生物質(zhì)電廠濾袋破損的原因解析
生物質(zhì)電廠濾袋破損的原因有哪些?使用不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致壽命變短,而現(xiàn)在有不少廠家在實(shí)際中沒有做好對(duì)濾袋的保養(yǎng),不僅增加了除塵環(huán)保成本,而且也對(duì)工作的效率產(chǎn)生了一些負(fù)面影響。
一、對(duì)生物質(zhì)鍋爐煙塵處理系統(tǒng)的合理化建議:
1、建立自主保養(yǎng)機(jī)制:?jiǎn)T工是設(shè)備的主人,員工在操作設(shè)備前后要點(diǎn)檢設(shè)備、清潔設(shè)備外部、加油、緊固部分螺栓等;
2、設(shè)備的防錯(cuò)裝置:包含安全防錯(cuò)和質(zhì)量防錯(cuò)。設(shè)備出現(xiàn)異常,立刻自動(dòng)停止。即使需要人工停止,也很容易,不會(huì)發(fā)生大的問題;
3、備品備件管理:設(shè)定合理的庫存;和周邊企業(yè)共享安全庫存;
4、預(yù)防性保養(yǎng): 不要因?yàn)樵O(shè)備產(chǎn)能問題而減少正常的保養(yǎng)時(shí)間;
5、建立設(shè)備維修記錄:最好在電腦里,便于查詢和借鑒。
二、生物質(zhì)鍋爐煙塵處理用袋式除塵器常見故障及技術(shù)措施、故障后的在保障措施:
1、壓差過高,除塵器濾袋壓差過高的主要原因及采取措施:
a、脈沖噴吹系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)置不當(dāng),除塵器清灰效果差。如濾袋脈沖噴吹的時(shí)間問隔過長、脈沖噴吹寬度過短、壓縮空氣壓力過低,造成濾袋張度降低,濾袋上的粉塵堆積過厚。應(yīng)重新設(shè)置脈沖噴吹系統(tǒng)相關(guān)參數(shù);
b、濾袋材料與粉塵特性不匹配,造成部分氣孔堵塞。對(duì)于濃度大、粒徑小、濕度和黏性大的粉塵,后整理PTFE浸漬;
c、若系統(tǒng)處理的粉塵濃度過高,濾料過濾風(fēng)速偏高,都會(huì)導(dǎo)致濾袋壓差過高。應(yīng)適當(dāng)減小袋式除塵器的除塵負(fù)荷以及濾料的過濾風(fēng)速,即增加過濾面積,降低濾料過濾風(fēng)速。
2、濾袋破損由于粉塵對(duì)濾袋表面的磨損,久而久之,將使布袋出現(xiàn)針刺小孔,有時(shí)在清灰過程中,在高壓風(fēng)強(qiáng)大氣流的沖擊下,布袋也會(huì)出現(xiàn)較大破損,導(dǎo)致排出的氣體粉塵濃度增大,且含有較多粉塵的氣流高速通過風(fēng)機(jī)時(shí),將造成風(fēng)機(jī)外殼及葉輪的嚴(yán)重磨損應(yīng)采取以下措施:
a、選擇耐磨、耐腐蝕的濾袋材料,提高濾袋的使用壽命;
b、要定期檢查濾袋磨損情況,發(fā)現(xiàn)破袋現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理、更換。
3、除塵器漏風(fēng) 主體設(shè)備及殼體和管道的連接處密封不嚴(yán),漏出除塵風(fēng),使實(shí)際風(fēng)量減小,影響除塵效果;若漏入冷空氣,將增加含塵氣體處理量和使含塵氣體溫度降低而出現(xiàn)冷凝水,這二者都會(huì)使含塵氣體露點(diǎn)發(fā)生變化,導(dǎo)致結(jié)露。另外,應(yīng)及時(shí)更換氣管、換向閥和提升閥之間老化的連接軟皮管,以防破損漏氣。
