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含油含鹽污水處理

發(fā)布時間:2013年3月29日 來源:

大連石化公司所排廢水具有水量大、水質(zhì)不穩(wěn)定、成分復雜等特點,廢水中含有大量油污、硫化物、揮發(fā)酚等物質(zhì),COD、BOD,和TDS的值也非常高,采用常規(guī)方法難以處理....

大連石化公司所排廢水具有水量大、水質(zhì)不穩(wěn)定、成分復雜等特點,廢水中含有大量油污、硫化物、揮發(fā)酚等物質(zhì),COD、BOD,和TDS的值也非常高,采用常規(guī)方法難以處理,若直接排放將對環(huán)境造成極大的危害。大連石化公司污水處理廠的設計于2002年完成,于2003年6月投入運行。污水廠采用法國得利滿(Degremont)公司的技術、工藝、布置格局和自動化操作方式,引進了先進的工藝理念、處理設施和運行設備,占地僅19000m2,實現(xiàn)了全程工藝運行的PLC控制,其技術水平和綜合性能在國內(nèi)處于領先地位。

1技術方案的選擇

該污水處理廠的進水量為500m3/h,進水水質(zhì)見表1。

石油類為生物難降解物質(zhì),它可造成生物呼吸困難、污泥生長緩慢,從而造成對BOD,、COD的去除率下降,因而一級處理效果的好壞,直接影響后續(xù)生化處理能否正常運行,也影響了整個污水處理系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。設計采用隔油及氣浮工藝去除大量的油脂、懸浮物及部分COD,同時減輕硫化物對生物的毒害作用,并在均質(zhì)罐中進一步完成均質(zhì)和除硫工作,從而保證進入生物處理區(qū)的污水能夠滿足生化處理的要求。

二級生物處理是整個污水處理工藝的核心,生物處理有許多方式,大多為活性污泥和生物膜法或兩種方法的結合,對于含高濃度污染物的石化廢水,活性污泥法更為適用,也更為成熟。因此,采用傳統(tǒng)A/O工藝處理大連石化公司的含油含鹽污水。

①除油單元

通過對全國石化煉油廠的考察發(fā)現(xiàn),大多數(shù)污水廠的進水經(jīng)過格柵后首先進入調(diào)節(jié)罐,完成初步的除油及均質(zhì),然后進入隔油池進一步去除油污及ss。由于原水中的油污和ss含量很高,隔油池在調(diào)節(jié)罐之后,污水中的油污很難被收集,并且污水中的ss經(jīng)過長時間的停留會在罐中沉淀。對于沉積物目前還沒有有效的清除手段,因此需要定期放空調(diào)節(jié)罐來清除油泥,其工作環(huán)境惡劣,運行操作困難。

考慮以上因素,決定首先進行初級隔油,將初級隔油池置于調(diào)節(jié)罐之前而不考慮在調(diào)節(jié)罐內(nèi)除油。大連石化公司用地緊張,設計中采用DCI隔油池,同API隔油池相比,其特點為圓形設計,水深較深,結構更緊湊,節(jié)約了3/4的占地。其工作原理與API隔油池相似,不需要借助斜板進行物理分離。DCI隔油池配備去除浮油系統(tǒng),浮油被刮除后送入DCI隔油池下的油污池內(nèi),然后用泵提升至油污罐內(nèi)。

②硫化物氧化和水質(zhì)均衡單元

由于煉油石化行業(yè)的污水具有水質(zhì)、水量變化大的特點,所以選用2座5000m3的調(diào)節(jié)罐,將進入下游處理構筑物的流量和水質(zhì)變化減小到最低。由于硫化物有毒性,必須在進入A/O系統(tǒng)前降低至生物能忍受的含量,因此污水中的硫化物需通過催化氧化作用去除。為了滿足催化氧化作用的條件,需要向調(diào)節(jié)池中投加必要的氫氧化鈉和酸調(diào)節(jié)pH值至8—8.5,隨后投加氯化鐵進行催化氧化反應,罐底設有曝氣系統(tǒng),通過Vibrair曝氣頭向調(diào)節(jié)罐供氣。

