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火電廠脫硫廢水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)原因分析及處理措施

發(fā)布時(shí)間:2017/4/11 來(lái)源:《基層建設(shè)》 作者:許宇川

摘要:針對(duì)化學(xué)沉淀法處理煙氣脫硫廢水存在的問(wèn)題,本文結(jié)合實(shí)例,分析了經(jīng)處理后脫硫廢水水質(zhì)仍未達(dá)標(biāo)的原因,并從運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)等方面提出了相應(yīng)的處理措施。以....
摘要:針對(duì)化學(xué)沉淀法處理煙氣脫硫廢水存在的問(wèn)題,本文結(jié)合實(shí)例,分析了經(jīng)處理后脫硫廢水水質(zhì)仍未達(dá)標(biāo)的原因,并從運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)等方面提出了相應(yīng)的處理措施。以期為電廠煙氣脫硫廢水處理提供一些參考,確保電廠煙氣脫硫廢水處理成效,提升電廠廢水利用率。


關(guān)鍵詞:脫硫廢水處理;水質(zhì)不達(dá)標(biāo);處理措施

隨著脫硫技術(shù)的應(yīng)用,大氣污染現(xiàn)象得到緩解。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)是當(dāng)前世界上技術(shù)相對(duì)成熟、使用業(yè)績(jī)最多、運(yùn)行狀況最穩(wěn)定的脫硫工藝。我國(guó)大部分電廠采用這種脫硫技術(shù)脫硫,然而,該工藝產(chǎn)生的脫硫廢水中含有的懸浮物、氟離子和CODCr等污染物是國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的一類(lèi)污染物。如果脫硫廢水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),將會(huì)對(duì)環(huán)境造成巨大危害,因此,對(duì)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水的處理展開(kāi)探討十分必要。

1脫硫廢水處理系統(tǒng)工藝

某電廠采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水處理的分析技術(shù),脫硫廢水處理采用化學(xué)沉淀法,處理工藝流程如圖1所示。


圖1脫硫廢水處理系統(tǒng)流程

脫硫廢水進(jìn)入沉降池沉降后,首先經(jīng)過(guò)曝氣池曝氣,降解還原性物質(zhì),然后進(jìn)入中和箱,加入5%石灰乳攪拌,pH值升高,去除氟化物和易形成氫氧化物沉淀的金屬離子后,自流至沉降箱,在沉降箱加入有機(jī)硫以去除其它重金屬離子后再自流至絮凝箱,在絮凝箱絮凝沉淀,泥水分離后的上清液自流至清水池進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),最終處理合格后排入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)或回用,下部污泥由輸送輸送至壓濾機(jī)脫水,污泥外運(yùn)。

2處理出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)原因分析

脫硫廢水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)應(yīng)滿足DL/T997要2006《火電廠石灰石要石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》要求:懸浮物的質(zhì)量濃度不大于70mg/L,CODCr的質(zhì)量濃度不大于150mg/L,氟化物的質(zhì)量濃度不大于30mg/L。

在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,該電廠脫硫廢水處理工程多次發(fā)生出水懸浮物、CODCr和氟化物超標(biāo)的情況。

2.1懸浮物超標(biāo)

脫硫廢水懸浮物質(zhì)量濃度高,大部分在10000mg/L以上,主要成分為石膏顆粒、二氧化硅、鐵和鋁的氧化物[1],預(yù)處理需要一定的沉降時(shí)間,才能有效降低后續(xù)處理系統(tǒng)的壓力。取該廠脫硫廢水在實(shí)驗(yàn)室中做小型試驗(yàn),結(jié)果如表1所示。

表1脫硫廢水沉降試驗(yàn)


從試驗(yàn)可以看出,120min以上的沉降時(shí)間可使脫硫廢水懸浮物濃度下降99%以上。但該企業(yè)脫硫廢水處理系統(tǒng)曝氣池和沉降池設(shè)計(jì)為一個(gè)整體,總?cè)莘e僅400m3,中間有隔墻將之一分為二,當(dāng)沉降池水位高過(guò)隔墻后,上部清水自流至曝氣池,相當(dāng)于實(shí)際用于沉降的有效容量只有200m3。

