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國外污水處理廠改造工程實(shí)例分析

發(fā)布時(shí)間:2010年7月12日 來源:給水排水

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  2.2 改造要求


  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),Chesapeake海灣河口和支流水體的水質(zhì)不斷惡化,主要原因是點(diǎn)源或非點(diǎn)源過量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(氮和磷)的排放。 Blue Plains污水處理廠是向Chesapeake海灣排放氮污染物的最大點(diǎn)源,因此哥倫比亞特區(qū)政府參與簽署了Chesapeake海灣協(xié)議,協(xié)議規(guī)定,到2000年每年向海灣排放的營(yíng)養(yǎng)物應(yīng)至少比1985年減少40%,需要對(duì)Blue Plains污水處理廠進(jìn)行改造,使其具有脫氮功能。保證夏季(5~10月)出水TN低于5.55 mg/L,冬季低于8.58mg/I。,還要求滿足排放標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)指標(biāo),B()峨和TSS要達(dá)到5 mg/L和7 mg/L,TP為0.18 mg/L,NH3一N夏季為1 mg/L,冬季為6.5 mg/L。


  2.3改造方案介紹改造工程將原12條處理分支中的6條改為硝化一反硝化運(yùn)行模式,另外6條仍保持硝化模式。每條處理分支由5個(gè)完全7昆合反應(yīng)器串聯(lián)而成,在第4個(gè)(夏季)或第5個(gè)(冬季)反應(yīng)器內(nèi)投加純凈的甲醇作為反硝化的補(bǔ)充碳源。工藝的關(guān)鍵是保證前3個(gè)反應(yīng)器內(nèi)實(shí)現(xiàn)硝化,為反硝化提供硝酸鹽,改造后的運(yùn)行方式見圖4。

 

 

  當(dāng)系統(tǒng)以硝化模式運(yùn)行時(shí),5個(gè)反應(yīng)器內(nèi)均進(jìn)行曝氣,以硝化一反硝化模式運(yùn)行時(shí),投加甲醇的反應(yīng)器內(nèi)不曝氣,為反硝化提供缺氧條件。污水經(jīng)反硝化后在第5個(gè)反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行再曝氣,經(jīng)一條長(zhǎng)的出水渠輸送至沉淀池。該工藝可利用原有的設(shè)施,不需進(jìn)行硝化液回流和其他特殊的改動(dòng)。


  2.4改造效果和存在問題


  反硝化工藝成功地實(shí)現(xiàn)了每季度和全年的脫氮目標(biāo),出水中TN的年平均值為5.8 mg/L。其中冬季為5.9 mg/L,夏季為5.7 mg/L,出水各項(xiàng)指標(biāo)均可滿足水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。


  盡管污水處理廠的改造方案在TN去除上非常成功,但是也存在以下問題:


  (1)后置反硝化工藝在運(yùn)行管理上比硝化工藝更復(fù)雜,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①有兩個(gè)處理階段需要監(jiān)測(cè)和控制;②甲醇應(yīng)在反應(yīng)池內(nèi)12個(gè)不同的位置投加;③現(xiàn)有的甲醇儲(chǔ)存設(shè)備體積有限;④由于投加了甲醇用作反硝化菌的食料,導(dǎo)致剩余污泥量的增加。


  (2)由于該工藝其實(shí)是將原來的一段(硝化段)改為兩段(反硝化段和硝化段),反硝化段占用了原來用于硝化的容積,從而降低了在冬季和高負(fù)荷時(shí)硝化處理的可靠性。在緊急情況下,需要停止反硝化,恢復(fù)完全硝化的工藝狀況。


  (3)投加甲醇作為補(bǔ)充碳源,使得系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加。一般每年購買甲醇的費(fèi)用達(dá)500萬~600萬美元。
(4)氮的去除效果受工藝制約,如二沉池出水中磷的濃度過低會(huì)限制反硝化菌的生長(zhǎng),如何在保證出水水質(zhì)不超標(biāo)的同時(shí)滿足反硝化菌對(duì)磷的需要,成為目前污水處理廠管理中需要解決的一個(gè)問題。


  3美國加州San Jose污水處理廠


  3.1污水處理廠介紹


  San Jose污水處理廠處理規(guī)模為541 000 m3/d,采用常規(guī)二級(jí)活性污泥處理工藝,處理加州舊金山南海灣硅谷等地區(qū)的生活污水和工業(yè)廢水。污水處理的季節(jié)變化很大,原因在于季節(jié)性的水果和蔬菜罐裝工業(yè)的生產(chǎn),每年8月下旬至9月,污水處理廠的有機(jī)負(fù)荷要比平時(shí)增加一倍,冬天的雨季高峰流量也是影響因素。夏季罐裝加工對(duì)污水處理廠的負(fù)荷和操作運(yùn)行帶來的影響尤為明顯。


