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UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝處理水果、蔬菜脫水廢水

發(fā)布時(shí)間:2012年1月6日 來(lái)源:

....
 四、工藝調(diào)試1、UASB厭氧調(diào)試


 ?。?)、調(diào)試過(guò)程


  UASB采用中溫厭氧,通過(guò)應(yīng)用換熱器將進(jìn)水溫度加熱到35~38℃。調(diào)試之始為3月中旬,為加快調(diào)試進(jìn)程,首先將市政污水廠脫水污泥10噸作為菌種進(jìn)行接種,通過(guò)人孔將污泥投入U(xiǎn)ASB罐內(nèi),進(jìn)一步培養(yǎng)馴化。因廠方生產(chǎn)的關(guān)系,調(diào)試時(shí)只有水果脫水廢水,而此廢水CODcr值較合同高,均值在7000~12000mg/l之間。將廢水稀釋至CODcr值小于5000mg/l,pH值調(diào)整為6.5~8.0,SO2濃度為100mg/l以下,進(jìn)水至設(shè)計(jì)水位;后,一周內(nèi)處于悶厭狀態(tài),每天只開(kāi)啟UASB內(nèi)循環(huán)泵數(shù)小時(shí)。這中間,發(fā)現(xiàn)換熱器不能將水溫提升至所需溫度,分析原因?yàn)閾Q熱器形式不合適,后將原板式換熱器更換為湍流式換熱器,才保證了水溫。在使用板式換熱器的20天之內(nèi),UASB內(nèi)溫度達(dá)不到30℃,效果較差,啟動(dòng)負(fù)荷采用0.5kgCOD/m3.d,即每天只能保持進(jìn)水8小時(shí),水量3m3/h。更換湍流式換熱器后,水溫升至35~38℃,負(fù)荷采用0.8kgCOD/m3.d,進(jìn)水一周有少量沼氣逸出,COD去除率達(dá)50%左右。持續(xù)此負(fù)荷一個(gè)月左右,自UASB罐底部1.5m處取污泥樣觀察,SV30只有5%,而UASB出水中卻有大量SS隨水流出。開(kāi)始疑為是啟動(dòng)階段的正常絮狀污泥洗出,污泥增長(zhǎng)緩慢的原因,沒(méi)有特別在意。這中間,為了提高污泥的凝聚性能,曾往進(jìn)水中加入過(guò)粉狀活性炭,但收效不大。隨著3個(gè)月后進(jìn)水負(fù)荷提高至3.5kgCOD/m3. d,厭氧污泥仍是處于較多的洗出狀態(tài),也未形成顆粒污泥的狀態(tài),COD去除率在50~70%之間,達(dá)不到設(shè)計(jì)80%。在進(jìn)水只有設(shè)計(jì)值的一半時(shí)尚且如此,就懷疑是外購(gòu)的UASB設(shè)備三相分離器的設(shè)計(jì)是否合理問(wèn)題。雖然經(jīng)后續(xù)的生物接觸氧化處理后,出水可以達(dá)標(biāo)排放;但考慮到厭氧效果,提出了在UASB后增設(shè)一座沉淀池的方法,使厭氧污泥沉淀后再回流至UASB,保證污泥濃度。經(jīng)后面的運(yùn)行表明,UASB內(nèi)污泥量逐步增多,1.5m處SV30在25~32%之間,COD去除率在80%以上,鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥開(kāi)始顆粒化。在調(diào)試期間,曾發(fā)生兩次酸罐現(xiàn)象,原因?yàn)閺S家更換中和劑,采用氫氧化鈉作為中和劑,指使罐內(nèi)廢水不具備緩沖能力,稍微調(diào)整不好進(jìn)水pH值就危險(xiǎn),幸好發(fā)現(xiàn)及時(shí),避免了更大損失。


  厭氧控制指標(biāo)為:堿度(以CaCO3計(jì))2000~3000mg/l;VFA<400mg/l;pH值為6.8~7.5。


  此工程規(guī)模較小,產(chǎn)生的沼氣較少,并且廠內(nèi)無(wú)鍋爐,經(jīng)水封后高空排放。若有鍋爐,可將沼氣收集,經(jīng)水封、阻火罐后通入鍋爐燃燒,可節(jié)約部分燃煤。


 ?。?)其它原因分析


  因水果保鮮藥水中應(yīng)用了焦亞硫酸鈉(Na2S2O7),在酸性條件下,為SO2;藥水中Ca2+的濃度4000~5000mg/l,SO2濃度為4000mg/l,pH:3.5~4.0,水量:4.0噸。調(diào)試時(shí)水果脫水廢水只有150m3/d,藥水混入后,Ca2+的濃度130mg/l,SO2濃度為104mg/l。但在實(shí)際調(diào)試過(guò)程中,因廢水量常達(dá)不到150m3/d,所以進(jìn)水Ca2+的濃度250mg/l左右,SO2濃度為200mg/l左右。SO2對(duì)厭氧微生物有明顯的抑制作用,控制不利時(shí),就抑制了厭氧過(guò)程,使調(diào)試進(jìn)程減慢。


  2、好氧調(diào)試


  UASB出水自流進(jìn)入生物接觸氧化池,隨著UASB調(diào)試的開(kāi)始,好氧調(diào)試也一起進(jìn)行。將鼓風(fēng)機(jī)調(diào)整為自控狀態(tài),控制池內(nèi)溶解氧為2~4mg/l,因該廢水可生化性很好且有機(jī)物濃度較高,所以勿需投菌,對(duì)此廢水采取直接曝氣的方式培養(yǎng)污泥。雖氣溫不高,但厭氧出水溫度較高,故污泥培養(yǎng)比較有利。兩個(gè)月的時(shí)間,好氧生物膜就生長(zhǎng)良好。在UASB達(dá)不到去除效率的情況下,可以保證出水達(dá)標(biāo)排放。


  3、污染物去除效率分析詳見(jiàn)表3。


表3   污染物去除效率分析表

序號(hào)

項(xiàng)目

CODcr

(mg/l)

BOD5

(mg/l)

1

原水

7000~12000

4080~6960

2

UASB出水

1400~1800

612~696

3

二沉池出水

140~220

25~28

4

混凝沉淀池出水

84~132

25~28

5

標(biāo)準(zhǔn)值

≤150

≤30

 

  五、結(jié)語(yǔ)


  1、水果脫水廢水pH值呈酸性,并易發(fā)生酸化現(xiàn)象,中和堿最好用Na2CO3,可形成緩沖溶液,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),有利于保護(hù)UASB系統(tǒng),可有效避免酸罐現(xiàn)象。


  2、UASB調(diào)試啟動(dòng)階段,應(yīng)控制進(jìn)水CODcr值小于5000mg/l, SO2含量小于100mg/l,否則會(huì)抑制甲烷菌的生長(zhǎng)。隨著厭氧污泥量的增長(zhǎng)及厭氧污泥的逐步顆?;?,工程實(shí)踐證實(shí),當(dāng)廢水中SO2含量為200mg/l也不會(huì)對(duì)產(chǎn)甲烷菌發(fā)生抑制作用。


  3、該工藝處理此類(lèi)廢水具有污泥產(chǎn)量少,處理效率高,運(yùn)行費(fèi)用低,占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。


  注:VLR指容積負(fù)荷(Volume Loading Rate)

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