I,,SS≤30mg/L,NH3一N≤12me/L,石油類≤5rag/L,pH:6-9。CODBOD5、SS、NH3一N的去除率分別達到84%、92%、88%、85%。

6技術(shù)經(jīng)濟分析

工程總投資費用2180萬元(不包括征地費用),其中工程設(shè)計費:95萬元、土建費用:1050萬元、設(shè)備材料費用:1035萬元。運行成本為1.13元/m3,其中電成本O.45元/m3、藥劑成本:O.31元、工資性費用成本0.20元/m3、水成本0.07元/m3、其他費用:0.1元/m。

 


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