4、脈沖氣源不佳 壓縮空氣的質(zhì)量是脈沖袋式除塵器穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,高壓風(fēng)的質(zhì)量影響除塵效果的表現(xiàn)有:
a、高壓風(fēng)供風(fēng)量。如滿足不了脈沖閥工作要求,則不能正常清灰,導(dǎo)致除塵器;糊袋;;
b、高壓風(fēng)壓力。在濾袋清灰瞬間,只有濾袋內(nèi)壓力大于濾袋外壓力(除塵器內(nèi)負(fù)壓)3-5倍,才能使濾袋正常清灰;
c、必須保證高壓風(fēng)干燥清潔。一般空壓機(jī)直接供給的高壓風(fēng)含有一定的水和油漬,如不及時(shí)將水排出,所含水分隨高壓風(fēng)噴吹進(jìn)入濾袋,勢(shì)必造成濾袋表面結(jié)成厚厚的粥狀粉塵層,從而導(dǎo)致濾袋報(bào)廢。另外,壓縮空氣如果含有較多的油漬和水,易造成氣缸積水、脈沖閥漏氣、氣動(dòng)三聯(lián)體過氣壓力降低以及氣缸電磁閥不工作等現(xiàn)象。
5、電磁脈沖閥漏氣是最常發(fā)生的故障,主要原因有:
a、破損的原因有哪些?電磁脈沖閥的氣壓平衡孔堵塞。安裝壓縮空氣管道時(shí)沒有把管道內(nèi)的鐵銹和焊渣等異物清理干凈,或者壓縮空氣含有較多的油漬和水;
b、電磁脈沖閥膜片損壞。除塵器所有的脈沖閥都不工作,風(fēng)包壓力急速降低到零,氣缸關(guān)閉,除塵器壓差持續(xù)增加,通風(fēng)量迅速降低,出現(xiàn)電磁脈沖閥漏氣時(shí),從以下幾個(gè)方面查找原因并采取措施:打開儲(chǔ)氣罐上的排水閥,對(duì)其吹氣以便排出管道內(nèi)的鐵銹和焊渣等異物;
c、更換電磁脈沖閥的雙膜片,膜片對(duì)脈沖閥壓縮空氣起到密封作用,使用時(shí)間過長,易發(fā)生老化,起不到密封作用。更換時(shí)需注意磨片上的小孔是否透氣,安裝后一定要保證透氣;
d、更換用于壓緊膜片的彈簧。由于長時(shí)間、高頻率使用,彈簧彈力會(huì)減弱,難以壓緊膜片而造成漏風(fēng);
e、更換電磁脈沖閥磁鐵的連接彈簧。彈簧容易生銹,生銹后因彈力不夠,使得電磁脈沖閥斷電后電磁鐵無法彈起,造成電磁脈沖閥氣孔持續(xù)漏氣。
6、提升閥工作異常、提升閥工作異常主要表現(xiàn)在:
a、閥板脫落。閥板脫落主要是由于閥板在氣缸絲杠上的位置調(diào)整偏下,氣缸運(yùn)行到下止點(diǎn)時(shí),閥板變形嚴(yán)重。長時(shí)間閥板中心孔周圍便出現(xiàn)龜裂,造成閥板脫落。處理方法是將閥板位置朝上調(diào),使氣缸運(yùn)行到下止點(diǎn)時(shí),閥板產(chǎn)生輕微形變(3-5mm)即可;
b、氣缸不動(dòng)作或動(dòng)作不到位,氣缸不動(dòng)作可能是二位五通閥排氣孔堵死或是二位五通閥內(nèi)部進(jìn)入粉塵或異物,造成閥芯無法動(dòng)作。可采用煤油清洗并用潤滑脂潤滑的方法排除,在清洗時(shí)必須注意內(nèi)部小配件的丟失,按照正拆反裝的方法進(jìn)行。氣缸動(dòng)作不到位多半是氣缸內(nèi)部故障造成,主要是氣缸內(nèi)積水和氣缸活塞漏氣。生物質(zhì)電廠濾袋破損的原因是什么?氣缸內(nèi)積水可以通過依次打開氣缸上下頂蓋上的排氣閥,并配合二位五通閥的手動(dòng)閥,使活塞上下運(yùn)動(dòng)幾次即可將積水排凈,活塞漏氣時(shí),打開氣缸,更換活塞上的密封圈即可
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