曝氣池深3.5m,系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行時(shí)水位為2.5m時(shí)啟動(dòng)廢水泵,水位為1m時(shí)停運(yùn),即系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行時(shí)只有約80m3的緩沖空間。設(shè)計(jì)脫硫廢水排放量為20m3/h,峰值排放量遠(yuǎn)超該數(shù)值,基本沒(méi)有沉降時(shí)間。導(dǎo)致后續(xù)澄清器負(fù)荷過(guò)重,引起部分懸浮物在澄清器斜管上部隨出水進(jìn)入清水池,導(dǎo)致出水懸浮物超標(biāo)。

2.2氟化物超標(biāo)

通過(guò)加入石灰乳升高脫硫廢水pH值是降低脫硫廢水氟化物的關(guān)鍵因素之一。取該企業(yè)脫硫廢水在實(shí)驗(yàn)室做小型試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。

表2脫硫廢水pH值和氟化物關(guān)系試驗(yàn)


當(dāng)脫硫廢水pH值升高至9.0~9.5時(shí),氟化物去除率可達(dá)70%以上,試驗(yàn)證明要進(jìn)一步升高pH值,需要投加更大劑量的石灰乳[2]。某廠實(shí)際運(yùn)行時(shí)初期均可通過(guò)石灰乳計(jì)量泵自動(dòng)加藥系統(tǒng)使pH值上升至9.2以上,但由于石灰乳計(jì)量泵輸送管道布置和沖洗程序設(shè)計(jì)不合理,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),石灰乳加藥管道和計(jì)量泵堵塞頻率越來(lái)越高,研究發(fā)現(xiàn)堵塞情況大部分在石灰乳計(jì)量泵切換運(yùn)行時(shí)發(fā)生,即備用泵剛投運(yùn)時(shí)最易發(fā)生加藥管道堵塞。

究其原因就在于工業(yè)水沖洗僅針對(duì)運(yùn)行側(cè)管路,備用側(cè)未進(jìn)行沖洗。石灰乳計(jì)量泵運(yùn)行不正常,無(wú)法維持中和箱pH值大于9.2,導(dǎo)致出水氟化物超標(biāo)。

2.3CODCr超標(biāo)

廢水中除工藝水帶入部分有機(jī)物外,CODCr大部分反映的是其中還原性物質(zhì)如連二硫酸鹽、亞硫酸鹽的含量,含量較高而且不穩(wěn)定[2],這些還原性物質(zhì)較易氧化,曝氣池和清水池曝氣可以明顯降低出水CODCr濃度。但是該企業(yè)的曝氣池曝氣管道投運(yùn)不久便有破損,導(dǎo)致曝氣不均勻,大部分廢水未曝氣。

同時(shí)由于脫硫廢水中氯離子的質(zhì)量濃度高達(dá)10000mg/L以上,對(duì)CODCr的測(cè)定產(chǎn)生極大干擾,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)高氯離子低濃度CODCr水樣經(jīng)稀釋后,即使采用HgSO4掩蔽氯離子,測(cè)得水樣的CODCr值仍偏大,并且誤差隨著氯離子濃度的增加而增大。以上兩點(diǎn)造成脫硫廢水出水CODCr超標(biāo)。

3處理措施

(1)新建沉降池,降低脫硫廢水含固率。原來(lái)設(shè)計(jì)沉降池?zé)o法滿足沉降要求,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,獨(dú)立新建了2座各300m3沉降池專(zhuān)門(mén)用于緩沖預(yù)處理,系統(tǒng)流程修改為脫硫廢水來(lái)水首先進(jìn)入新建沉降池,沉降后上部清水泵送至曝氣池。