  污水處理廠在1978年時(shí)對(duì)原有的二級(jí)處理工藝進(jìn)行改造,增加了脫氮除磷處理工藝,包括硝化反應(yīng)池、硝化沉淀池、濾池和加氯消毒等設(shè)施。污水處理的工藝流程包括進(jìn)水格柵、沉砂池、初沉池、普通曝氣活性污泥系統(tǒng)(曝氣池和二沉池)、硝化懸浮生長(zhǎng)系統(tǒng)(硝化反應(yīng)池和硝化沉淀池)、過濾進(jìn)水二次提升、顆粒填料濾池、加氯消毒/除氯、后曝氣,最后出水排人舊金山南部海灣。生物處理產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)氣浮濃縮后與初沉污泥進(jìn)行厭氧消化,消化后的污泥在污泥儲(chǔ)存池存放。工藝流程見圖5。

 


  污水處理廠的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求月平均出水BODs和TSS均低于10 mg/L,消毒后出水達(dá)到加利福尼亞州第22條文的規(guī)定,即濁度小于2 NTU,細(xì)菌總數(shù)小于2.3個(gè)/100 mL,氨氮低于5 mg/L。


  3.2污水處理廠改造


  由于夏季罐頭加工產(chǎn)生的沖擊負(fù)荷,活性污泥系統(tǒng)發(fā)生絲狀菌引起的污泥膨脹,導(dǎo)致進(jìn)入硝化反應(yīng)池的污泥超過其負(fù)荷,出水ss濃度太高,直接影響了過濾階段的處理效果,使出水水質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過排放標(biāo)準(zhǔn)。為防止污泥膨脹的再次發(fā)生,需要對(duì)污水處理廠進(jìn)行改造。


  3.2.1污水處理廠分析


  經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致污泥膨脹的首要原因是有機(jī)負(fù)荷的突然增加,使普通曝氣池的供氧量不足,在Do濃度較低的條件下,絲狀菌生長(zhǎng)引起污泥膨脹。


  對(duì)污水處理廠的運(yùn)行分析發(fā)現(xiàn),氮源不足和由于進(jìn)水管道中的厭氧條件產(chǎn)生二氧化硫也是導(dǎo)致污泥膨脹的因素;同時(shí),活性污泥系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷相對(duì)偏高,特別是在水力高峰負(fù)荷下,常規(guī)活性污泥系統(tǒng)和硝化處理系統(tǒng)間的水力條件受限;另外,污泥儲(chǔ)存后沒有考慮最終處置,影響生物系統(tǒng)的排泥。因此,為了控制污泥膨脹,完善污水處理廠的水力條件,保證處理工藝、設(shè)備和電氣系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,污水處理廠須進(jìn)行一系列的改造。改造工程一次規(guī)劃分期實(shí)施,分為近期、中期和遠(yuǎn)期三階段進(jìn)行。


  3.2.2近期改造措施


  近期改造的目標(biāo)是控制污泥膨脹,穩(wěn)定運(yùn)行以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。主要措施是采用能快速安裝快速使用的一些設(shè)備,雖然這些設(shè)備的運(yùn)行成本較高,但運(yùn)行穩(wěn)定。近期改造的主要內(nèi)容有:


  (1)提高供氧能力。增設(shè)了一套純氧供氧系統(tǒng),包括液態(tài)氧儲(chǔ)存池、蒸發(fā)器、微孔曝氣器、風(fēng)量計(jì)和自控設(shè)備等,這些設(shè)備只在在高峰季節(jié)原有設(shè)備供氧不足時(shí)使用。運(yùn)行后由于運(yùn)行費(fèi)用較高,增設(shè)鼓風(fēng)機(jī)以增加供氧量。


  (2)投加氮源。安裝了一套氨水系統(tǒng),補(bǔ)充污水中缺乏的氮源,有利于曝氣池中微生物的生長(zhǎng)。在實(shí)際運(yùn)行中,氮源并不需要連續(xù)投加,只在夏季罐頭加工季節(jié)時(shí)投加。罐裝工廠每天工作16 h,產(chǎn)生的廢水由于有機(jī)物含量高,需要補(bǔ)充額外的氮源,而在停產(chǎn)的8 h內(nèi)廢水的營(yíng)養(yǎng)物濃度足夠維持微生物的正常生長(zhǎng)。

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