③氣浮處理單元

氣浮工序?qū)θコ腥芙庑杂臀酆蚐S有非常重要的作用,是生化處理正常運行的保障。現(xiàn)在石化行業(yè)多采用渦凹氣浮,它具有結構簡單、占地小、耗能低等特點,但它形成的氣泡大、不均勻、去除率低、出水水質(zhì)較溶氣氣浮差且對藥劑的依賴性較強,因而選用了運行平穩(wěn)、處理效果穩(wěn)定的溶氣氣浮裝置。該裝置的溶氣罐運行壓力為600kPa左右,空氣被注入罐內(nèi),在水中溶解,然后含飽和空氣的水通過一個釋壓裝置被送至氣浮池的人口,50~80txm的氣泡特別適合于附著在礬花上。

④生化處理單元

經(jīng)過除油和氣浮處理之后的污水將進人生化池,此單元是整個污水處理的核心,采用A/O工藝處理氨氮及有機物,該工藝運行簡便、操作靈活、能耗低、構筑物少,在有效去除有機物的同時對氨氮的去除也非常有效。
A/O工藝是一種有回流的前置反硝化生物脫氮技術。其中前置反硝化在缺氧池中進行,硝化在好氧池中進行。在A/O工藝流程中,來自預處理區(qū)的污水首先進入缺氧池,再進入好氧池,并將好氧池的混合液與二沉池的污泥同時回流至缺氧池,污泥回流保證了缺氧池和好氧池中有足夠數(shù)量的微生物并使缺氧池得到好氧池中硝化產(chǎn)生的硝酸鹽。而原污水和混合液的直接進入,又為缺氧池反硝化提供了足夠的碳源,使反硝化能夠在缺氧池中進行。反硝化后的出水可在好氧池中進行BOD,的進一步降解和硝化作用。

在硝化反應過程中要消耗一定量的堿度,因此必須保證好氧池中有足夠的堿度,以便將NH,一N轉(zhuǎn)化成毒性較低的NO;一N??梢杂嬎愠?,將1mg/L的NH,一N轉(zhuǎn)化成毒性較低的NO;一N所需堿度的理論值(以CaCO,計)為7.14mg/L,而在缺氧池中還原1g的硝酸鹽能夠產(chǎn)生3.75g的堿度。因此1mg/L的NH,一N反應消耗堿度的理論值為3.39mg/L,這部分堿度通過向好氧池中投加碳酸鈉獲得。A/O工藝中的硝化效率可達到90%以上,混合液的回流比設計為300%。

在A/O生化池中,鼓風機提供曝氣池生物反應所需的氧,曝氣頭由得利滿公司開發(fā),這種曝氣頭具有高效率、低能耗、壽命長、無堵塞危險的優(yōu)點。因考慮到煉油和石化污水中含有溶劑,所以設計中不采用膜微孑L曝氣頭。

⑤深度處理單元

由于大連石化公司的污水含鹽量高達21000mg/L,導致二沉池的沉淀效果較差,不能保證出水達到一級排放標準,因而決定在二沉池設計中采用低于規(guī)范要求的表面負荷,同時采用得利滿公司的專利技術——高密度沉淀池進行深度物化沉淀,以確保達到一級排放標準。從實際情況來看,運行非常穩(wěn)定,出水澄清達到了設計的要求。

⑥污泥脫水處理單元

污泥處理單元沒有設置濃縮設施,這也是得利滿公司工藝的一個亮點。污泥有兩個來源,一部分來自DAF氣浮池中收集的氣浮污泥以及生化污泥,另一部分為高密度沉淀池收集的剩余污泥。兩部分污泥分別在高密池及DAF池中完成濃縮,脫水前僅在攪拌池內(nèi)儲存、混合及調(diào)理即可。