2014年投運(yùn),自動(dòng)程序設(shè)計(jì)2座沉降池輪流切換運(yùn)行,如1號(hào)池高液位后進(jìn)水自動(dòng)切至2號(hào)池,同時(shí)1號(hào)池脫硫廢水沉降3h后由輸送泵自動(dòng)輸送至曝氣池進(jìn)行后續(xù)處理,沉降池內(nèi)底部污泥通過(guò)輸送泵送回脫硫塔。改造后脫硫廢水澄清器負(fù)荷大大降低,混凝劑和助凝劑加藥量明顯下降,出水懸浮物的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在20mg/L以下。

(2)對(duì)石灰乳計(jì)量泵出水管路和運(yùn)行程序進(jìn)行改造,保證石灰乳計(jì)量泵正常運(yùn)行。

2臺(tái)石灰乳計(jì)量泵出口管道均較長(zhǎng),垂直布置,這樣的設(shè)計(jì)在設(shè)備停運(yùn)時(shí)易引起石灰乳在管道內(nèi)沉積,尤其是備用泵的出口管道。2013年下半年進(jìn)行了管道布置的修改,其中一段垂直管改成水平管,有效降低了藥液沉積。

同時(shí)2013年下半年進(jìn)行了石灰乳計(jì)量泵沖洗程序的修改,添加了備用泵管路的沖洗步驟,時(shí)間為2min,增加了運(yùn)行泵和備用泵2段管路同時(shí)沖洗步驟,時(shí)間為1min。為防止石灰乳計(jì)量箱出口管堵塞引起計(jì)量泵無(wú)料運(yùn)行損壞,還添加了計(jì)量箱出口管沖洗步驟,時(shí)間為1min。

經(jīng)過(guò)以上2點(diǎn)改進(jìn),設(shè)備運(yùn)行至今未發(fā)生過(guò)石灰乳加藥管道和計(jì)量泵堵塞,脫硫廢水中和箱pH值穩(wěn)定在9.2以上,系統(tǒng)出水氟化物的質(zhì)量濃度小于10mg/L。

(3)對(duì)曝氣池曝氣管進(jìn)行優(yōu)化改造及對(duì)CODCr測(cè)定方法進(jìn)行優(yōu)化。

針對(duì)曝氣池曝氣管破損問(wèn)題專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),更換了曝氣管材質(zhì),在管道上均勻開(kāi)孔,并在接口部位進(jìn)行加固,于2014年初完成更換,使曝氣池曝氣均勻。同時(shí)為消除氯離子干擾,對(duì)CODCr的測(cè)定方法進(jìn)行比較驗(yàn)證,結(jié)果如表3所示。

表3脫硫廢水出水CODCr測(cè)定試驗(yàn)


通過(guò)在分析水樣中加入硝酸銀和硝酸鉍聯(lián)合掩蔽,根據(jù)水樣氯離子濃度的不同,測(cè)定結(jié)果較未加掩蔽劑前降低程度不同,確保了測(cè)定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,解決了脫硫廢水處理系統(tǒng)出水CODCr超標(biāo)問(wèn)題。

4結(jié)語(yǔ)

脫硫廢水處理系統(tǒng)是電廠不可或缺的重要組成部分,在脫硫廢水處理系統(tǒng)初始設(shè)計(jì)期間要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)沉降池,石灰乳計(jì)量泵出水管路和運(yùn)行程序,曝氣池曝氣管和CODCr測(cè)定方法等方面進(jìn)行優(yōu)化改造,保證脫硫廢水經(jīng)處理后的出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),其中的各類(lèi)污染物含量符合脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)的要求,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成危害。

參考文獻(xiàn):

[1]李正金.石灰石濕法煙氣脫硫廢水處理工藝探討[J].現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化.2014(20)

[2]馬久力.火電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)方案的研究與設(shè)計(jì)[J].人才資源開(kāi)發(fā).2015(10)

來(lái)源:《基層建設(shè)》 作者:許宇川

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