對于污泥脫水裝置,目前常用的有折帶式真空轉(zhuǎn)鼓過濾機、自動板框壓濾機、滾壓帶式壓濾機、離心脫水機等4種。本項目選用臥式螺旋卸料離心式脫水機,該裝置具有投資少、可連續(xù)操作、維護工作量小、附屬設備少、臭味少等優(yōu)點,特別適用于含油量較高的污泥脫水。

綜合考慮之后確定本污水處理廠的工藝流程如圖1所示。

 

2工藝設計的其他影響因素

①防腐

該污水處理廠的進水中存在較高的氯離子,又進行充氧曝氣,因此腐蝕情況復雜,成為影響設施長期運行的關鍵。為此在水池設計中采用耐海水腐蝕并能承受高硫酸鹽含量的混凝土,池內(nèi)壁根據(jù)規(guī)范要求涂刷防腐涂層;管線根據(jù)不同水質(zhì)采用了PVC、碳鋼襯塑、3161等材質(zhì),控制電纜及動力電纜線的選擇根據(jù)石油化工及污水廠的情況選擇防腐阻燃型,水泵等設備的選擇也都充分考慮了腐蝕狀況。

②除臭

由于石化行業(yè)污水的特殊性,其污水從源頭直至處理的各個單元中都會有不同程度的臭氣散發(fā)出來,如果不加處理就會造成二次污染。所以在設計中考慮了在原水泵房、脫水機房設排風裝置,并用管道引出屋面高空排放,調(diào)節(jié)罐頂設排氣管、除油池、氣浮池上加蓋板,蓋上設有臭氣排放管,臭氣經(jīng)洗滌塔及生物降解后無害化排放。

③布局合理

石油化工企業(yè)的污水含油量高,火災危險性大,合理的布局非常重要,既要能滿足水處理的要求,又要能滿足安全的要求。根據(jù)處理構筑物的特點,將污水處理廠劃分為三個區(qū)域:

一級處理區(qū):主要有隔油池、原水泵房、氣浮池、調(diào)節(jié)罐、混凝絮凝反應池等;

二級處理區(qū):包括生化池、二沉池、高密度檢測池、加藥間等;

污泥處理區(qū):包括污泥脫水機房、污水提升泵房、污泥池。

整個水廠布局緊湊、簡潔,操作方便,設有消防通道,消防設施齊全,綠化面積超過30%。

3處理效果

該污水處理廠自2003年6月運行以來,經(jīng)過前期的調(diào)試和運行經(jīng)驗的積累,現(xiàn)在的運行情況良好,對各類污染物的處理效果見圖2—6。由圖可以看出,進水水質(zhì)變化非常劇烈,水質(zhì)也較差。對于出水水質(zhì),大連石化分公司在實際運行中執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978--1996)與遼寧省地方標準《遼寧省沿海地區(qū)污水直接排人海域標準》(DB21-59-89),要求必須達到其中的二級標準,力爭達到一級標準,具體指標如表2所示。從實際運行結果來看,出水完全能夠達到一級排放標準,同時也達到了設計指標,但是從出水監(jiān)測的數(shù)值來看,出水中的油含量有兩次未達到一級排放標準,而達到3.5mg/L,分析原因為DCI除油裝置和DFA氣浮裝置在此期間運行不太正常所致。

 

 

 

 

 

4結論

①在煉油石化行業(yè)的污水處理設計中,需根據(jù)實際水質(zhì)情況對隔油、氣浮、生物處理以及出水沉淀池的處理單元進行篩選,以找到最佳的處理工藝。另外還要考慮其防腐、除臭以及合理布局和消防安全等方面的問題。

②石化行業(yè)廢水水質(zhì)的變化比較劇烈,所以應該增加調(diào)節(jié)罐的容量,使水質(zhì)得到很好的均勻,為下一步的處理做好準備。

③由于進水是海淡混合石化含油污水,所以出水如果進行再生回用就需要考慮脫鹽處理。一般需在源頭進行分離,從而使不含鹽污水直接經(jīng)深度過濾后回用。(中國石油集團工程設計有限責任公司)

 


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